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江蘇某化工廠高壓反應(yīng)釜爆炸案例

2011-03-08   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  一、事故概況及經(jīng)過

  1991年10月8日6時(shí)50分,某化工廠中試室,一臺(tái)生產(chǎn)高分子聚醚的100升高壓反應(yīng)釜突然發(fā)生爆炸,聯(lián)接釜蓋和釜體的緊團(tuán)螺栓被拉斷,重量約為80公斤的釜蓋飛落到離原地80米遠(yuǎn)的地方,高壓反應(yīng)釜上安裝的安全閥、壓力表等也被炸毀。爆炸產(chǎn)生的氣浪將房頂掀掉,約20平方米的中試室完全倒塌,三名操作人員當(dāng)場(chǎng)被炸死。

  二、事故原因分析

  經(jīng)事后調(diào)查分析,該起高壓反應(yīng)釜的爆炸是由于超溫超壓引起的。以環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷為原料生產(chǎn)高分子聚醚的生產(chǎn)工藝要求,操作者嚴(yán)格按規(guī)程操作,在加料時(shí)皮采用“滴”加法,控制加料量,以避免反應(yīng)劇烈后失控造成危害。但該廠操作人員違反了操作工藝,采用了“批”加法,一次投料過多,反應(yīng)速度過快。

  1991年9月以前,該反應(yīng)釜在生產(chǎn)過程中曾發(fā)生過超壓現(xiàn)象,因采取了緊急放空措施,沒有發(fā)生爆炸。但該廠并沒有從中吸取教訓(xùn),制定嚴(yán)格的操作工藝,按規(guī)定調(diào)好安全閥的起跳壓力,也沒有按規(guī)定定好爆破片壓力。該廠沒有對(duì)操作人員進(jìn)行必要的安全教育。10月8日的高壓反應(yīng)釜爆炸完全是由于操作人員違章操作造成的,是一起責(zé)任事故。

  三、防止同類事故的措施

  1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)規(guī)定,提高安全生產(chǎn)意識(shí),增強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任,必須貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,管生產(chǎn)必須管安全。

  2.壓力容器的使用和操作人員必須經(jīng)安全教育、培訓(xùn)合格后方可上崗操作,應(yīng)值得壓力容器安全使用的基本知識(shí),并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,不得違章操作。


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