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某電石廠由于電極夾套漏水導(dǎo)致的噴爐事故

2009-07-30   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

  一、事故經(jīng)過

  2001年12月6日8時30分左右,某氯堿公司電石廠上零點班的工人尚未下班,上早班的工人已來接班,還有10余名維修工,電石爐二樓平臺約有50余人,準(zhǔn)備停爐搶修1號電極夾套漏水故障。停爐不長時間,工人打開了四周的加料口,并拆除了西側(cè)的兩塊爐壁鋼板。約8時30分左右,突然,蒸氣熱浪及熔融的物料從2號電極處順打開的加料口向外噴射,造成平臺上的工人41名灼傷。

  二、事故分析

  造成12.06噴爐事故的原因為:錐開水套非正常漏水致使電石爐上部料層形成蔽氣層,爐內(nèi)氣壓力增大而噴發(fā),夾帶液態(tài)熔融電石與水分子劇烈反應(yīng),產(chǎn)生的乙炔、爐氣混合氣體與空氣中的氧快速再反應(yīng)而引發(fā)的噴爐。此次事故為電石爐易損部件非正常漏水導(dǎo)致的偶發(fā)性事件。對本起事故的分析如下:

  ⑴本起事故發(fā)生在因發(fā)現(xiàn)16500KVA電石爐1#電極水套泄漏而準(zhǔn)備檢修之時,期間正處于零點班與早班交接及檢修人員準(zhǔn)備搶修之際聚集了三個工作班組約50名人員,故造成群傷。

  ⑵經(jīng)查,由于電石爐1#、3#電極均出現(xiàn)漏水現(xiàn)象(1#電極嚴(yán)重,3#電極不太顯著),給已經(jīng)加入的冷料層增加了水分,并使上部熔融層溫度下降,對其下部高溫反應(yīng)產(chǎn)生了“蔽氣層”作用,導(dǎo)致高溫反應(yīng)層內(nèi)爐氣壓力升高,而產(chǎn)生了氣體釋放的趨勢。

  ⑶從整個過程來看,電石爐雖因準(zhǔn)備檢修而停電,但其1600~2200℃溫度區(qū)CaO+C=CaC2+CO-108kcl的反應(yīng)仍在繼續(xù)進(jìn)行,電石爐內(nèi)部仍有大量爐氣產(chǎn)生并聚集,因檢修需要而加蓋在電石爐上部冷料層(石質(zhì))高度超過250㎜,一方面對蔽氣層起到降溫減少粘度而不利于透氣的作用。另一方面冷料層(石質(zhì))本身的自重又加大蔽氣層以下高溫反應(yīng)區(qū)的爐氣壓力,當(dāng)壓力達(dá)到可以沖破蔽氣層薄弱部分時,爐氣夾帶高溫液態(tài)電石,從這一部位噴出,而噴出的高溫液態(tài)電石與冷料層的泄露水及水蒸氣極快發(fā)生化學(xué)反應(yīng),釋放出乙炔氣及少量的一氧化碳、氫氣的混合氣體后兩氣體產(chǎn)生的原因系爐料中有高溫碳素;乙炔氣與空氣中的氧氣迅速混合,同時又具備明火條件,繼而短時間完成釋放聚集能量的化學(xué)反應(yīng),造成物理-化學(xué)性質(zhì)并存的噴爐事故的發(fā)生。

  ⑷關(guān)于水在本次事故中的三種作用及蔽氣層的形成機(jī)理:

  從拆卸的錐形水套漏水情況來分析,水的作用分為三種作用方式:

  ① 液態(tài)水水漏入料層后遇熱蒸發(fā),造成料層溫度及粘度降低,增加蔽氣作用。

  ② 漏入原料的部分水與原料石灰反應(yīng)后與透過料層的爐氣二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈣形成硬殼“蔽氣層”,使熔池內(nèi)爐氣壓力升高。

  H2O+CaO→Ca(OH)2

  Ca(OH)2+CO2 →CaCO3(熔巖體)

  ③           漏入料層的另一部分水未來得及蒸發(fā),在拔出電極推入紅料時一起進(jìn)入熔池,與已經(jīng)反應(yīng)完成的液體電石發(fā)生劇烈放熱反應(yīng),使熔池內(nèi)爐氣壓力再度升高,從強(qiáng)度薄弱處的2#電極周圍噴出,并由夾帶液體電石導(dǎo)致噴爐事故發(fā)生。

  H2O+CaC2 →C2H2+Ca(OH)2

  C2H2+ O2 → CO2+H2O(引起本起事故的主反應(yīng))

  三、事故教訓(xùn)和防范措施

  應(yīng)吸取的經(jīng)驗教訓(xùn):

  ⑴在今后的同類檢修中,必須增加以下防范措施。

  ①在檢修前應(yīng)升降電極兩次以上,并用長釬破壞蔽氣層,避免或減緩反應(yīng)層內(nèi)爐氣壓力升高,然后再加蓋冷料層。

  ②冷料層避免帶水,料石應(yīng)干燥。

  ③電石爐上部配水系統(tǒng)成線狀漏水檢修時應(yīng)注意從完全關(guān)閉供水到打開爐門檢修,至少保持半小時的水分蒸發(fā)時間,待漏水完全蒸發(fā)后再鋪蓋冷料,嚴(yán)禁冷料層帶水。

  ④、鋪蓋冷料層后檢修時間要盡可能短,防止蔽氣層加厚,同時在保護(hù)檢修人員安全的情況下,用長釬多處釋放電石爐高熳層的聚集爐氣。

  ⑤避免非操作檢修人員多人聚集操作平臺。

  ⑵ 企業(yè)要加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。強(qiáng)化職工安全生產(chǎn)意識,提高安全操作技能和自我保護(hù)能力,必須配備符合工作條件要求的勞動保護(hù)用品。

  ⑶ 應(yīng)組織技術(shù)力量,對錐形水套結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、制造工藝等進(jìn)行技術(shù)防漏攻關(guān),避免漏水或延長使用壽命。


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