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一起石油液化氣鋼瓶爆破死亡事故的技術分析

2005-06-07   來源:冒福齡    熱度:   收藏   發表評論 0

南通市如皋鍋爐壓力容器檢驗所 冒福齡

問 題 的 提 出

  一只YSP—15民用石油液化氣鋼瓶出后才3年零兩個月,外觀無任何異常情況,漆色還較新,春節后充氣未用,放在儲藏室4個月,突然自行爆炸,轟的一聲,一股烈火,從氣瓶儲藏室窗口沖出,在10×16米范圍內一片火海,火焰高達2—3層樓房。家庭主婦謝××,陷入火海,嚴重燒傷,多處搶救,治療無效死亡。一個活生生、善良、無辜的年輕母親丟下小孩子含恨而去,一個好端端、幸福、美滿的讓人羨慕家庭瞬間毀滅。周圍群眾無不為之痛心,認為她的死亡多冤枉了,太意外了!為了防止類似事故重復發生,確保安全,應對這起事故原因作出科學分析,公正的結論。

  民用石油液化氣鋼瓶是我國為數最多、分布最廣,發生火災、爆炸事故總量最多的氣瓶,它的這類事故直接危害人民群眾生命財產安全。筆者直接負責調查分析、處理的這這起典型的石油液化氣瓶爆炸死亡事故,這份技術分析,揭示了容易引起事故的關鍵環節,提供安全監察、檢驗、制造、充裝、使用、設計、標準制定等人員參考,以起拋磚引玉的作用,敬請各位指教。

事故的技術分析

一、爆破鋼瓶測量試驗技術數據:

YSP—15型(出廠號20881號)

最高工作壓力P=1.6Mpa 水壓試驗壓力PT=2.4Mpa

工作溫度C≤60℃ 鋼瓶原容積V1=35.5升

鋼瓶爆后容積V2=37.85升 鋼瓶原直徑DO=320mm

主體材質15MnHp

復驗化學成份:

C=0.14% Si=0.07% Mn=0.88% S=0.0084% P=0.011%

母材機械性能:

b=462Mpa 中頻正火T=800—820℃,t=50—55秒

材料的金相組織分析

正火組織中未見片狀碳化物,有網狀,半網狀碳化物。主體材質中有超長雜質。

鋼瓶的硬度復測情況

自上封頭減薄區至下封頭減薄區測厚兩行各6點,HS情況如下:

44、22、 23、22.5、 22、43.7

43、22.7、19、21、 21、45.5

鋼瓶爆破及幾何尺寸、形狀:長320×寬62.7mm,呈魚腹狀,無碎片。

破口斷面形狀:

爆破中心離中環焊縫中心線S=85mm,最小壁厚Sb=2.12mm

二、事故原因的技術分析

經反復調查、研究、分析,事故的主要原因,從技術角度排除了氣瓶這個環節中的設計、貯運、銷售、使用、改造等環節,下面著重從制造和充裝環節分析。

事故發生后,我們到充裝單位調查分析,盡管這只爆炸的氣瓶無充氣前檢查,無復驗等記錄,充裝現場存在許多事故隱患,但矢口否認充裝責任,以無法確認該瓶在該站充裝過量而斷然拒絕。到氣瓶制造廠,也拒不承認有任何責任,強調該廠氣瓶是優質產品,是經過安全監察機構監察、檢驗單位監檢、國家氣瓶專家是該廠的技術顧問,符合國家標準無任何問題。充裝、制造兩方面都強調事故原因是其它環節,對我們的技術分析,不正面解答。經多次交涉,并請權威部門出具復檢報告,請科研單位支持,終于接受了我們的技術分析。

1、制造缺陷的分析:

(1)對瓶體爆破形狀和破口斷面分析

這是一起以韌性爆破為主的爆破事故,爆源區有材料缺陷,有韌性斷裂的金屬纖維,有脆性斷裂晶狀顆粒,有放射區、部份破口有剪切唇,整個氣瓶爆破后外形很不均勻,呈倒梨狀,中環縫上部變形大于下部。硬度也很不均勻,筒體中部最低,下部硬度最高,局部硬部>45°S H都反應了鋼瓶材質不良,熱處理不當。

(2)鋼瓶承受應力的分析

1 最高工作壓力Ph=1.6Mpa

2 設計的水壓試驗壓力Pt=2.4Mpa

③ 此鋼瓶爆破時的實際壓力

Pb=0.95×

式中:Sb ——爆破口最小壁厚 mm

σb——材料的抗拉強度Mpa DO——外徑 mm

④ 此批鋼瓶出廠爆破試驗時的壓力:

屈服壓力PS=7.2Mpa,爆破壓力Pb=10.2Mpa

⑤ 小結:A、該鋼瓶爆炸時的壓力5.82Mpa小于該批鋼瓶出廠前爆破試驗的屈服壓7.2Mpa,更小于爆破試驗壓力10.2Mpa,即該鋼瓶強度不足,在不應爆炸的壓力下爆炸,安全裕度不符合要求。B、該鋼瓶爆炸時的壓力5.82Mpa,大于最高工作壓力1.6Mpa,大于水壓試驗壓力2.4Mpa,即該鋼瓶實際爆破壓力超過允許的最高工作壓力,超壓爆破。

