事故經過:
1995年 3月 30日,某裝置 3#裂解爐(F1003)在稀釋蒸汽中斷停車后,重新投油過程中,多根爐管爆裂,被迫緊急停車檢修,更換部分爐管。
原因分析:
脫砷系統投用后,因工藝本身存在一定問題,大量含 Ni 催化劑粉塵隨油帶入爐管,導致加速結焦;裂解爐因稀釋蒸汽流量低低聯鎖(10FSLL101)動作停車而急劇降溫,爐管內焦層脫落,堵塞爐管,再次投油時爐管爆裂。
整改措施:
1、停脫砷系統。
2、裂解爐發生緊急停車后,應先燒焦,才能再次投油開車,以防止焦層脫落后堵塞爐管。
3、清焦期間,監控每一階段燒焦情況。爐子投油前確認每組進料壓力及閥開度、爐管溫度分布情況,確保萬無一失。
4、加強爐管測溫。
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