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受油器浮動瓦燒瓦、磨瓦的原因分析及處理

2006-03-16   來源:《勞動保護》    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

    水東電廠裝有4臺20MW的水輪發(fā)電機組,水輪機為ZZD32B-LJ-330型軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機,發(fā)電機為SF20-28/550型,機組轉(zhuǎn)速為214.3r/min。

    受油器是該水輪機的重要部件,其主要作用是將調(diào)速系統(tǒng)的壓力油自固定油管引入到轉(zhuǎn)動著的操作油管內(nèi),并將其傳送至槳葉接力器,及時、有效地調(diào)整槳葉開度,從而使機組始終處在協(xié)聯(lián)工況下運行。受油器結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中浮動瓦的作用一方面是對上操作油管(以下稱小軸)的運行起一定的導向和穩(wěn)定作用。另一方面是對轉(zhuǎn)動中小軸的開、關(guān)腔壓力油進行隔離密封,防止兩腔高壓油互竄。因此,浮動瓦工作正常與否,將直接影響到調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性和機組運行的安全性。

    

    圖1 受油器結(jié)構(gòu)

    該受油器設有上、中、下3道浮動瓦,浮動瓦材料為ZQSnP10-1。各級浮動瓦與瓦座的徑向間隙(單側(cè))為1mm,軸向(端面)障隙為0.08~0.10mm,上、中浮動瓦與小軸內(nèi)管的徑向間隙為0.08~0.10mm,下浮動瓦與小軸外管的徑向間隙為0.09~0.12mm。為了保證浮動瓦的浮動性,各級浮動瓦均采用單個M6×12全牙螺釘定位。受油器本體與底座用錐銷定位,機組連接座與推力油機理用止口定位。

    從1994年起,1~4號機相繼投產(chǎn)發(fā)電。隨著機組運行時間的增加,各機組先后出現(xiàn)浮動瓦磨損、受油器漏油量和甩油器增大的現(xiàn)象,有的甚至發(fā)展為壓蓋定位銷釘折斷、浮動瓦燒瓦及操作油管法蘭焊縫拉裂等惡性事故,對機組安全運行構(gòu)成了嚴重威脅。

    1 浮動瓦磨損、燒瓦的特點及危害

    (1)從各級浮動瓦磨損及燒瓦的次數(shù)來看,下浮動瓦的次數(shù)最多,其次是中浮動瓦;從磨損的程度來看,下浮動瓦最嚴重,且銅瓦內(nèi)表面磨痕呈鋸齒狀,然后是中、上海動瓦。

    (2)浮動瓦被磨損破壞的同時,小軸與各浮動瓦的接觸部位也發(fā)生相應的磨損,且表面光潔度受到不同程度的破壞,其中下瓦位最為嚴重,表面磨痕深達0.5~1mm。

    (3)發(fā)生浮動瓦磨損后,被磨損下來的銅粉隨同壓力油一起循環(huán),沉積在轉(zhuǎn)輪體、受油器底座、調(diào)速器集油槽底部等部位,同時污染了透平油。運行中,調(diào)速器導葉、槳葉側(cè)濾網(wǎng)嚴重堵塞,前后壓差達0.5~0.8MPa。在雙濾油器濾網(wǎng)相互切換無效的情況下,檢修人員經(jīng)常被迫在運行狀態(tài)下清洗或更換濾網(wǎng)。

    (4)中浮動瓦磨損后,小軸與浮動的間隙增大,獎葉接力器開、關(guān)腔相互竄油,從而導致了槳葉接力器動作緩慢、抽動頻繁等現(xiàn)象。在實際運行中鑒于槳葉接力器抽動頻繁,調(diào)速系統(tǒng)的槳葉時常被迫采用手動定槳運行,無法實現(xiàn)自動協(xié)聯(lián)運行。當竄油量大時,則會出現(xiàn)槳葉操作困難,乃至無法操作等現(xiàn)象,大大降低了調(diào)速系統(tǒng)的靈敏性、穩(wěn)定性,對機組的安全運行構(gòu)成嚴重威脅。

