(神頭第二發電廠,山西 朔州 036011)
神頭第二發電廠輸煤系統的斗輪堆取料機型號為DQL1200/1600,其回轉電機在運行中故障率較高,嚴重影響了斗輪機及輸煤系統的安全運行。
1 故障及原因分析
(1) 電磁調速電機繞組損壞
電磁調速電機由三相交流異步電動機、測速發電機、轉差離合器組成,正反轉達120次/h之多。因三相交流異步電動機不能滿足頻繁啟動的要求,至使電機繞組受沖擊電流的次數遠大于規程規定的數值,導致繞組發熱,燒壞電機。
(2) 三相異步電機抱閘損壞
三相異步電機在轉速達到1 480 r/min時,要迅速制動使其停轉后,才能反轉。這個過程的制動時間長,常使摩擦片損壞,使抱閘不能正常工作。
(3) 調速不穩定
電機勵磁電流通過可控硅整流獲得,由測速發電機供給速度信號與電壓微分負反饋,通過比較電路實現電機的平滑調速。由于粉塵污染,影響測速的準確性和可靠性,給運行帶來很大困難。
(4) 調速側制動器不可靠
調速側制動器采用YWZ-200液壓制動器,由于頻繁啟動,液壓部分漏油嚴重,三相異步電動機也經常損壞,維護工作量大。
2 改造措施
(1) 將電磁調速電機改為三相交流異步電動機
將原來型號為YCTEJ250-4的電磁調速電機改為Y250M-8三相交流異步電動機,大大降低了轉速(Ie=750 r/min),從而實現迅速制動這一目的。
(2) 取消三相交流異步電動機風葉側抱閘
由于以前的三相交流異步電動機轉速高,制動困難,改造后用8極電機,轉速低,易制動,故取消電機風葉側抱閘。
(3) 將電磁轉差調速改為變頻調速
由于電磁調速電機的結構復雜,體積大,維修困難,故改為變頻調速。只用1臺變頻器與1臺普通三相交流異步電動機就能實現電機的正常運轉,速度大約為400 r/min。變頻調速能大大降低啟動電流,實現恒轉矩,延長了電機的使用壽命。
(4) 制動器改為MWJ-200型
以前的電磁調速電機需要2套制動器(調速軸制動器和三相交流異步電動機風葉側制動器) ,改造后只有1根輸出軸,用1套制動器就能滿足要求,而且消除了漏油和電機故障的隱患。
經過改造,大大提高了斗輪機的安全系數,故障率幾乎為零,檢修工作量相應減少,為輸煤的正常運行提供了可靠保證。
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