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北京市西郊某制磚廠蒸壓釜爆炸事故

2008-11-05   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  一、事故概況及經過

    1982年10月29日17時5分,北京市西郊某制磚廠,一號蒸壓釜在運行中發生爆炸。蒸壓釜釜蓋的無折邊封頭與釜圈焊接的一圈焊縫全部斷裂,一噸重的封頭飛出24米,將廠房屋面板打碎成一個18平方米的透天洞,封頭落到5噸天車大梁上將其砸彎。釜蓋上828公斤重的支架飛出25米遠,爆炸后使總重為155噸的釜體(包括內件)后移4~5米。車間停放的8輛釜車被氣浪推出,最遠達72米。釜體內三分之一的磚塊飛出釜外,最遠達189.5米。7000平方米的主廠房上窗框和玻璃全被震碎,廠房部分蓋板位移。臨近廠房的辦公樓和周圍房屋部分玻璃震碎。這次爆炸是在早、中班交班后5分鐘發生的,釜體前20~50米范圍內的6名職工,當場死亡,10名職工受傷,直接經濟損失340000元。

    二、事故原因分析

    1.釜蓋結構設計不合理。該釜規格為直徑2.85×25.6米,設計壓力1兆帕,由東北工業建筑設計院與富拉爾基第一重型機器廠聯合設計。釜蓋設計采用無折邊球形封頭焊接結構,且采用未焊透的角焊結構。

    2.設計圖樣不符合要求。未提出應遵照的規范標準,無射線探傷比例和焊縫系數的要求,無強度計算書,尤為錯誤的是規定制造單位不做水壓試驗。

    3.制造質量低劣。焊接質量低劣,焊縫中有連續氣孔,夾渣、密集氣孔、夾渣等超標缺陷、無折邊球形封頭與釜蓋圈焊縫幾乎全部未焊透,16Mn—535號鍛鋼焊接沒有采取合理措施,產品未作水壓試驗。

    4.使用單位操作不認真。在運行中未進行硫水處理,造成釜內積水,形成上、下溫差應力,此應力是交變的,導致原始裂紋逐漸擴展,造成疲勞斷裂。

    綜上所述,設計結構不合理,制造質量低劣是這次事故的主要原因。

    三、防止同類事故的措施

    1.設計單位應嚴格按國家有關法規、標準的規定設計蒸壓釜產品。制造單位應嚴格按國家有關法規、標準和設計圖樣的規定制造產品,并提供質量證明書。

    2.使用單位應制定安全操作規程并嚴格執行。


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