在發電廠給煤系統中,落煤管需用振動器不斷敲擊而使煤順利的供給給煤機,目前該振動器多是采用的“電機甩輪式振動器”。從我廠多年的使用情況看,故障發生頻繁,損壞率很高。這不但影響了機組的安全運行,而且消耗了大量的設備購置費用和修理費用,并且因該振動器的安裝位置較高,也給檢修和更換工作帶來了很大的困難。
針對此問題我們做了認真的分析,并且購買了一臺“直流調頻式倉壁振動器”。但是該設備的重量和體積都較大,不僅不適用于此設備的需要,而且價格相當昂貴。為此我們參考了該振動器的結構,經過認真的設計與計算,制做了一種小型單相交流電磁式振動器。經過在本廠給煤機落煤管上試用,效果良好,并找出了不足之處作了進一步的改進,使其達到了理想的效果。現將該電磁式振動器的原理與結構介紹如下(見結構圖)。
根據示意圖我們可以看出,該振動器的結構原理是由一個單相電磁鐵作為動力,電磁鐵鐵芯與上固定板固定在一起,通過調整螺母和固定螺母將其與固定桿和底盤固定在一起,并且與電磁鐵的動鐵芯保持一定的間隙。電磁鐵的動鐵芯與下動板和上振打鐵固定在一起,而下振打鐵與底盤固定在一起。底盤的安裝尺寸可以根據原振動器的底盤尺寸制做。
根據交流電磁鐵原理,當線圈內通入單相交流電時,因電磁鐵的磁路有一定的間隙,便使電磁鐵產生一個振動力,其頻率是電源的兩倍。另外該振動器,在兩側的固定桿上各裝有一個壓縮彈簧,通過調整螺母而使彈簧產生一定的壓力,這樣可使電磁鐵產生出更大的振動力。當電磁鐵的動鐵芯做上下移動時,即帶動下動板和上振打鐵同時移動,從而使上下振打鐵相互敲擊以達到振打的效果。因為該振動器線圈使用的是380V單相交流電,所以大大避免了因電源斷相和接觸不良而損壞的故障,另外在線圈的制做時,用環氧樹脂對其進行浸灌處理后,可在振動的條件下確保牢固。
我廠所有的落煤管振動器共計36臺,過去每年損壞上百臺。不但耗費了大量的維護費用,而且也給檢修工人帶來了相當大的工作量。自96年我們試制電磁式振動器成功并全部投入使用后,至今已運行5年多,效果良好,除去有一臺是人為的損壞外,其它全部運行正常。在機組的檢修時,只需對其進行吹灰清理而無需進行拆卸檢修,從而減少了大量的工作量及檢修費用,并且確保了設備的安全運行。
附主要技術數據:
1、 電磁鐵鐵芯截面積:24平方厘米;
2、 線圈數據:線徑——Φ1.16mm;匝數——570;
3、 使用電源:單相交流380V;
4、 運行電流:3 A;
5、 重量:約25kg;
6、 材料:所有板料全部采用#A3普通鋼板,固定桿及螺母采用#45鋼,彈簧采用大型汽車的氣門彈簧。
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