1.事故經過簡述
2001年5月2日,某石化廠催化車間進行檢修期間,分餾系統吹掃完畢,設備打開放空。第二天下午2時,發現分餾塔頂油氣分離器人孔冒出濃煙,緊接著發生閃爆事故,并伴有刺激性氣味放出,判斷是二氧化硫氣體,車間人員立即向此罐內打水冷卻,制止了事態的發展,未引起大的損失。
2.事故原因分析:
進入罐內檢查發現,罐底沉積較厚一層類似鐵銹的物質,經化驗發現硫化亞鐵含量很高。由于停工時間較長,設備內部構件長期暴露在空氣中,會造成大氣腐蝕,生成鐵銹;開工前的清理不易將其除去,在生產過程中鐵銹和硫化氫作用生成硫化亞鐵,下次停工吹掃時由于吹掃使硫化亞鐵層脫落,隨氣流進入油水分離罐,沉積下來。由于天氣炎熱,氣溫達30℃,隨著熱量的積累,使“鐵銹”表面油膜及水分蒸發掉,與空氣直接接觸,最后引起干燥的硫化亞鐵發生自燃,并引燃油氣發生閃爆。
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