    (5)下浮動瓦磨損后,浮動瓦漏油量和甩油量增大,調(diào)速系統(tǒng)耗油量隨之加大,從而使調(diào)速器壓油裝置小油泵頻繁啟動。正常情況下,壓油裝置的工作壓力從4MPa降至3.8MPa的時間間隔為4~6min,小油泵啟動打油至額定油壓只需1~2min。當耗油量加大后,前者的時間間隔則小于1.5min,后者則需延長至4~6min。如果發(fā)生大量甩油,小油泵(型號:3G70×40,工作流量:4.2L/s)。這樣不僅延長了油泵的工作時間,而且還加速螺桿泵各部件間的磨損。

    (6)大大增加了維護費用和檢修人員的工作量。

    2 原因分析

    2.1 設計、制造方面的原因

    (1)各級浮動瓦瓦座壓蓋定位銷釘為M6×12的全牙螺釘。運行中,螺釘在銅瓦定位槽中往單側(cè)靠,因銅瓦材質(zhì)較軟,時間一長,螺牙就會嵌入銅瓦槽壁內(nèi),影響浮動瓦的浮動性。

    (2)固定受油器底座的機組連接座與推力油槽的連接定位采用止口定位,未采用定位銷定位,且加工誤差較大,致使中心偏差達2~3mm。

    (3)受油器本體與底座的定位銷、銷釘孔加工配合誤差較大,起不到定位定心作用。

    (4)小軸內(nèi)外管之間起定位、加固作用的加強筋焊接質(zhì)量存在問題。檢修中曾發(fā)現(xiàn)4條加強筋兩側(cè)的焊縫出現(xiàn)裂紋,從而影響了小軸內(nèi)、外管的同心度,大大降低了小軸的強度、剛度。

    2.2 安裝及檢修方面的原因

    (1)在清掃管道及集油槽時,發(fā)現(xiàn)焊渣、銅粉、鐵屑等雜質(zhì),其中一部分是安裝時遺留下來的,另一部分則是轉(zhuǎn)輪體內(nèi)各部件毛刺被磨損后產(chǎn)生的。這些雜質(zhì)污染了透平油。在運行過程中,壓力油流經(jīng)受油器時,油中的雜質(zhì)就會夾在銅瓦與小軸間,造成浮動瓦和小軸的磨損。同時被磨下的銅粉又隨同壓力油一起循環(huán),更加劇了各部位的磨損。

    (2)小軸與中操作油管為法蘭式連接,內(nèi)、外腔采用2道ф5的“O”型圈密封,中心定位主要是依靠小軸法蘭面的止口和2個橫圓銷。在對小軸擺度調(diào)整過程中,因受法蘭平面度、定位橫銷以及法蘭與小軸的垂直度加工誤差的制約,小軸的掙擺度值和同心度往往很難達到標準要求。

    (3)在臨時檢修、小修中,對受油器小軸進行單獨盤車時,一般情況下不開上導軸承(即上導瓦未抱瓦盤車)。當機組在盤車結(jié)束后,往往出現(xiàn)大軸往單側(cè)靠死的現(xiàn)象,即機組中心偏離原始安裝中心,若以此時小軸的中心為基準,忽略大軸的實際平移量,對受油器底座進行推中心,那么所得的底座中心誤差遠大于標準值。

    (4)發(fā)生浮動瓦磨損、燒瓦后,小軸各瓦位表面光潔度遭破壞,因受現(xiàn)場條件的限制,只能用什錦油石或水砂紙做表面研磨處理。這種研磨方法對一些輕微的磨痕尚可實用,但對磨痕較深、磨損較為嚴重的表面,處理的效果就不理想。所以每次更換新瓦后,經(jīng)過一段時間的運行使用,又出現(xiàn)同樣的故障。

    2.3 運行工況的原因

    因大壩補強加固和其它生產(chǎn)工作需要,每年均有一段時間機組需處在低水頭、高振動的非最優(yōu)工況下運行,從而加大了機組的擺度和振動。

    3 改造處理

    3.1 清掃油系統(tǒng)并加強維護

    全面、徹底地對集油槽、壓油缸、輸油管道等設備進行檢查清掃,并用面團將沉積在底部的雜質(zhì)粘除干凈。大修時,排清轉(zhuǎn)輪體內(nèi)的集油,對大軸內(nèi)腔、操作油管、轉(zhuǎn)輪體進行清洗,然后注入合格的新油。在日常運行維護中,加強對濾網(wǎng)前后壓差的監(jiān)測,并嚴格按照周期進行濾網(wǎng)的清洗、更換,以防止透平油受到污染,保證油質(zhì)符合要求。

