(一)事故概況
2003年9月16日22時(shí)17分左右,位于衢州市常山縣生態(tài)園區(qū)的浙江省常州富盛化工有限公司對(duì)硝基苯胺車間9號(hào)反應(yīng)釜發(fā)生化學(xué)爆炸重大事故,造成3人死亡,5人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失78萬元。
該車間共有10臺(tái)6000L高壓反應(yīng)釜,50m?的液氨儲(chǔ)罐2只,污水處理設(shè)備1套。9號(hào)反應(yīng)釜為F6-6000TVX型,設(shè)計(jì)壓力6.3MPa,設(shè)計(jì)溫度200℃,內(nèi)徑1700mm,總高5450mm,壁厚:內(nèi)襯10mm(1Cr18Ni9Ti),釜體36mm(16MnR),加套10mm(16MnR),工作介質(zhì)為對(duì)硝基氯化苯、氨、水和對(duì)硝基苯胺。該反應(yīng)釜的主要作用是將對(duì)硝基氯化苯和氨溶液在操作溫度150℃,操作壓力5.0~5.4MPa下進(jìn)行氨解反應(yīng),生成對(duì)硝基苯胺。每次投料量均為對(duì)硝基氯化苯1500kg,含氨量約為27%左右(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的氨水溶液900kg左右。
9月16日16時(shí),9號(hào)釜開始投料,17時(shí)30分左右,投料完畢。18時(shí)17分,供電部門在未通知停電的情況下,該企業(yè)用電線路被拉閘停電,供水業(yè)因此同時(shí)停止。此時(shí)9號(hào)反應(yīng)釜正處于升壓結(jié)束,開始維持反應(yīng)階段,因其是放熱反應(yīng),正常操作要依靠加套內(nèi)的冷卻水帶走反應(yīng)熱。停電后,反應(yīng)釜攪拌槳停止攪拌,冷卻水停止供應(yīng)。22時(shí),9號(hào)反應(yīng)釜達(dá)到5.9MPa,操作人員將第2只泄壓閥打開。22時(shí)10分,9號(hào)釜壓力升至6.2MPa,溫度超過正常溫度達(dá)到250℃。操作人員欲繼續(xù)開泄壓閥(實(shí)際已經(jīng)到底),2~3min后,另1人發(fā)現(xiàn)壓力表以達(dá)8MPa,迅即外逃,此時(shí)9號(hào)反應(yīng)釜發(fā)生爆炸,造成人員傷亡。
(二)事故原因分析
1.直接原因
在突然停電和反應(yīng)釜內(nèi)溫度、壓力升高的情況下,反應(yīng)釜未能及時(shí)有效泄壓,在能量不斷聚集后,造成9號(hào)反應(yīng)釜嚴(yán)重超壓,從而引起9號(hào)釜爆炸。
2.間接原因
(1)未按產(chǎn)品說明書要求核算和選用合適的安全閥等重要安全附件。
(2)該公司的應(yīng)急處理預(yù)案存在明顯缺陷,缺乏有效措施。
(3)該公司安全管理不到位,安全規(guī)章不完善,安全教育不到位,特種作業(yè)人員未經(jīng)專業(yè)安全培訓(xùn),為按規(guī)定持證上崗。
(4)當(dāng)?shù)毓╇姴块T采取限電措施,突然甩負(fù)荷,是造成該公司停電、停水引發(fā)事故的因素之一。
(三)預(yù)防同類事故的措施
1.嚴(yán)格壓力容器安全使用的審批注冊(cè)程序,對(duì)易爆場(chǎng)所,易爆工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì),應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì),按規(guī)定進(jìn)行安裝前報(bào)裝,不允許擅自生產(chǎn)。
2.制定并演習(xí)詳細(xì)的有針對(duì)性應(yīng)急處置預(yù)案。對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)、持證上崗。
3.對(duì)反應(yīng)釜的安全附件應(yīng)嚴(yán)格計(jì)算選型。
4.對(duì)限電工作應(yīng)加強(qiáng)調(diào)度安排,提早通知有關(guān)單位,做好準(zhǔn)備。