從鍋爐水冷壁、再熱器、過熱器、省煤器四個(gè)重要受熱面各自材質(zhì)結(jié)構(gòu)及工作環(huán)境、運(yùn)行特點(diǎn)等方面著手,結(jié)合石橫電廠鍋爐運(yùn)行的實(shí)際情況,對(duì)造成“四管”泄漏的原因進(jìn)行全面分析,并制定了相應(yīng)的防范措施,實(shí)施后“四管”泄漏現(xiàn)象得到了有效控制。
關(guān)鍵詞:“四管”泄漏 應(yīng)力集中 煙溫偏差 材質(zhì) 飛灰沖刷
引言
為了防止鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器和省煤器(簡(jiǎn)稱四管)泄漏,減少鍋爐非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù),提高鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,我們應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針,摸索“四管”爆漏的特點(diǎn)和規(guī)律。分析查找“四管”泄漏的影響因素并且制定有效的防范措施和改造方案,使鍋爐處于良好的運(yùn)行狀態(tài),最大限度地減少“四管”泄漏次數(shù)。
1 “四管”泄漏原因分類
通過查閱石橫發(fā)電廠以前關(guān)于“四管”泄漏的設(shè)備臺(tái)帳及防磨防爆檢查記錄,并結(jié)合有關(guān)防止“四管”泄漏的技術(shù)資料,我們對(duì)影響“四管”泄漏的原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分類,認(rèn)為影響鍋爐“四管”泄漏的原因有以下幾方面,并且對(duì)各類原因進(jìn)行具體的分析討論:
(1) 應(yīng)力集中
(2) 超溫爆管
(3) 吹灰器吹損
(4) 機(jī)械磨損
(5) 飛灰沖刷
(6) 焊工的焊接質(zhì)量
2 “四管”泄漏原因分析及解決措施
2.1 應(yīng)力集中
2.1.1 原因分析
產(chǎn)生應(yīng)力集中主要是由于鍋爐結(jié)構(gòu)及機(jī)組啟動(dòng)中升溫升壓速率控制不好等原因造成的。在鍋爐下部前后拱及左右側(cè)墻之間的結(jié)合部分在鍋爐啟停過程中會(huì)發(fā)生膨脹不暢造成應(yīng)力集中,拉裂管子。另外由于煤質(zhì)原因使鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重,大焦下落使渣斗內(nèi)的溫度相對(duì)較低的水,被濺到底部水冷壁管壁上,造成該區(qū)域管壁熱應(yīng)力集中;機(jī)組負(fù)荷變化,爐膛熱負(fù)荷變化速度大,使底部水冷壁產(chǎn)生熱應(yīng)力;機(jī)組啟停爐時(shí),爐膛內(nèi)升降溫速度過快,使水冷壁產(chǎn)生熱應(yīng)力。三種熱應(yīng)力的綜合作用,使該區(qū)域的應(yīng)力達(dá)到峰值,長(zhǎng)期作用在此應(yīng)力下就極易引發(fā)泄漏。
2.1.2 措施
每次檢修時(shí)對(duì)水冷壁前后拱和左右側(cè)墻的結(jié)合區(qū)域及渣斗上方人孔門處進(jìn)行仔細(xì)檢查,檢查工作主要包括:宏觀檢查水冷壁四角因膨脹不暢而易拉裂的部位;并對(duì)渣斗上方人孔門及前后拱容易產(chǎn)生熱應(yīng)力的區(qū)域用測(cè)量應(yīng)力的儀器進(jìn)行測(cè)量,檢查應(yīng)力集中是否超標(biāo);每次鍋爐啟動(dòng)中做好水冷壁的膨脹記錄,判斷膨脹是否正常。
2.2 超溫爆管
我廠#1、2爐再熱器曾經(jīng)多次發(fā)生超溫泄漏事故,且發(fā)生部位大多集中在爐膛的右側(cè)。通過與上鍋廠技術(shù)人員的共同協(xié)作,分析得出影響再熱器超溫爆管的以下幾方面原因:
a. 爐膛出口處左右側(cè)的煙溫偏差,引起再熱器超溫爆管。
b. 12Cr2MoWVTiB(鋼研-102)材質(zhì)問題。
c. 再熱器受熱面面積過多。
下面對(duì)以上三條原因略作分析。
2.2.1 對(duì)于爐膛出口處的左右側(cè)煙溫偏差
(1)原因分析
對(duì)四角切向燃燒鍋爐來(lái)說(shuō),在爐膛內(nèi)形成的旋轉(zhuǎn)上升煙氣流在到達(dá)爐膛出口進(jìn)入水平煙道時(shí),煙氣流將由旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)橹本運(yùn)動(dòng),此時(shí)氣流將以原旋轉(zhuǎn)圓周的切線方向進(jìn)入水平煙道內(nèi),這就使煙氣流偏向于煙道的某一側(cè),形成了水平煙道左右側(cè)的煙溫偏差,從而導(dǎo)致左右側(cè)的屏再和末再的巨大吸熱偏差。對(duì)于逆時(shí)針的切向燃燒鍋爐來(lái)說(shuō)煙氣流往往偏向水平煙道右側(cè),使右側(cè)的煙氣量和煙氣溫度均高于左側(cè),導(dǎo)致右側(cè)傳熱強(qiáng)度高,傳熱溫差大、使右側(cè)受熱面的吸熱量增強(qiáng),造成右側(cè)汽溫和管子金屬壁溫高于左側(cè),并最終導(dǎo)致右側(cè)末再頻繁超溫爆管。
另外,一次蒸汽與二次蒸汽對(duì)溫差熱敏感性不同。一次蒸汽平均每吸收1 kcal/kg熱量,溫度升高為0.78℃,再熱蒸汽平均每吸收1 kcal/kg熱量,溫度升高1.78℃。一、二次蒸汽二者相比,同樣吸熱1 kcal/kg熱量,再熱蒸汽溫度變化要比過熱蒸汽高2.3倍,因此當(dāng)吸熱量發(fā)生變化時(shí),二次蒸汽溫度的變化幅度遠(yuǎn)比一次汽大得多,二次汽對(duì)熱偏差的敏感性亦比一次汽強(qiáng)得多,加上二次汽的對(duì)流放熱系數(shù)較一次汽低,使再熱器受熱面金屬壁溫更高,更易產(chǎn)生超溫爆管問題。控制循環(huán)鍋爐由于調(diào)溫需要,不得不將再熱器布置于爐膛出口處,亦就是把對(duì)熱偏差最敏感的再熱器設(shè)置在煙溫偏差最大的爐膛出口處,這是造成鍋爐左右側(cè)再熱汽溫巨大偏差從而導(dǎo)致再熱器超溫爆管的主要原因之一。
(2)措施
鍋爐右側(cè)的偏燒現(xiàn)象由于切向燃燒鍋爐設(shè)計(jì)形式不能改變,偏燒不可避免的地存在,因此只能從管子材質(zhì)方面著手考慮,即采用高規(guī)格管子材質(zhì),提高管子的耐溫性能。經(jīng)調(diào)研,在吳涇、沙角、嘉興、外高橋工程的1025t/h鍋爐上,以及其后的一大批配300MW機(jī)組的1025t/h鍋爐上,均已廣泛地采用了SA213 T-91 材料以取代12Cr2MoWVTiB材料,并且沒有發(fā)生過再熱器超溫爆管事故,證明SA213 T-91 材料完全能勝任這一高溫部件的工作。因此可以將我廠末再12Cr2MoWVTiB材質(zhì)更換為TP304H(最外圈)和SA213-T91(其余各圈)材質(zhì)。
2.2.2 對(duì)于12Cr2MoWVTiB材質(zhì)問題
(1)原因分析
早在六十年代初,為使我國(guó)電站鍋爐制造事業(yè)向大容量高參數(shù)發(fā)展,根據(jù)我國(guó)礦產(chǎn)資源情況,要求研制出能用于工作溫度為600~620℃的鎳鉻含量較低的耐熱鋼種,當(dāng)時(shí)我國(guó)南方地區(qū)研制了12Cr3MoVSiTiB(П-11)鋼種,但由于管子成材率低,管子強(qiáng)度數(shù)據(jù)亦偏低等原因,未能達(dá)到原先設(shè)計(jì)要求值,因此在七十年代末逐漸停止使用,代之以鋼研-102材料。八十年代在引進(jìn)300MW-600MW機(jī)組鍋爐的過熱器和再熱器等受壓件中決定采用鋼研-102材料,在300MW鍋爐設(shè)計(jì)中,末級(jí)過熱器受熱面管子金屬溫度在570℃左右,全部采用鋼研-102材料,屏式過熱器中,有部份管子金屬溫度在570℃左右,亦采用了鋼研-102材料,經(jīng)過多年使用,末發(fā)現(xiàn)有爆管等不正常情況。