    3.2 嚴格控制小軸的盤車擺度值和小軸與主軸的同心值

    (1)為了進一步縮小小軸擺度值和提高盤車效率,對小軸法蘭面的平面度、法蘭與內(nèi)外油管的垂直度進行校核加工;對中操作油管法蘭面進行研磨,以防止因法蘭面不平而引起的內(nèi)外腔竄油;取消內(nèi)、外腔的ф5“O”型密封圈及法蘭面橫向定位銷;車去小軸法蘭上內(nèi)腔密封止口(便于推中心),然后根據(jù)盤車值的要求,制作梯型紫銅墊,并將其墊在上、中操作油管法蘭結(jié)合面內(nèi),將小軸擺度值控制在0.15mm以內(nèi)。

    (2)從4個方向?qū)㈨斀z頂在甩油盤內(nèi)壁和中操作油管上法蘭之間,并在小軸法蘭的X,Y方向設百分表監(jiān)視,然后根據(jù)中心值要求撬動小軸法蘭,使其發(fā)生平移,最終使小軸同心值符合要求。

    3.3 消除連接座定位止口、受油器底座及本體定位銷加工誤差

    (1)在推力油槽上焊接定位塊,以彌補連接座定位止口誤差較大的缺陷。

    (2)拔出受油器底座的定位銷,在底座外圍X,Y方向向焊接4個頂絲,并架設百分表監(jiān)視。用內(nèi)徑千分尺測量小軸至底座的距離,然后根據(jù)測量值和大軸偏離原始中心的平移值,對底座進行推中心,使底座與小軸中心誤差值≤±0.05mm。在調(diào)整底座中心的同時,同步進行底座水平值的調(diào)整,以保證水平值≤0.05mm/m,且底座對地絕緣電阻值(尾水管無水)≥0.5MΩ。當?shù)鬃行摹⑺揭约敖^緣均符合標準后,將其固定牢固,并上緊頂絲(頂絲前加絕緣墊)為其定位。

    3.4 其他措施

    (1)為了防止浮動瓦壓蓋定位螺釘?shù)穆菅狼度脬~瓦內(nèi)壁,影響浮動瓦的浮動性,將全牙定位螺釘改為上端無螺牙的定位銷釘。

    (2)小軸內(nèi)外管間加強筋焊縫開裂的缺陷,送交制造廠處理。小軸加強筋在焊接后,進行退火、消除內(nèi)應力,并對小軸進行同心度、橢圓度校驗,最后對其精加工,以保證內(nèi)外管的同心度及內(nèi)外管與法蘭面垂直度符合設計要求。

    (3)用砂紙拋光機對磨損較輕的內(nèi)管表面進行打磨拋光;對磨損較嚴重的外管重新進行加工,先車去受損表面,然后進行精加工研磨,因加工后的外管直徑較原來的要小,故重新配浮動瓦。

    (4)盡量避開在低水頭、高振動區(qū)域運行。

    4 改造處理后的效果

    受油器改造處理后,再沒有發(fā)生浮動瓦燒瓦、磨瓦現(xiàn)象。經(jīng)各種工況運行考驗,沒有發(fā)生浮動瓦甩油、銅粉堵塞濾網(wǎng)、槳葉操作不靈敏以及因銅瓦磨損而引發(fā)的竄油和槳葉抽動等現(xiàn)象。調(diào)速器壓油裝置小油泵的啟動次數(shù)明顯減少,啟動間隔時間遠大于6min,小油泵工作打油的時間也縮短至1~2min。在每年2次的周期性機組小修中,對受油器各部及小軸進行全面檢查:上、中、下浮動瓦輕微磨損;各級浮動瓦與小軸配合的間隙值沒有增大;小軸各瓦位明顯無磨痕,表面光潔度完好;浮動瓦壓蓋定位銷無折斷,保證了機組的安全運行。


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