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一起尾氣緩沖罐內(nèi)燒傷事故分析

2005-11-03   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0
    2004年9月21日11時30分左右,河南某化工廠鈦白粉酸解車間清理煙囪尾氣緩沖罐內(nèi)積料,未停產(chǎn)作業(yè),致使物料反應(yīng)放熱生成的蒸汽順煙道進入緩沖罐,將正在罐內(nèi)挖料的毋某、王某、林某3人燒傷。
    一、事故經(jīng)過
    2004年9月21日,該化工廠鈦白粉車間酸解工段安排清理2#煙囪尾氣緩沖罐內(nèi)積料,清挖積料臨時負責人毋某與酸解崗位操作工徐某聯(lián)系,告知罐內(nèi)有人進行清罐作業(yè),進行反應(yīng)或加水操作時應(yīng)及時通知罐內(nèi)人員出來。11時30分左右,站在三樓的操作工徐某準備往已熟化好的2#酸解鍋內(nèi)加浸出水,但是他在未通知清挖積料人員撤離緩沖罐的情況下,便通知二樓的另一操作工劉某將2#酸解鍋鍋底的加水閥門打開,致使管內(nèi)的存水流入酸解鍋內(nèi),與浸取物料反應(yīng)放熱生成部分蒸汽,順煙道進入緩沖罐,將正在罐內(nèi)挖料的毋某、王某、林某3人灼傷,3人立即從煙囪入孔鉆出,用大量清水沖洗,送往醫(yī)院救治,毋某、王某2人傷勢較重,燒傷面積達80%。
    二、事故分析
    事故發(fā)生后,公司領(lǐng)導和車間領(lǐng)導十分重視,立即趕到現(xiàn)場查看,調(diào)查事故原因;生產(chǎn)技術(shù)部又組織安全、設(shè)備、工藝管理人員及事故現(xiàn)場操作人員、車間主任召開了事故現(xiàn)場會,經(jīng)調(diào)查分析認為,事故主要原因如下:
    1.清理積料負責人毋某進入緩沖罐內(nèi)作業(yè),未能嚴格按《廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》辦理入罐作業(yè)安全證,并停產(chǎn)作業(yè),懸掛“有人工作禁止開啟閥門”警告牌,并設(shè)專人監(jiān)護,屬于嚴重違章操作、
    2.操作工徐某安全意識淡薄,在毋某告知他罐內(nèi)有人清罐作業(yè)后,進行反應(yīng)或加水操作時,理應(yīng)通知清挖積料人員撤離,他非但未通知,反而通知另一操作工劉某按正常程序生產(chǎn),造成事故的發(fā)生,是事故的直接原因。
    3.車間主任賀某對未停產(chǎn)作業(yè)重視不夠,工人安排不細,管理不嚴,職工有章不循,安全管理存在隨意性,導致違章作業(yè)。
    4.車間同王某負責車間安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,這次事故反映出安全監(jiān)督管理有所失職,是造成此次事故的又一原因。
    三、整改措施
    1.組織全廠中層上以領(lǐng)導干部、安全管理人員召開事故現(xiàn)場會,舉一反三吸取教訓,開展全廠性查“三違”活動,一查自己有無違章行為,二查身邊有無違章現(xiàn)象,從自我做起,從身邊做起,徹底消除違章現(xiàn)象。
    2.領(lǐng)導干部組織和指揮生產(chǎn)時,要做到安全生產(chǎn)“五同時”,即同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)、同時評比。
    3.組織開展學規(guī)程、學制度、學安全知識活動,提高操作人員的操作技能和遵章守紀的自覺性。
    4.結(jié)合工作實際,組織開展崗位事故預(yù)想活動,提高職工處理突發(fā)事件的應(yīng)變能力和自我保護能力。

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