一、事故發生經過
北京某廠是鋼鐵連軋污水處理的生產企業,污水處理過程中過濾罐濾料采用石英砂和無煙煤,罐體直徑5m,高8m,正常操作中罐為密閉狀態,由于在過濾罐下部安裝有許多過濾濾帽,在濾帽發生漏料時需要停水檢修。
2002年2月4日,四臺過濾罐因濾帽漏濾料而停水檢修。2月8日18時30分左右(過濾罐停水72小時后),操作工人在打開其中一個罐罐頂人孔及罐側開口(為卸濾料而設的)僅20分鐘,且無任何保護措施的情況下,入罐進行作業時發生了死亡4人的重大死亡事故。
二、事故原因分析
事故發生后,當地公安部門對尸體進行了檢驗,檢驗結果確定為窒息死亡。當地勞動安全部門于事故發生后5小時對發生事故罐中氣體進行了采樣分析,其中氧氣含量為5.05%(正常值為21%),二氧化碳為1.78%(正常值為0.03%);13天后對相同操作條件的另一個過濾罐中氣體進行采樣分析,其中氧氣含量為2.4%,二氧化碳為8.4%,甲烷為1.1%。
從分析結果可以明確得出,死亡事故的直接原因為罐中氣體成分中嚴重缺氧(研究表明,當吸入空氣中氧含量低于18.7%時,開始出現輕度的缺氧反應,當空氣中氧含量降至6%以下,即刻出現死亡),造成工人窒息死亡。
是什么原因造成罐中氣體嚴重缺氧,而二氧化碳、甲烷濃度明顯升高的,專家經過對罐中濾料樣品采樣分析及查閱資料,從多方面分析各種可能性,最后認定是微生物作用的結果。
由于污水中含有大量的微生物,過濾罐中污水排出后,在濾料表面截留了大量的微生物,罐中適宜的溫度、濕度、PH值以及濾料上的油污為微生物的滋生繁殖提供了適宜的條件和營養,在密閉的空間內,經過長時間的繁殖,大量的好氧菌消耗了罐內有限空間氣體中的氧氣,產生了二氧化碳,大量的厭氧菌產生了二氧化碳及甲烷氣體,使罐中氣體組分發生了很大的變化。因此,罐中微生物的作用是造成本次事故的間接原因。
三、事故教訓
這是一起上到廠方領導,下到操作工人嚴重缺乏安全知識而引發的事故,其一,污水過濾罐清洗、檢修崗位根本沒有安全操作規章制度,工人無章可依,只是憑經驗操作。事實上,事故發生前的許多次下罐作業也都是在不作通風處理,無任何保護措施的情況下進行的,只是碰巧沒有發生事故而已,所以工人認為是安全的。其二,本應只是死亡一人的事故,卻死亡了4人。在第一人倒在罐內時,接連3人均是在無任何保護措施的情況下入罐救人的,結果是救不了人反倒把自己的性命也搭上。
在檢查中發現,該廠在建成投產后,未經勞動安全驗收審批即投入生產,管理部門對安全工作不重視,操作工人缺乏安全常識,生產過程中沒有嚴格的安全生產規章制度,這些均反映了目前我國部分企業存在的問題。
四、防范措施
1 建設工程(項目)竣工驗收必須嚴格遵守《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》(勞動部第3號令)和《建設項目(工程)職業安全衛生設施和技術措施驗收辦法》(勞安字[1992]1號)的要求。
2 加強對企業管理層的安全教育,使之能有效行使國家有關安全的各種規章制度,最大可能的保證生產的安全及職工的健康。
3 對有危險作業的崗位,制定一套完整的規章制度,為工人配備必要的防護用品并使其行之有效。
4 應制定事故應急預案與響應措施。
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