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門式斗輪堆取料機液壓系統改造

2005-03-23   來源:《電力安全技術》    熱度:   收藏   發表評論 0

(四平熱電有限責任公司,遼寧 四平 136001)

  門式斗輪堆取料機是火電廠的重要輔機之一,它的主要作用是完成火電廠的來煤堆放和從煤場取煤供給鍋爐燃燒。四平熱電有限責任公司使用的MDQ700/1000·50型門式斗輪堆取料機,其液壓系統頻繁發生故障,特別是2001年10月對該機尾車堆取變換機構進行改造后,尾車的重量增加了約5 t,使系統壓力升高至15 MPa(原設計額定工況時系統壓力為8~12 MPa),電機電流達到額定電流的1.5倍(額定電流是70.4 A),保護動作頻繁,升或降一次活動梁,電機跳閘十幾次,堆取料機無法正常工作,嚴重地制約了生產。

1 原液壓系統工作原理

  原液壓系統的工作原理見圖1。其工作過程為:

  (1) 活動梁上升

  將控制開關切換到上升位置時,1號泵(或2號泵)啟動運行,液壓油經單向閥5(或單向閥6)、電液換向閥15的1位、液壓單向閥16、單向節流閥17和18,使液壓缸19和20的活塞桿上升,從而帶動活動梁低速上升。

  1、2號泵同時運行時,液壓油經單向閥5和6、電液換向閥15的1位、液控單向閥16、單向節流閥17和18,使液壓缸19和20的活塞桿上升,從而帶動活動梁快速上升。

  單向閥6(或5)可防止1臺泵運行時,壓力油從備用泵回流至油箱。溢流閥9和10的壓力按額定壓力調整,起過載保護作用。單向節流閥17和18起調整2個活塞桿上升速度和使其同步的作用。

  (2) 活動梁下降

  將控制開關切換到下降位置時,油泵1啟動,同時電液換向閥15的2位通,油缸19和20內的壓力油經單向節流閥17和18、液控單向閥16、電液換向閥15、溢流閥10流回油箱,油缸27和28內的活塞桿下降,從而使活動梁下降。

2 原液壓系統存在的缺點

  (1) 原液壓系統采用串聯結構,即多個閥組串接起來,完成液壓系統功能。由于回路中任何一個閥組件損壞,就能使整個液壓系統失靈,因而可靠性差。而且在該串接結構中,每級都沒有裝設壓力參數采集觀測點,查找故障比較困難。

  (2) 經測試,系統壓力損失達3~4MPa,占系統壓力的25%~30%。因油路壓力損失大,造成液壓系統發熱,使油溫過高,不利于液壓元件的潤滑,使液壓元件嚴重老化損壞,僅1999-2001年就更換油泵8個,溢流閥6個,合人民幣13 200元。

  (3) 電能浪費高。活動梁下降時必須啟動電動油泵,建立油壓。因電機功率37 kW,若每天活動梁下降時間為2 h,1 kW·h電能為0.60元,則1年(365天)中活動梁下降耗電合人民幣16 261元。

  (4) 因沒有事故卸荷裝置,在發生故障時,對檢修工作人員的人身安全構成極大威脅。因為懸在空中的活動梁重約120 t,在拆閥組時可能出現活動梁急速下滑引發事故,或液壓閥及管道由于系統壓力過高(12 MPa)出現漏泄,壓力油噴出傷人。

3 改造后的液壓系統工作原理

  改造后的系統工作原理見圖2。其工作過程為:

  (1) 活動梁上升

  1號泵(或2號泵)運行,液壓油經單向閥5(或6)、單向節流閥12和13,使液壓缸27和28的活塞桿上升,從而帶動活動梁低速上升。

  1、2號泵同時運行,液壓油經單向閥5和6、單向節流閥12和13進入液壓缸27和28,頂起活塞桿,從而帶動活動梁快速上升。

  單向閥6(或單向閥5)可防止一臺泵運行時壓力油從備用泵回流至油箱。溢流閥7和8的壓力按額定壓力調整,起過載保護作用。單向節流閥12和13起調整2個活塞桿上升速度和使其同步的作用。

  (2) 活動梁下降

  路徑一:電液換向閥16控制液控單向閥18打開,油缸27和28內的壓力油經單向節流閥12和13、手動調節閥17、液控單向閥18、溢流閥19流回油箱,油缸27和28的活塞桿下降,從而使活動梁下降。

  路徑二:電磁換向閥23動作,油缸27和28內的壓力油經單向節流閥12和13、手動調節閥22、電磁換向閥23、溢流閥24流回油箱,油缸27和28內的活塞桿下降,從而使活動梁下降。

  路徑三:故障狀態下,可打開高壓卸荷閥15,使油缸27和28內的壓力油經單向節流閥12和13、高壓卸荷閥15流回油箱,油缸27和28內的活塞桿下降,從而使活動梁下降。

4 改造后的液壓系統的優點

  (1) 改造后的液壓系統采用并接方式,且上升與下降都有2套回路,一套工作,一套備用,增強了系統工作的可靠性。同時在系統中增加了手動卸荷閥,可在故障情況下,開啟手動卸荷閥,將油缸內的壓力油放回油箱,以保障人身和設備安全。

  (2) 改造后的液壓系統壓力損失小,實現了由液壓泵輸出的壓力油經單向閥直接供給油缸,免去了原系統中不必要的中間環節。經測試,在改造后的系統中,油缸的靜壓力是11.5 MPa,活動梁上升時系統壓力為12 MPa,壓力損失只有0.5 MPa。電機工作電流在49 A左右,約是額定電流的0.7倍。

  (3) 改造后,活動梁的下降是利用活動梁的勢能實現的,不需啟動電動油泵,因而節省了電能。

  (4) 改造后的液壓系統,系統簡單,閥組件少,檢修方便,故障容易查找。

  1年多的運行表明,改造后的液壓系統穩定可靠,檢修維護量小,年節約維護材料費約0.5萬元,節約電能約1.6萬元。


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