摘 要 對一起氫氮壓縮機電接點壓力表由于表內(nèi)彈簧壓力管出現(xiàn)裂縫,致使表腔內(nèi)漏進入氫氮氣引發(fā)火花而發(fā)生的爆炸事故進行了分析,并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞 氫氣;氮氣;壓縮機;爆炸
2004年2月18日,甘肅省某化工集團公司合成車間發(fā)生一起氫氮壓縮機儀表盤爆燃事故,造成該壓縮機儀表控制盤盤裝儀表多臺受損,電纜線燒焦,儀表盤嚴重變形,損失約10萬元人民幣。
1 事故經(jīng)過
2004年2月18日17時7分左右,VK—3氫氮壓縮機操作工進行正常的巡回檢查,未發(fā)現(xiàn)任何異常。回到操作室后聽到一聲爆響,隨即看見VK—3氫氮壓縮機儀表盤著火。操作工立即進行了緊急切氣處理和干粉滅火,使事故得到了及時合理的控制。
2 事故原因
經(jīng)認真勘察,事故源自二段出口電接點壓力表。該表內(nèi)一彈簧管經(jīng)使用后出現(xiàn)了一條約40mm長的裂縫。造成從二段來的氫氮氣漏至表腔內(nèi),形成爆炸性混合氣體,并達到爆炸范圍。當表腔內(nèi)壓力達到一定值后,因電接點壓力表定值調(diào)節(jié)旋鈕存在質(zhì)量問題,難以承受壓力而被打出,產(chǎn)生火花,引發(fā)爆炸著火。
3 防范措施
3.1 在未配置更高防爆等級的電接點壓力表之前,由生產(chǎn)部下聯(lián)絡(luò)箋,暫時解除氫氮氣系統(tǒng)報警。對生產(chǎn)線上確不需要報警的電接點壓力表解除報警。
3.2 將生產(chǎn)線上所有易燃易爆介質(zhì)的壓力表進行一次摸底匯總,其計量檢定級別由B級提升至A級。壓力彈簧管壓力試驗情況要有記錄,試壓人員要簽字,并注明達到的壓力等級。
3.3 儀表恢復時,將壓力表盤和溫度巡檢儀表盤用鋼板隔開。
3.4 儀表盤內(nèi)要保持良好的正壓通風,并做好閥門開度的控制和巡檢工作。
3.5 盡快提出材料計劃,購買防爆型電接點壓力表,對個別非防爆型電接點壓力表進行更換。
3.6. 今后在技術(shù)改造和新裝置等設(shè)計時,從整體配置到各元件的選型都要符合安全要求。
(作者系甘肅劉化集團公司 摘自:《化工安全與環(huán)境》2004.20)