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某煉鋼廠“10.23”VOD爐爆炸事故

2009-03-11   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

  2008年10月23日23:15分左右,煉鋼廠二煉分廠62#VOD爐在進(jìn)行真空脫氣作業(yè)時,由于防濺蓋水冷盤管焊縫爆裂,造成大量含水蒸氣沖出,抬起罐蓋后落下,由此產(chǎn)生的高溫氣體沖擊波將操作室玻璃擊破碎,造成室內(nèi)房頂嚴(yán)重受損、操作臺上顯示屏及配電柜玻璃多處受損,1名操作工面部挫傷。事故發(fā)生后,由公司安保部、設(shè)備部、煉鋼廠組成聯(lián)合調(diào)查組,對事故經(jīng)過及原因進(jìn)行調(diào)查、分析、取證。現(xiàn)將事故調(diào)查報告予以下發(fā),請各部門舉一反三,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)。

  一、事故經(jīng)過:

  煉鋼廠二煉分廠在2008年10月23日21:30分左右,AOD爐中班出鋼交班將鋼種為T91,爐號為:873D0997的鋼水轉(zhuǎn)移至59#LF爐進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。夜班操作工接班后,對VOD爐進(jìn)行了預(yù)抽真空作業(yè),在預(yù)抽真空作業(yè)過程中沒有發(fā)現(xiàn)異常情況。23:10分左右,操作工將鋼水轉(zhuǎn)移至62#VOD爐進(jìn)行真空脫氣作業(yè),在真空度達(dá)到0.5乇開始計時后,1名操作工即到罐蓋觀察孔處觀察鋼水抽氣情況,一切正常后返回操作室。開始計時約5分鐘左右(23:15分左右)罐內(nèi)傳出爆炸聲,操作工聽見之后立即開始退泵操作。當(dāng)退泵操作關(guān)閉至三級泵時再次發(fā)生爆炸,將VOD爐罐蓋頂起后落下,與此同時,爆炸產(chǎn)生的高溫氣體擊碎了操作室的玻璃窗(操作室的玻璃窗是2塊5mm厚的鋼化玻璃與一般的玻璃組成,鋼化玻璃在內(nèi))。當(dāng)班組長張雷、高德祥和徐俊杰迅速撤離現(xiàn)場,在撤離過程中高德祥的左額被震碎的玻璃擊中,經(jīng)醫(yī)院診斷為面部挫傷。室內(nèi)房頂和操作臺上顯示屏及配電柜玻璃多處嚴(yán)重受損。

  二、事故原因分析:

  事后事故調(diào)查組對VOD爐罐蓋水冷系統(tǒng)進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn),罐蓋由防濺蓋和屏蔽蓋兩層組成。其中,防濺蓋冷卻水管進(jìn)水閥門打開,但回水氣動球閥處于關(guān)閉狀態(tài)(根據(jù)設(shè)計,當(dāng)罐蓋車從停車位移到工作位時,防濺蓋進(jìn)出水閥自動打開,后經(jīng)檢查是回水閥門的兩位三通換向閥閥芯卡死導(dǎo)致閥門處于關(guān)閉狀態(tài)),造成防濺蓋內(nèi)冷卻水盤管內(nèi)充滿水,但沒有流量,在長時間的高溫狀態(tài)下,冷卻水汽化成高壓水蒸氣,造成防濺蓋水冷盤管焊縫爆裂(第一次爆炸聲),這時大量含水蒸汽沖出,其中的水迅速形成蒸汽并膨脹(第二次爆炸聲)。當(dāng)退泵至第三級時,罐內(nèi)產(chǎn)生的蒸汽壓力已經(jīng)大于罐蓋自重及外部壓力(約40噸),將罐蓋抬起,大量高溫高壓氣體迅速沖出并急劇膨脹,產(chǎn)生的沖擊波,將操作室玻璃擊碎,造成1人輕微受傷和設(shè)備受損事故。

  1、直接原因:

  防濺蓋水冷管回水氣動球閥沒有打開,使管內(nèi)冷卻水在高溫狀態(tài)下汽化形成高壓,并造成盤管焊縫爆裂。大量冷卻水泄漏至鋼包內(nèi),又迅速汽化,壓力不斷升高直至將罐蓋抬起,沖出的高溫高壓氣體所產(chǎn)生的沖擊波將操作室玻璃擊碎,是本起事故的直接原因。

