1. 事故概況及經過
1979年9月7日13時55分,某電化廠,液氯工段一只容積為415升、充裝量為0.5噸的液氯鋼瓶發生了猛烈的爆炸。爆炸氣瓶的碎片又撞擊到其附近的液氯鋼瓶上,加上爆炸時產生的沖擊波,又導致4只液氯鋼瓶爆炸,5只液氯鋼瓶被擊穿,另有13只鋼瓶被擊傷和產生嚴重變形。爆炸時不但有震耳欲聾的巨響,而且隨著巨響發生的沖天氣浪高達40余米。強大的氣浪將414平方米鋼筋混凝土結構的液氯工段廠房全部摧毀,并造成周圍辦公樓及廠區周圍280余間民房不同程度的損壞。爆炸中心水泥地面上留下了深1.82米、直徑為6米的大坑,爆炸碎片最遠的飛出830余米。爆炸后共泄出10.2噸液氯,其擴散后共波及7.35平方公里面積,由于爆炸以及爆炸后散溢氯氣的毒害,共造成59人死亡,779人住院治療,420余人到醫院門診治療,直接經濟損失達630000余元。
2. 事故原因分析
最初爆炸的液氯鋼瓶,是9月3日由某化工廠送到電化廠來充裝液氯的。某化工廠的液化石臘工段是以液體石臘和液氯為原料生產氯化石臘。該工段由于生產管理混亂。設備簡陋,在液氯鋼瓶與生產設備的聯接管路上沒有安裝逆止閥、緩沖罐或其它防倒灌裝置,致使氯化石臘倒灌入液氯鋼瓶。電化廠液氯工段無安全操作規程和管理制度,操作人員缺乏嚴格的技術培訓和安全教育,在液氯充裝前沒有對液氯鋼瓶進行檢查和清理,致使液
氯鋼瓶內倒灌入氯化石臘,在再次充裝液氯時,氯化石臘和液氯發生化學反應,溫度、壓力驟然升高,致使鋼瓶發生粉碎性爆炸。可見,爆炸的主要原因是管理混亂。
3. 防止同類事故的措施
1)企業領導必須樹立管生產必須管安全的思想,提高安全生產意識,承擔安全生產責任,以科學態度加強安全管理,對生產人員進行安全教育。
2)液氯鋼瓶及液氯的使用單位,要制定安全使用的管理規定,在液氯鋼瓶與生產設備的聯接管線上,必須安裝逆止閥,緩沖罐或其他防止倒灌的裝置,以避免生產系統內的物料倒灌進入液氯鋼瓶內。
3)液氯充裝單位要制定嚴格的充裝前檢查制度。操作人員必須嚴格培訓后方可上崗操作,并嚴格執行各項制度。液氯鋼瓶在充裝前應認真進行檢查,對不符合要求的氣瓶應先進行清理并符合要求后方可充裝。