事故經過:
硫磺回收裝置尾氣旁路管線是一條DN800的管線,其作用是當尾氣部分需要臨時停下搶修的時候,給硫磺裝置克勞斯反應后的過程氣直接排放到焚燒爐提供通道。此管線沒有任何的監測儀表。2003年10月27日22:30左右,硫磺裝置在停工完成后,裝置處于靜置狀態的第一個晚上,當班操作工在巡檢的過程中,發現旁路管線的裸露部分發紅,當班人員立即用蒸汽對發紅的部位進行掩護,避免了管線的大面積灼燒損壞。
原因分析:
1、對硫化亞鐵的認識不足,裝置在停工的過程中,只認識到硫化亞鐵對大型設備的危害,對有可能發生硫化亞鐵自燃的大型設備都進行了鈍化處理,而忽略了硫化亞鐵對管線的危害,沒有對管線處理。(實際上沒有辦法處理)
2、管線在生產過程中,由于硫蒸汽的串入,生成大量的硫化亞鐵。在裝置停下靜置的時候,由于空氣從焚燒爐反串進入,造成管線內的硫化亞鐵自燃。
3、由于此管線沒有安裝任何的儀表,內操無法通過儀表監控。
經驗教訓:
1、停工前對停工過程及設備開展HSE風險識別活動,充分認識可能存在硫化亞鐵自燃的設備,從而落實防范措施。
2、裝置在停工過程中盡可能對所有的設備管線進行鈍化處理,對無法鈍化處理的管線應該通入蒸汽或氮氣保護,避免當停汽后發生硫化亞鐵自燃。
3、給一些大型的管線安裝溫度檢測儀表,便于內操通過計算機監控。外操在設備停下后要加強巡檢,用便攜測溫計測量設備管線表面溫度,以便及時發現有硫化亞鐵自燃的管線設備,及時處理,避免燒壞設備。
4、給直徑大于DN200的管線安裝蒸汽吹掃掩護,以便在發生硫化亞鐵自燃的時候可以迅速撲滅。
5、給所有大型設備安裝冷水噴淋系統,以便當設備發生硫化亞鐵自燃時可以用水澆滅,避免損壞設備。
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