1)事故概況
河南省某化工廠在1988年9月從北京某廠購進了設(shè)計壓力為2 MPa,容積410L,直徑600mm的液氯鋼瓶,于1996年9月由南陽市一家石油化工廠液氯鋼瓶檢驗站檢驗后改裝環(huán)氧乙烷。1996年9月6日,從南京充裝環(huán)氧乙烷運回,9月24日下午用氮氣壓送環(huán)氧乙烷至裝置準備使用,因鋼瓶閥門堵塞,壓送環(huán)氧乙烷未成,操作工將鋼瓶搬至工房中放置。兩天后(26日15時36分),該鋼瓶自行發(fā)生爆炸,車間8個窗戶的玻璃幾乎全被震碎,車間東北角屋頂6塊樓板塌落,東墻壁上部向外傾斜15cm,鋼瓶爆裂成兩塊,一塊飛出6m遠,一塊落在9m外的東北門處。因該廠待料停工放假,無人員在場,未造成人員傷亡。
2)事故原因分析
現(xiàn)場無人(工人放假);環(huán)境溫度不高,爆炸現(xiàn)場無明火,無可燃物泄漏。經(jīng)檢測、現(xiàn)場勘查、人員查詢,原因分析如下。
。1)直接原因
①該鋼瓶原是液氯鋼瓶,經(jīng)檢測后灌裝環(huán)氧乙烷,瓶內(nèi)殘留有鐵銹和氯化物(經(jīng)中國人民解放軍防化研究所檢測鐵離子濃度達到150 PPm,氯離子濃度為4PPm);
②盛裝環(huán)氧乙烷的鋼瓶材質(zhì)必須是不銹鋼或經(jīng)表面處理的碳鋼,該鋼瓶在改裝環(huán)氧乙烷前,未對內(nèi)部進行任何表面處理;
③該鋼瓶在爆炸前3天向環(huán)氧乙烷計量罐加料時,操作工未對瓶口進行清潔處理,就直接進行管線連接;充氮作業(yè)又未將連接管內(nèi)的空氣用氮氣置換出來,管中的空氣全部進入鋼瓶,并攜帶入瓶口處的少量鐵銹、氯化物,引發(fā)環(huán)氧乙烷的聚合反應,放出熱量,導致瓶內(nèi)溫度和壓力升高;安全裝置又失效不能及時卸壓,最終因鋼瓶超壓發(fā)生爆炸;
④鋼瓶的安全泄壓裝置未按規(guī)定安裝,而是用堵絲直接堵死,鋼瓶超壓時,不能及時卸壓。
。2)間接原因
、僭搹S重生產(chǎn)、重效益,輕安全,安全管理薄弱;
、趬毫θ萜鳠o健全的檔案,也未向有關(guān)管理部門申辦壓力容器使用許可證和易燃易爆產(chǎn)品生產(chǎn)使用許可證;
③該廠安全意識淡薄,沒有編制正規(guī)的安全操作規(guī)程,對生產(chǎn)過程中的危險、有害性認識不足,沒有分析在生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的事故,錯誤地認為試生產(chǎn)成功了就掌握了引進的技術(shù),不會發(fā)生意外,未對工藝操作進行嚴格的管理;
、苡嘘P(guān)技術(shù)人員和操作人員缺乏相關(guān)的專業(yè)知識,未認識到液氯鋼瓶改裝環(huán)氧乙烷存在著潛在的危險性,對操作人員未提出明確、科學的要求;
、莪h(huán)氧乙烷充裝單位未核查,非環(huán)氧乙烷鋼瓶應拒絕充裝;
、奘褂铆h(huán)氧乙烷的新項目未申請進行“三同時”審查。
3)防止發(fā)生同類事故的措施
。1)要加強多種經(jīng)營生產(chǎn)企業(yè)的安全管理,提高領(lǐng)導的安全意識,積極消除重生產(chǎn)、重效益、搶速度、輕安全的現(xiàn)象。強化對職工的安全教育、培訓、考核,提高對事故的防范能力;
。2)在引進技術(shù)的同時,不能只重視技術(shù)的關(guān)鍵部分,要設(shè)想整個生產(chǎn)過程、環(huán)境、人員每一個細節(jié)存在的危險、有害性,采取措施,加以防范,實現(xiàn)全員、全過程、全方位、全時空、全天候的安全管理;
(3)嚴格執(zhí)行特種設(shè)備、氣瓶的相關(guān)規(guī)定、要求,嚴禁用液氯鋼瓶充裝環(huán)氧乙烷;
(4)在本案例中,有關(guān)技術(shù)人員在事發(fā)后,還不知道氯化物是環(huán)氧乙烷聚合的催化劑,因此生產(chǎn)技術(shù)人員必須掌握豐富的與生產(chǎn)相關(guān)的專業(yè)知識,杜絕盲目指揮,冒險蠻干;
(5)必須嚴格做好“三同時”審查;
(6)充裝單位應嚴格檢查、檢測氣瓶質(zhì)量,對不符合要求的氣瓶應拒絕充裝。