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云南省田壩煤礦四號井主通風機的改造方案論證

2011-03-21   來源:云南省田壩煤礦    熱度:   收藏   發表評論 0

  摘要:云南省田壩煤礦四號井是低瓦斯礦井,其主要通風機型號是4-72-11NO16B離心通風機。隨著礦井開采的發展,其通風能力已經不能滿足生產的需要。如何提高通風能力?本文通過幾個方案的論證比較和計算,選擇了最優方案。并且按照所選定的方案進行了改造,既達到了提高通風能力的目的,又節約了可觀的改造工程費用。

  關鍵詞:主要通風機   改造   方案論證

  云南省田壩煤礦四號井在上世紀七十年代建設投產,是低瓦斯礦井,其主要通風機型號是4-72-11NO16B離心通風機,相關技術參數分別是:

  額定流量  Q=57100~67200 m3/h(實測流量為 64560 m3/h);

  額定風壓  H=960~910  Pa;

  額定主軸轉速  n=500  r/min;

  配套電動機容量;22kW。

  但是,實際在用電動機型號是JO2-91-6,其技術參數是:

  額定功率為  55 kW;

  額定轉速為  980 r/min(實測994 r/min);

  額定電壓為380V;

  額定電流為103.8A(實測工作電流為57.5A)。

  另外,三角皮帶傳動,根數為6根。實測電動機皮帶輪直徑為432 mm,通風機皮帶輪直徑為650 mm。

  隨著礦井開采的發展,現有通風能力已經不能滿足生產的需要,必須提高通風能力。那么,怎樣才能把通風能力提高?具體要求達到84000 m3/h(即1400 m3/min)以上?

  根據流體力學基本原理:影響通風能力的因素主要有兩個方面:一是井巷網路系統的斷面及長度,它與通風機否是匹配合理;二是通風機的額定參數選擇是否符合實際需要的具體數據。

  通過對四號井通風系統認真進行實際測量和分析:井巷網路系統不是造成通風能力不足的根本原因,而導致通風能力不足的主要原因是通風機本身的額定參數過小。因此,必須對主要通風機進行改造,從而提高通風能力。

  如何進行改造提高通風能力?這里有四個改造方案,那么,哪一個方案最優可行?下面逐一進行分析。

  方案一:只更換電動機皮帶輪(增大電動機的皮帶輪直徑),從而提高通風機的主軸轉速來增加通風能力。

  這里對方案一進行理論計算。

  根據改造后的風量要求,按84000 m3/h計算;

  (84000-64560)÷64560=30%

  也就是說,要求在現在的基礎上增加30%的通風能力。

  1.電動機皮帶輪的驗算

  根據傳動原理的公式  計算:

  在更換之前,通風機主軸的轉速為:

  n2=(432×994)÷650=663 r/min

  因此,改造前通風機主軸的實際轉速與其額定轉速的關系是:

  663÷500=1.3

  說明改造前通風機主軸的實際轉速已經是廠家標定的額定轉速的1.3倍。

  又根據流體力學原理的比例定律  計算:

  為了在現在的再增加30%的流量,風機主軸轉速應增加為:

  n1=663×1.3=862 r/min

  862÷500=1.7

  說明要增加30% 的流量,通風機主軸轉速應增加到額定轉速的1.7倍。

  再根據主動輪和從動輪的傳動原理公式  計算:

  D3=(650×862)÷994=564 mm  >>  420mm

  因此,要求電動機皮帶輪直徑為564 mm,遠遠大于55 kW電動機允許配置的皮帶輪直徑420 mm。

  2.電動機功率驗算

  因為實測電動機電流為57.5 A,計算出更換前電動機的實際功率是30.5 kW。根據比例定律公式 3  計算:

  30.5×1.33=67 kW > 55 kW,

  而現在在用電動機的額定功率55 kw,因此,超過額定功率的22%。

  根據上面的計算說明,增大電動機皮帶輪后,一是通風機的轉速超過了額定轉速;二是電動機功率滿足不了。所以,結論是:只更換電動機皮帶輪增加通風能力的方案不可行,說明方案一不可行。

