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#2爐分隔屏過熱器爆管原因分析及對策

2005-12-06   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

      7月2日20:22平電公司#2爐分隔屏過熱器發生嚴重爆管,巨大泄漏聲震整個鍋爐,爐外幾十米處聽到刺耳聲,當時機組負荷560MW。21:00機組降負荷,22:19機組解列, 4日8:30爐內腳手架搭設并具備檢修, 5日16:08檢修完工,6日4:31機組并網,機組停運時間78.2小時,停爐準備時間34.18小時,搶修時間31.63小時,啟動時間12.39小時。
     1 現場檢查及檢修情況
(1)爆管位置:分隔屏#4屏前組件出口段#2根,EL:55.6m焊口上50mm處,距屏底2.1m。
(2)相鄰受熱面情況:爆管泄漏的蒸汽對鄰近的管壁有吹損,蒸汽在高溫煙氣中對區域內管外壁有腐蝕,但皆較輕。爆漏的#2根由于受較大的蒸汽沖力而變形,將#3環下彎頭擠扁。相鄰的#3、#4、#5、#6根管外壁有過熱氧化現象,在較高處有明顯的氧化皮。較為嚴重的是在其對面后組件出口段#2、#3、#4、#5、#6根在較高處嚴重變形,其變形是由過熱引起,且管外壁已有較厚的氧化皮。前組件流體冷卻間隔管前端部與墊塊錯位相磨碰,管壁磨損達2mm。
(3)現場處理:更換爆漏的#2根下彎頭和8米長的上升段,共4道焊縫;更換擠扁的#3環彎頭。
     2 爆管管樣



管材:12Cr1MoV,規格:Ф57×9。
爆口:棱形,對角120×51,爆口邊緣厚2mm,內外壁有氧化皮生成。在爆口上方100mm內,管子脹粗成Ф61,脹粗率6.56%,管壁硬度119HB;距爆口100~200mm內,管子脹粗成Ф59,,脹粗率3.5%,管壁硬度109HB,在爆口下方30mm內,管子脹粗成Ф60.5,脹粗率6.14%。爆口處硬度116HB,爆口側面和背面硬度112/98HB。
      在爆口上方1.5和下方0.4米范圍內管外壁存在大量縱向裂紋,管壁氧化皮較厚。爆口處由于受泄漏蒸汽很大反作用力,此處已變形成近90°彎管,并使爆口擴大,爆口處邊緣管壁拉薄和撕裂。
     3 分隔過熱器結構介紹