(3)鋼瓶受力體積膨脹率的分析:

1 此批鋼瓶、水壓試驗2.4Mpa時的膨脹率η1=0.39%

2 此批鋼瓶作爆破試驗在7.2Mpa下屈服3 時的膨脹率

 η2= ×100%=0.788%

③ 此批鋼瓶作爆破試驗在10.2Mpa下爆破時的膨脹率:

 η3= ×100%=14.36%

④ 此鋼瓶爆炸時的實際膨脹率:

 η4=

⑤ 小結:該鋼瓶爆炸后的膨脹率η4=6.6%<10%的要求,更小于此批量試驗η3=14.36%的結果,膨脹率過小,塑性不足,容易造成滿液,容易引發裂紋、爆炸。

(4)鋼瓶主體材料的金相分析

① 有超標超長類雜物,長1.35mm ② 金相組織中未見片狀珠光體,有游離態的網狀,半網狀碳化物。 ③ 小結:經在制造廠多處了解,該批鋼瓶熱處理設備由原來燃油爐改成中頻電爐加熱,設備性能、處理工藝、檢驗技術、操作技術均不熟悉,造成正火組織不合格。

(5)制造方面存在問題的結論:

材料有缺陷,熱處理不當,強度不足,塑性不足,檢驗漏網,監檢缺少經驗,至使鋼瓶在57%的爆破試驗壓力下就失效破壞。

2、關于過量充裝的技術分析

上述的鋼瓶制造質量分析中提出的韌性爆破和鋼瓶爆破壓力在5.82Mpa,證明此瓶是超壓爆破的,這個壓力來源于什么呢?經分析是過量充裝。

YSP—15型氣瓶,如果不超裝,其壓力主要由飽和蒸汽壓決定,以液化石油氣中含量最多的,且飽和氣壓又高的丙烷為例:在0℃時只有0.48Mpa,20℃時0.85Mpa,40℃時1.4Mpa,60℃時也只有2.14Mpa,即在常溫下低于氣瓶的最高工作壓力,在設計警戒溫度60°下也低于水壓試驗壓力。

YSP—15型鋼瓶合稱容積35.5升,如果不超裝,在60℃以下幾不會滿液,仍以丙烷為例:15kg的丙烷,在0℃時只有28.4升,20℃時30升,40℃時32.3升,60℃時34.6升,液相密度∠98%合格,即接近滿液,有進入警戒危險區,但不會爆破。

但是過量充裝就十分危險了。仍以丙烷為例:過量0.5kg在40°時體積達33.4升,已進入危險警戒區,60°時達35.7升,已滿液,進入壓力驟升區。過量1.5kg,在30℃時,體積達34.2升,進入危險警戒區,在40℃達35.6升,已滿液,進入壓力驟升區。如果多裝2kg,15℃就進入危險警戒區,32℃進入滿液壓力驟升區。滿液片每升高1℃,鋼瓶升壓1—3.4Mpa,升高2℃可使鋼瓶屈服變形,升高4℃可引發爆炸,爆破壓力可達10Mpa以上。

當地當日氣溫最高氣溫35.4℃,爆炸時間下午5時左右,室溫可能在30—35℃左右(層面有隔熱板,有窗戶純自然通風)絕不會>60℃。但鋼瓶已自行爆炸,直接原因是過量充裝、室溫升高超壓爆破。

現就該只氣瓶實際情況進行過量充裝計算如下:

該瓶的液化氣由65%丙烷和35%異丁烷組成。

丙烷32℃時受熱膨脹的容積百分數為105.73%。

異丁烷32℃時受熱膨脹的容積百分數為103.45%。

混合液化石油氣32℃受熱膨脹的容積百分數為105.06%。

YSP—15鋼瓶體積充裝系數為85%。

當過量變1.5kg時,其體積充裝系數為:

 

%×(15+1.5)=93.5%

此種情況下液化石油氣受熱膨脹容積占鋼瓶容積的百分比:

93.5×105.16%=98.23%(接近滿液)

32℃時,如過量2kg,則:
%×(15+2)=96.3%

96.3×105.06%=101.17%(已滿液)

如果33℃,過量1.5kg,則:

93.5%×(106.1%×65%+103.67%×35%)=98.42(接近滿液)

如果33℃時,過量2kg,則:

96.3%×105.26=101.36%(已滿液)

為35℃時,過量1.5kg,則結果為:

106.97%×65%+104.13%×35%=99.09%(更接近滿液)

小結:該只鋼瓶很可能過量1.5—2kg左右,在32—33℃左右時滿液,然后隨室溫升高35℃以下,壓力驟升到5.8Mpa左右,鋼瓶不能承壓而變形、破壞、爆炸。

總之,此只鋼瓶爆炸的直接原因是過量充裝,鋼瓶制造質量缺陷是重要原因。


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