  2、間接原因:

  (1)防濺蓋冷卻水狀態(tài)與設(shè)備開動運行之間沒有聯(lián)鎖保護(hù)。當(dāng)冷卻水系統(tǒng)沒有流量,電腦操作顯示屏盡管有顯示,但仍然可以進(jìn)行正常操作,是本起事故的主要原因之一;

  (2)防濺蓋制作質(zhì)量存在問題。主要是:沒有按照設(shè)計要求使用方形管,造成焊縫過多(原設(shè)計為方形管,實際為四塊鋼板焊接)且焊接質(zhì)量差(在使用過程中已多次發(fā)生漏水)、管壁厚度比設(shè)計薄(原設(shè)計壁厚為7mm,實際為5mm),造成內(nèi)部承壓強度低于外部金屬軟管承壓強度(5公斤壓力),保護(hù)失效,是本起事故的另一主要原因;

  (3)點檢標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化。現(xiàn)有點檢標(biāo)準(zhǔn)不能有效指導(dǎo)點檢工作,回水氣動球閥閥門的兩位三通換向閥閥芯卡死導(dǎo)致閥門處于關(guān)閉狀態(tài),對此類設(shè)備狀態(tài)點檢標(biāo)準(zhǔn)描述不清,點檢員在實際點檢作業(yè)中也沒有發(fā)現(xiàn),從而造成點檢工作不到位,是本起事故的又一原因;

  (4)崗位操作規(guī)程不夠細(xì)化。當(dāng)冷卻水系統(tǒng)沒有流量在電腦操作屏上顯示后,崗位規(guī)程沒有具體指導(dǎo)操作工執(zhí)行正確開爐操作的步驟,并及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常,從而引起開爐操作執(zhí)行不到位,是本起事故的又一原因。

  三、事故整改及預(yù)防措施:

  對VOD設(shè)備現(xiàn)狀進(jìn)行梳理,完善設(shè)備功能,消除設(shè)備隱患,提高設(shè)備安全性。

  1、設(shè)備功能完善,責(zé)任人:高彤兵、李志君,完成時間:11月30日,在未完成之前加強設(shè)備點檢與作業(yè)前的確認(rèn)。

  (1)聯(lián)鎖:增加罐體內(nèi)水冷件(氧槍、屏蔽蓋、防濺蓋、氧槍擋板)與設(shè)備運行之間的聯(lián)鎖保護(hù),保證在水流量低時不允許生產(chǎn)(罐蓋不能下降),以保證設(shè)備的本質(zhì)安全。

  (2)報警:在HMI上要對流量等參數(shù)要設(shè)置顏色報警,以提示操作工:紅(不能生產(chǎn))、黃(警告)、綠(正常)。報警要有確認(rèn)和記錄。

  (3)防濺蓋進(jìn)水閥、出水閥、進(jìn)水放散閥、出水放散閥控制功能要考慮應(yīng)急狀態(tài)。進(jìn)水閥、出水閥為常閉閥,進(jìn)水放散閥、出水放散閥為常開閥。

  (4)操作臺需要增設(shè)操作按鈕,以便快速反應(yīng)及防止電腦死機時能繼續(xù)生產(chǎn)和應(yīng)急處理。

  2、設(shè)備技術(shù)改造,責(zé)任人:秦超宇,完成時間:09年1月30日。

  (1)在真空管道上增加防爆泄壓裝置,以提高設(shè)備的防爆能力。

  (2)防濺蓋水冷盤管改為無縫鋼管,壁厚增加至8mm。

  3、防護(hù)改造,責(zé)任人:張振華,完成時間:11月5日。

  (1)操作室窗玻璃改為鋼化雙層夾絲玻璃,提高安全性。

  (2)操作室窗玻璃內(nèi)側(cè)增加鋼絲網(wǎng),防止飛濺。

  4、點檢標(biāo)準(zhǔn),責(zé)任人:張振華,完成時間:10月30日。

  進(jìn)一步推進(jìn)點檢定修制,修改完善點檢標(biāo)準(zhǔn),加強設(shè)備點檢執(zhí)行情況的檢查、督促力度,提高點檢質(zhì)量。