   進口三通分隔屏過熱器結構示圖

      分隔屏過熱器位于上爐膛,在前墻水冷壁和后屏過熱器之間,沿爐膛寬度方向分6大屏,并以2286、3048的橫向節距將上爐膛分隔。每大屏分成并聯的前組件和后組件二部分,管徑為ф57,前組件外環為ф60,每組件有31根管。由于分隔屏左右進出口聯箱在大包箱內是縱向布置,而爐內管屏是橫向布置,因此管子走向較為復雜,交叉布置全在爐頂大包箱中,這種布置方式是CE 公司的專利。
       進口聯箱比出口聯箱長近一倍,前半部分分三路組成三個大屏前組件,后半部分同樣分三路組成三個大屏后組件,前后組件介質流向成對流方式。進口聯箱由于較長,在三通部位和延伸段無開孔引出管;而出口聯箱較短,整個聯箱包括三通在三個方向都有開孔引入管。在出口聯箱三通處前后組件最外環8根管皆接入此三通,這8根管全為前后組件出口段最外環。
     4 爆管原因分析
       根據爆管管樣在2米范圍內出現相差不大的硬度、脹粗率、內外表面氧化皮,此管段存在長期過熱,且長期過熱度較大;從爆口的形狀象是短期過熱,但其爆口受彎曲拉伸,使診狀趨向于短期過熱。其實主要因素是長期過熱,其次為短期過熱。其原因如下:
(1)存在同屏熱偏差
     所謂同屏熱偏差是在同屏并聯各環路中,由于系統結構的原因,使得各自阻力的變化并引起并聯各環路流量的變化。流量偏小的環路,介質吸熱量小,管壁溫度升高。當管壁溫度超過材料的許用溫度時,管內壁出現氧化、生成氧化皮,氧化皮熱阻大,進一步促使管壁溫度上升,并在其外壁生成氧化皮,此時在氧化皮下管壁將產生裂紋,外壁氧化皮一旦脫落,管壁過熱更快,管壁強度下降、裂紋擴張而爆管。
      本次爆管是在鍋爐負荷560MW時發生的,此時鍋爐各受熱面熱負荷處于設計較佳工況,燃燒熱偏差和減溫水量較小。#4屏處于上爐膛左側,正常運行處于熱偏差偏低處,不應出現管屏過熱現象,搶修時將聯箱封頭割除,也沒有發現有異物堵塞,短期超溫也不應發生。
在2002年10月U207C檢修中,對分隔屏過熱器分三層檢查,發現問題以下問題:
1)、#3~#6屏上部管子外壁普遍存在微脹粗現象,#3~#4屏管過熱現象較嚴重,其中#3屏過熱最嚴重。
2)、#1~#6屏自夾管變形,各屏后組件前幾根都有變形出排現象。
3)、處理方案:換#3屏后組件第一根;其它作記錄缺陷。
建議對分隔屏共6屏最上一層作快速診斷壽命分析,以便確定下次大修換管方案。
由中試所對上述問題進行診斷,#3~#6屏上部管子外壁普遍存在微脹粗現象是管子制造缺陷,不是脹粗;所進行的氧化皮測厚壽命分析,沒有發現有短期壽命管,存在的問題是各屏后組件前幾根都有變形出排現象。
       2002年06月12日18:00,#1爐分隔屏過熱器№3排前組件前數№6根出口段,在EL68000處發生爆管,爆管性質和本次#2爐#4屏前組件出口段#2根爆管相同,爆管在前組件出口段最外環8根范圍內;而管子變形也集中在前后組件出口段最外環8根范圍內,這二個8根管卻引入到出口聯箱三通上。這二個8根管與其它管不同之處是接入出口三通處,而三通的結構與直聯箱有較大的區別。
      可見,三通結構的因素是引起在此范圍內的受熱面管子阻力改變,阻力的變化引起管內流量的變化,最后產生同屏熱偏差而使管子過熱。
(2)三通效應
      大容量電站鍋爐過熱器和再熱器采用T型三通從聯箱徑向引入或引出的布置方式,造成因三通附近的蒸汽流中存在渦流區,使得該區域的管屏中的流量偏小,如果這部分管屏的煙氣側熱負荷也較高,就很容易發生超溫爆管。近年來在國內許多300WM以上鍋爐發生此類事故。有些廠采用節流孔圈再分配流量,結果反而更嚴重。過去,鍋爐行業還沒認識此問題,而現在新建的鍋爐已不允許在三通上開孔引管。
      三通效應在高負荷大流量的情況下表現明顯,對受熱面管子流量影響很大,出現短期過熱現象;而在偏移高負荷時,影響較小,表現為管子長期過熱。
      三通效應就是平電公司分隔屏過熱器超溫爆管的根本原因,而這種影響在其它的受熱面也存在。
注:關于"三通效應"的原理,這里不再解釋。
     5 下一步對策
     平電公司#1、#2爐分隔屏過熱器在出口三通區域2×8根已不同程度受"三通效應"的作用而過熱損傷,目前機組運行尚無辦法,只有結合機組檢修處理。
(1)利用停爐機會對此受熱面徹底檢查,找出損傷的管子,局部更換。
(2)大、小修時將此管段更換。
(3)與鍋爐廠合作,將三通區域的管子移位。
(4)密切注意其它受熱面在三通區域內的狀態,鍋檢中列入重點檢驗項目。
(5)調研其它單位的處理方法,尋找更合適的方法。


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