(大壩發電廠,寧夏 大壩 751607)
大壩電廠原使用IR-3D型、IK-525型和IK-AH500型吹灰器。由于耗用高參數蒸汽數量大,易吹損受熱面管,維護工作量大,因而改用聲波吹灰器。首先對2號爐吹灰器進行了試驗性改造,拆除部分IK-525型吹灰器,改裝IKT230/220型聲波吹灰器。但在實際應用中,發現該聲波吹灰器也存在較多問題,為此提出了相應的技術改進措施。
1 聲波吹灰器故障原因分析
由于設計、運行、環境等方面的問題,聲波吹灰器經常發生諸如喇叭不鳴音,喇叭掉落、燒裂,通氣管漏氣,電磁閥損壞等故障。經分析,發生故障的原因主要有以下幾方面。
(1) 振動問題
聲波吹灰器每隔5~20 min開啟10~15 s,每天工作20~60 min。長期鳴音容易將連接喇叭座與安裝法蘭及連接安裝法蘭與喇叭的M10短螺栓振松,導致喇叭掉落,使聲波吹灰器不能正常工作,甚至因喇叭掉入冷渣斗而卡住碎渣機,造成故障。通氣管接頭采用脹箍脹緊連接方式,長期鳴音振動,容易使該接頭脫開,不能保證足夠的進氣量,使喇叭不能正常鳴音。
(2) 冷卻風管截面積問題
冷卻風管采用金屬軟管,截面積小,而大壩電廠鍋爐房環境溫度高并且冷卻風管靠近爐墻,容易引起冷卻風管變形。運行時爐膛負壓擺動較大,冷卻風管容易堵塞,起不到冷卻喇叭的作用,從而導致聲波吹灰器的喇叭燒裂,不能正常鳴音。
(3) 電磁閥安裝問題
因通氣管較短,致使電磁閥安裝位置距離爐墻太近(小于800 mm),且鍋爐房環境溫度又高,經常發生電磁閥燒壞,使空氣不能進入喇叭,導致喇叭不能正常鳴音。
2 改進措施
以上3個問題最終都會導致聲波吹灰器不能正常工作,起不到清除受熱面積灰的目的。針對這些問題對聲波吹灰器進行了以下改進(見圖1)。
(1) 將原來連接喇叭座與安裝法蘭及連接安裝法蘭與喇叭的6個M10短螺桿改為3個M10加長螺桿,將其一體連接后用螺帽、止回墊片上緊后再加裝開口銷,防止螺帽振松導致喇叭掉落。
(2) 將冷卻風管采用的金屬軟管更換為 8紫銅管;原通氣用的短銅管改為相應的長銅管,并將接頭連接改為焊接方式,防止接頭脫落漏氣。
(3) 在加長聲波吹灰器通氣管的長度后,再接電磁閥,使其位置距離爐墻≥800 mm。
經過改進,消除了聲波吹灰器頻繁性故障的發生,達到了清除受熱面積灰的目的,同時增加了鍋爐受熱面的使用壽命,保證機組安全經濟運行,也切實地減輕了維護工作量。以上改進措施已在1,2,3,4號爐上應用。