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福建福州市福鼎縣供銷社招待所倒塌案例

2007-12-11   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0
  該工程為三、四層磚混結(jié)構(gòu),長(zhǎng)24m,寬7.8m,建筑面積817m2。基礎(chǔ)為干砌亂毛石,主體結(jié)構(gòu)墻體部分采用MU7.5磚、M5砂漿,樓面及屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土。底層為大舞廳,不設(shè)隔墻,樓面每4m開間設(shè)主梁一道,上砌12cm厚填充墻,四面外墻均為24cm厚承重墻。
  
  該工程于1987年7月23日開工,后因資金和拆遷問題,由甲方自行決定通知乙方分段施工,僅施工三個(gè)開間,長(zhǎng)約12m,且砌體施工到底層窗臺(tái)面時(shí)停工近一年時(shí)間。1988年8月29日清除墻上苔草繼續(xù)施工。1989年2月3日,三層屋面混凝土澆搗完畢,1989年2月6日下午房屋突然整體倒塌,僅剩下二層樓梯間和底層一些墻體,造成1人死亡和嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的重大事故。
  
  該工程由某縣建筑設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì),原設(shè)計(jì)為三層磚混結(jié)構(gòu),六個(gè)開間,總長(zhǎng)24m,寬7.8m。后設(shè)計(jì)單位應(yīng)甲方要求,又在三層屋面上加了一層洗衣房和曬衣棚。倒塌的主要原因是底層窗間墻抗壓強(qiáng)度安全系數(shù)和主梁底的墻垛局部承壓強(qiáng)度安全系數(shù)大大低于設(shè)計(jì)規(guī)范要求。當(dāng)三層荷載加上去以后,底層墻體破壞,導(dǎo)致整個(gè)房屋倒塌。按規(guī)范要求,受壓砌體的安全系數(shù)K值不得小于2.30。經(jīng)對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)算,其底層窗間墻抗壓強(qiáng)度安全系數(shù)只達(dá)到1.28~1.73;主梁底的磚壁柱局部承壓強(qiáng)度安全系數(shù)只達(dá)到1.21~1.45。更嚴(yán)重的是未經(jīng)設(shè)計(jì)同意,擅自修改設(shè)計(jì),使本來就達(dá)不到規(guī)范要求的安全系數(shù)進(jìn)一步大大降低。修改的內(nèi)容有二:其一是將六個(gè)開間房屋分兩段施工,先施工三個(gè)開間,墻體又未拉結(jié),致使底層縱墻被切斷形成開口,大大削弱了房屋的整體穩(wěn)定性,改變了底層磚砌體原設(shè)計(jì)的剛性方案,變成了彈性方案,使底層壁柱的內(nèi)力,主要是彎矩,也隨之急劇增加。按照房屋靜力計(jì)算方案規(guī)定,對(duì)于磚混結(jié)構(gòu),當(dāng)橫墻間距L<32m時(shí),為剛性方案;當(dāng)32m≤L≤72m時(shí),為剛彈性方案;當(dāng)L>72m時(shí),為彈性方案。原方案L為24m,小于32m,為剛性方案;改成開口后,L大于72m為彈性方案。其結(jié)果是底層窗間墻的安全系數(shù)從1.28~1.73降為0.9~1.15。修改原設(shè)計(jì)的其二,是將隔墻當(dāng)作承重墻施工,改變了結(jié)構(gòu)荷載的傳遞路線,使二層主梁增加了由三層屋面及三層橫隔墻傳來的大部分荷載,使主梁底部的局部承壓受力狀態(tài)進(jìn)一步惡化,其局部受壓安全系數(shù)由原來的1.21~1.45降為0.45~0.50。總之,因底層窗間墻抗壓強(qiáng)度嚴(yán)重不足,引起砌體脆性破壞,導(dǎo)致房屋的整體倒塌。

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