  方案二:把4-72-11NO16B主要通風機更換為4-72-11NO20B型號的主要通風機,達到提高通風能力的目的。

  雖然它們同屬于一個系列(離心式)的通風機,但是,由于把16B型號更換為20B型號,因此,該方案存在下列問題:

  1.需要對整個通風機房的土建基礎進行重新改造和建設;

  2.需要投入4-72-11NO20B型號的主要通風機;

  3.需要重新征用土地。如果仍然使用原來的機房位置,那么在整個施工期間將影響井下通風,導致井下不能生產;

  4.整個工程需要的費用昂貴。

  由于上述四個方面問題都難于解決,因此結論是:該方案不可行。

  方案三:把現在的主要通風機更新為對旋軸流式的主要通風機,達到提高通風能力的目的。

  雖然對旋軸流式通風機的效率較高,技術性能先進,但是,如果進行更換,仍然有下列幾方面問題:

  1.需要對整個通風機房的土建基礎進行重新改造建設;

  2.需要投入BD-II-8-NO系列對旋軸流式的主要通風機及其相關設備;

  3.需要重新征用土地。否則在施工期間將影響井下通風,導致井下不能生產;

  4.整個工程需要的費用昂貴。

  由于上述四個方面問題都難于解決,因此結論是:該方案不可行。

  方案四:在現在的設備條件下,只更換通風機的主軸和葉輪,同時配套相應的電動機,達到提高通風能力的目的。

  該方案有幾個方面的特點:一是不需要進行機房土建和基礎的任何工程;二是不需要大量投入新設備;三是不需要重新征用土地;四是施工期間不會影響井下通風。因此它是較經濟的方案,如果該方案技術上可行,那么將是最優方案。

  下面對方案四的技術數據進行選擇和電動機的功率進行計算。

  根據風量的需要,查《礦山固定設備選型使用手冊》,擬選4-72-11NO16B通風機改造后技術參數如下:

  額定流量:    Q=81100~116900 m3/h=1351~1948 m3/min

  額定風壓:    H=1930~1530 Pa =212~171 mmH2O

  額定主軸轉速:n=710  r/min

  皮帶根數:7根

  根據上述技術參數,進行電動機功率的驗算:

  (1)、最大風量時:Qmax=116900 m3/h , Hmax=1530 Pa,經過換算為:

  Qmax=32.47 m3/s , Hmax=1530×0.101974+15=171 mmH2O,

  根據計算公式    計算如下:

  此時,電動機容量為:Nd=1.2×63.6=76.4kw

  (2)、最小風量時:Qmin=81100 m3/h,Hmin=1930  Pa, 經過換算為:Qmax=22.53 m3/s,Hmax=1930×0.101974+15=212 mmH2O,

  根據計算公式    計算如下:

  此時電動機實際容量為:Nd=1.2×54.8=65.8kw

  所以,確定選擇額定功率為75kw、額定轉速為950~980 r/min(6極)的低壓電動機。

  根據上述分析和計算,說明該方案在技術上可行。

  綜合起來比較,方案四是最合理的一個方案。為了更加一目了然的比較各方案的優缺點,下面列出了方案比較表(見附表)。

  附表      方案比較表

 

技術性

經濟性

安全性

工程量

是否影響正常生產

最終結論

方案一

不允許

最經濟

不安全

最小

不影響

不可行

方案二

允許

不經濟

安全

較大

影響生產

不可行

方案三

允許

最不經濟

安全

最大

影響生產

不可行

方案四

允許

經濟

安全

較小

不影響

可行

  通過上述四個方案的比較分析后,決定按照方案四實施。具體步驟是:首先向原生產廠家(北京通風機廠)購買了通風機的葉輪和主軸等配件;然后,在不影響正常通風的情況下,在2010年末改造了第一臺(備用)通風機,運行正常;最后,在2011年2月份,改造了第二臺通風機,運行正常。

  由于按照方案四實施改造,因此,在整個施工期間,沒有影響礦井的正常通風。另外,既達到了提高通風能力的目的,又節約了至少50萬元的工程費用。

  參考文獻:《煤礦安全規程》、《煤礦電工手冊》、《礦山固定設備選型使用手冊》、《礦山流體機械》。


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