1990年1月28日,燕山石化公司化工一廠聚苯乙烯裝置建成投料試車中,因P-509泵開關失靈,7時30分自停,使真空系統連鎖停車。造成V-401脫揮發物器未反應的苯乙烯和乙苯抽不出,形成湯料,車間決定滿釜停車。8時25分,停車完畢。當時V-401釜中的湯料,仍通過P408/P410齒輪泵逐漸漏向模頭。因模頭溫度較高(約210℃),苯乙烯和乙苯揮發到空間,9時15分,廠房內白霧狀物(實為冷凝的苯乙烯和乙苯液珠)逐漸增大,氣味也增大。值班長派人找分析工用測爆儀測定模頭附近指示37%(危險區)。9時25分,發現北生產線模頭著火,并迅速擴散到南部生產線。10時,基本將大火撲滅。直接經濟損失上萬元。
事故原因:
(1)因P-509(密封液泵)突然自停,真空系統連續造成脫揮發物器V-401未反應的苯乙烯和乙苯及聚苯乙烯湯料順模頭溢出,揮發到廠房空間,形成局部可燃氣體,成為第一著火物質。加之,模頭處氣體排放能力有限,不能使可燃氣體有效地排出廠房,致使模頭附近可燃氣體積聚。
(2)因模頭處溫度高達210℃,乙苯和苯乙烯混在聚苯乙烯中,穿過模頭,瞬間變成氣體沖出(查資料,乙苯在207℃時飽和蒸汽壓在0.5Mpa,當時具備這一條件),氣體通過模頭孔眼沖出速度很高。因是絕緣物質,產生很高的靜電壓,靜電放電產生火花,引燃模頭及溶浮在水槽上面的少量聚苯乙烯、乙苯、苯乙烯。
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