末級(jí)再熱器中有部份管子金屬溫度在600℃左右,我廠也采用了鋼研-102材料,這些采用鋼研-102材料的再熱器管,在投運(yùn)2~3年以后,在末級(jí)再熱器的高溫部位均先后發(fā)生了多次爆管事故,經(jīng)對(duì)末級(jí)再熱器的鋼研-102管材表面進(jìn)行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)這些管材表面均存在著嚴(yán)重的氧化銹蝕情況,一般均有3~4層的氧化皮,每層厚度約在0.5毫米左右。實(shí)踐證明鋼研-102材料的高溫抗氧化性能較差,未能達(dá)到研制時(shí)的性能要求,因此不宜用于600℃左右的工作溫度。
對(duì)于切向燃燒鍋爐來(lái)說(shuō),在再熱器區(qū)形成的煙氣側(cè)偏差情況,應(yīng)該說(shuō)基本上是相同的,問題在于末級(jí)再熱器所采用的材料,國(guó)外均采用了SA213 Tp-304H奧氐體的耐熱不銹鋼,該鋼材的抗氧化溫度可以高達(dá)704℃,所以從末出現(xiàn)過超溫爆管等事故,這就說(shuō)明既然煙氣側(cè)的偏差是難易徹底消除的,只要選用合適材料,同樣可以保證鍋爐愛壓部件的長(zhǎng)期安全運(yùn)行。
(2)措施
同2.1.2措施
2.2.3 對(duì)于再熱器受熱面面積過多問題
(1)原因分析
在1、2號(hào)爐的鍋爐熱力計(jì)算中,對(duì)于爐內(nèi)換熱計(jì)算,美國(guó)CE公司按照清潔爐膛計(jì)算,(爐膛沾污程度“dirty“值=0)計(jì)算結(jié)果,爐內(nèi)輻射換熱強(qiáng)烈,計(jì)算爐膛出口煙溫較低為1005℃。但在實(shí)際運(yùn)行中,根據(jù)電廠提供的煤質(zhì)資料來(lái)看這些煤質(zhì)在燃燒以后產(chǎn)生的煙灰,對(duì)爐膛水冷壁將有某種程度的沾污,使?fàn)t內(nèi)輻射換熱程度變?nèi)酰瑺t膛出口煙溫的實(shí)際數(shù)值高于設(shè)計(jì)值(1005℃)使再熱器區(qū)的煙溫升高,傳熱溫差加大,引起屏再和末再吸熱量增大,再熱汽溫升高,從而導(dǎo)致再熱器超溫爆管。
對(duì)于鍋爐設(shè)計(jì)計(jì)算,爐膛水冷壁沾污程度的嚴(yán)重與否,取決于燃料的煤灰特性,和爐膛受熱面熱負(fù)荷的高低(即爐膛容積大小)。對(duì)于燃用灰熔點(diǎn)溫度t1、t2、t3較低,灰成份中易污染礦物質(zhì)含量較多,以及煤的含硫量較高的燃料,容易引起爐膛水冷壁沾污。在我廠#3、#4爐的鍋爐設(shè)計(jì)計(jì)算中,我們適當(dāng)取用了爐膛水冷壁沾污程度dirty=55%,經(jīng)計(jì)算后相應(yīng)的爐膛出口煙溫為1066℃和實(shí)際運(yùn)行情況較吻合,由于#3、#4爐的爐膛出口煙溫計(jì)算值高,再熱器的計(jì)算受熱面面積亦較#1、#2爐少,再加上#3、#4爐其他方面的改進(jìn),所以未出現(xiàn)再熱器超溫爆管事故,現(xiàn)將#1、#2爐和#3、#4爐的設(shè)計(jì)差異列表對(duì)比如下:
(僅列出影響再熱器汽溫的部份有關(guān)數(shù)據(jù))
(2)措施
我廠的#1、#2鍋爐因?qū)t膛傳熱計(jì)算中煤種的沾污系數(shù)數(shù)值取用不當(dāng),致使再熱器和過熱器的受熱面積過多,使得運(yùn)行工況的熱力數(shù)據(jù)偏離原設(shè)計(jì)值較大,過熱蒸汽和再熱蒸汽的容易超溫。經(jīng)過熱力計(jì)算決定減少末再及屏再受熱面面積。
具體布置為末再的管屏高度從10.7m縮短至8.37m,內(nèi)圈高度5.5m縮短至3m(見附圖),節(jié)距排列均保持不變,計(jì)算受熱面由1673m2減少至1290m2,約減少23%。對(duì)屏再受熱面為避免繞管底部與爐膛鼻子斜坡的碰撞,可將管屏斜底,向上平移100mm,受熱面變動(dòng)很小,外圈管下底部材料可調(diào)換為T91。再熱器受熱面減少后,噴水大量減少,鍋爐的燃煤量相應(yīng)減少,熱量重新平衡,對(duì)鍋爐效率及排煙溫度均影響不大。