  5、崗位操作規(guī)程,責(zé)任人:朱信國,完成時間:10月30日。

  進(jìn)一步完善《崗位操作規(guī)程》,對關(guān)鍵設(shè)備的點檢內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、強調(diào),增加水冷系統(tǒng)具體的HMI畫面及要求。

  6、修改、完善、細(xì)化應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行定期演練,責(zé)任人:史笠,完成時間:11月5日。

  7、舉一反三,對生產(chǎn)線其它設(shè)備進(jìn)行梳理,及時消除設(shè)備隱患,提高設(shè)備安全,責(zé)任人:張振華,完成時間:09年3月30日。

  8、修改、完善《崗位操作規(guī)程》并進(jìn)行培訓(xùn)、考試,考試合格者才能上崗操作,責(zé)任人:朱信國,完成時間:11月5日。

  四、對事故責(zé)任者的處理意見:

  1、煉鋼廠按照公司及部門相關(guān)規(guī)定落實對相關(guān)事故責(zé)任單位和責(zé)任人員的處理意見,報公司人力資源部、安全保衛(wèi)部、設(shè)備部、工程管理部備案。

  2、對煉鋼廠負(fù)有管理責(zé)任相關(guān)人員的處理如下:

  (1)、廠長廖俊對這起事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,否決2000元。

  (2)、黨委書記金建平對這起事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,否決2000元。

  (3)、分管安全工作的副廠長劉軍占對這起事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,否決2000元。

  (4)、分管設(shè)備工作的副廠長曹云星對這起事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,否決2000元。

  (5)、設(shè)管室主任毛文敏對這起事故負(fù)有管理責(zé)任,否決2000元。

  (6)、二煉分廠廠長楊金明對這起事故負(fù)有管理責(zé)任,否決2000元。

  五、事故教訓(xùn):

  本起事故再次暴露出煉鋼廠各級管理者在管理意識上存在的漏洞。二煉分廠煉鋼工程從投產(chǎn)至今尚不足一年,連鑄工程尚在建設(shè)過程中,作為一條新建產(chǎn)線,各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員、安全監(jiān)管人員對危險源辨識、控制,隱患排查及整改、設(shè)備本質(zhì)安全連鎖、生產(chǎn)備件質(zhì)量控制等方面都存在思想上的麻痹認(rèn)識,認(rèn)為沒有問題,就沒有按照公司有關(guān)要求實實在在的去開展這方面工作。在點檢作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、點檢計劃實施和點檢實績記錄、崗位規(guī)程修訂完善、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)演練等方面沒有足夠重視,使隱患沒有及時被發(fā)現(xiàn)和整改,直接導(dǎo)致本次事故的發(fā)生。事故發(fā)生以后,煉鋼廠班子對本起事故的調(diào)查處理高度重視,從事故發(fā)生的源頭和管理工作的末端查起,堅決按照“四不放過”的要求,配合公司聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查處理。公司對本次事故也十分重視,決定由安保部、設(shè)備部、煉鋼廠成立事故聯(lián)合調(diào)查組,經(jīng)過深入細(xì)致的調(diào)查分析,目前事故原因基本查明,對事故原因整改及預(yù)防控制措施都制定了責(zé)任人和時間進(jìn)度,對事故有關(guān)責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了處理。此外,煉鋼廠也將本起事故作為一個典型案例,解剖麻雀,深入分析,以此來推動全廠安全生產(chǎn)隱患排查治理和危險源辨識控制工作的深化,舉一反三吸取事故教訓(xùn),落實各級管理者安全生產(chǎn)責(zé)任,確保生產(chǎn)、建設(shè)、維修安全穩(wěn)定順行。下一階段,公司已經(jīng)決定由安保部牽頭在煉鋼廠召開安全生產(chǎn)管理現(xiàn)場會,對本起事故進(jìn)行通報,同時要求其它各條產(chǎn)線同樣舉一反三,認(rèn)真吸取煉鋼廠的事故教訓(xùn),踏踏實實的開展隱患排查治理工作,確保安全生產(chǎn)責(zé)任到人,維護(hù)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。


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