邯礦集團陶二煤礦鐵路專用線于2006年、2009年分別在三道、四道更新安裝了兩臺平均價值41.5萬元的鐵牛牽引設(shè)備,該設(shè)備安裝運行后,單道裝車時間與以前相比減少了三個小時,大大加快了裝車速度,有效地降低了工人的勞動強度。
該設(shè)備經(jīng)過3年的運行,經(jīng)常發(fā)生脫繩事故。不僅影響鐵牛的正常運轉(zhuǎn)和煤炭裝車工作的順利進行,更給安全工作帶來了隱患。由于該設(shè)備沒有配置安全防護裝置,主驅(qū)動繩輪完全暴露在外邊,給設(shè)備和人身安全埋下了隱患,尤其是設(shè)備在運行中需要往回急倒車時,鋼絲繩會出現(xiàn)突然松弛現(xiàn)象,此時繩輪上的繞繩極易出現(xiàn)脫繩,重新把繩纏上繩輪也需要5個多小時。僅2009年12月1天,三道鐵牛就發(fā)生2次脫繩傷人事故。脫繩時還極易造成鋼絲繩打死彎現(xiàn)象,一旦鋼絲繩打成死彎,一條價值15萬元的鋼絲繩就需報廢更換。
為避免類似現(xiàn)象的發(fā)生,2010年元月份,銷售部先后組織技術(shù)人員到峰峰馬頭洗選廠、陶一煤礦等企業(yè)參觀學(xué)習(xí),并組織具有豐富現(xiàn)場經(jīng)驗的陳銀林、李金明師傅等進行攻關(guān),經(jīng)過1個多月的設(shè)計、制作、安裝和改進,多功能鐵牛防護裝置終于研制成功。
多功能鐵牛防護裝置的研制成功,徹底解決了主驅(qū)動輪脫繩問題,提高了裝車效率,促進了安全生產(chǎn)和銷售工作;每年可減少因脫繩造成的工時損失500個,減輕了職工的勞動強度,提高了裝車效率;避免了因脫繩造成的安全事故,提高了鋼絲繩的使用壽命,每年可為企業(yè)節(jié)約鋼絲繩購置費用15萬元。
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