2.3 吹灰器吹損
2.3.1 原因分析
通過歷次大小修防磨防爆檢查結(jié)果及爆管記錄可以看出,吹灰器對(duì)受熱面的吹損主要是由于以下幾方面造成的:
a. 吹灰器內(nèi)漏
b. 吹灰器不旋轉(zhuǎn)
c. 吹灰器吹灰時(shí)帶水
d. 吹灰器吹灰蒸汽壓力過高
例如:2003年4月在#1鍋爐15米E12吹灰器孔處發(fā)生蒸汽吹損造成的泄漏;在以前大小修防磨防爆檢查中曾發(fā)現(xiàn)過長(zhǎng)吹吹損后屏過熱器最外圈、低溫過熱器水平段、省煤器豎直段的現(xiàn)象。
2.3.2 措施
(1)大小修時(shí)宏觀檢查吹灰器孔周圍的管子,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的存在吹損的管子加裝防磨罩,并對(duì)吹灰器進(jìn)行檢查檢修;
(2)對(duì)內(nèi)漏的吹灰器必須及時(shí)更換合格的DVT閥;
(3)對(duì)不旋轉(zhuǎn)的吹灰器進(jìn)行檢修,修復(fù)或更換旋轉(zhuǎn)電機(jī)及變速箱;
(4)加強(qiáng)對(duì)吹灰器疏水調(diào)閥的檢修維護(hù),保證其吹灰時(shí)能夠正常開啟進(jìn)行疏水;
(5)調(diào)整各吹灰器的壓力至規(guī)定范圍(1.0~1.5MPa)
2.4 機(jī)械磨損
2.4.1 原因分析
由于管卡、支吊架松動(dòng),定位塊脫落,在運(yùn)行過程中與管子相互摩擦刮蹭,天長(zhǎng)日久就會(huì)出現(xiàn)管子的磨損,這是管子尤其是再熱器管子發(fā)生爆破的一個(gè)隱患。我廠曾出現(xiàn)磨損的部位是末再管卡處及低溫過熱器支吊架處。
2.4.2 措施
對(duì)于#4爐末再出現(xiàn)的定位塊脫落,管卡松動(dòng)造成的管子磨損我們采取重新焊接定位塊,調(diào)整管卡子的方法進(jìn)行處理,并且加強(qiáng)在機(jī)組大小修過程中對(duì)管子支吊架及管卡等部位的檢查。
2.5 飛灰沖刷
2.5.1 原因分析
飛灰沖刷主要出現(xiàn)的尾部受熱面,煙氣攜帶的灰份顆粒在尾部煙道中造成的沖刷最為嚴(yán)重,吹損部位主要是低溫過熱器、省煤器、低溫過熱器入口聯(lián)箱、下部過熱器環(huán)形聯(lián)箱等。
2.5.2措施
在大小修防磨防爆檢查中加強(qiáng)對(duì)以上部位的重點(diǎn)檢查,尤其是存在煙氣走廊的部位;在低溫過熱器及省煤器U型彎處加蓋防磨罩,聯(lián)箱上方也應(yīng)該加裝防磨裝置。
2.6 焊工的焊接質(zhì)量
2.6.1原因分析
在“四管”缺陷處理過程中,可能由于焊工的焊接標(biāo)準(zhǔn)不高,使焊接質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求,焊后的質(zhì)量檢測(cè)不到位等形成以后在該部位發(fā)生爆管的隱患。
2.6.2措施
加強(qiáng)對(duì)焊工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高焊接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝要求,焊后探傷處理要仔細(xì),確保不留事故隱患。
3 結(jié)論
在防止鍋爐“四管”泄漏工作中,通過以上措施的實(shí)施,做到超前預(yù)測(cè),加強(qiáng)預(yù)防,收到了良好的效果。再熱器超溫現(xiàn)象得到了有效控制;再也未出現(xiàn)過因吹灰器原因造成的管子吹損問題;尾部受熱面等部位的沖刷減薄情況得到減輕。總之“四管”泄漏事故顯著降低,機(jī)組運(yùn)行的安全經(jīng)濟(jì)性大大提高。