氯氣泄漏事故屢見不鮮,幾乎年年都有氯氣中毒事故發生。事故慘狀,刻骨銘心。近年來,大大小小的氯氣泄漏事故造成人員傷亡的就有十幾起。“避免此類事故的重現,安全生產不容忽視”。重提舊事,為的是以此為戒。
●1996年2月14日上午10時左右,上海某農藥廠裝卸液氯鋼瓶時,從本廠碼頭用卡車將液氯鋼瓶駁至廠內三氯化磷存氯場地(每只鋼瓶載重量1000公斤),車子倒入地下斜坡車道后,將鋼瓶滾至地面。由于車子裝貨面與地面有位差,該位差用一個橡皮墊圈作避震。當裝卸工胡某和候某在裝卸第四車最后一只鋼瓶時,鋼瓶從卡車上滾至地面平臺上時橡皮墊圈跳了一下,鋼瓶斜轉滾下時,撞到邊上一只氯氣鋼瓶的針形閥,導致針形閥齊根開裂,大量氯氣外溢。廠消防隊員迅速趕至現場搶險,跑氯得到有效控制。在事故發生和處理過程中共有43人不同程度氯氣吸入,其中有2人屬氯氣輕度中毒。
事故發生原因:裝卸鋼瓶平臺高度與橡皮墊圈位差5cm,鋼瓶落地時發生碰撞,導致鋼瓶閥門根部斷裂,氯氣外泄;其次鋼瓶缺少鋼瓶閥門安全帽,違反“氯氣安全規程”,同時裝卸現場不規范,通道不暢等。廠方加強化學危險品裝卸管理,裝卸現場應配置必要的搶修設備和個人防護用品。
●1997年7月25日下午3時左右,上海某水廠請上海某控制機器有限公司)來該廠加氯車間檢修、測試在線的DR-20K電子磅稱,下午3時10分左右,日班的加氯工使用氯氣鋼瓶倉庫的3噸行車,起吊在電子磅稱上的氯氣鋼瓶,由于該行車單邊剎車不靈,致使被吊鋼瓶晃動,碰擦相鄰鋼瓶,引起鋼瓶互撞,撞擊到最后一只接在加氯歧管上的鋼瓶,脫離支架,造成DN10mm連接管拉脫,引起液氯泄漏,當時在場人員及時采取措施,關閉氯氣電動閥,切斷加氯機氯源,3時45分左右,漏氯得到控制。在搶險過程中,有3名職工輕度吸氯,被送往有關醫院觀察治療,診斷為氯氣吸入。
由于行車安裝質量存在問題,剎車不靈,加上加氯設備本身的缺陷,在處理液氯泄漏過程中,現場人員又未佩帶個人防護用品,廠內缺乏運輸化學危險品的管理制度,危險物品操作時現場也無監護措施等,造成了事故的發生。
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