1.事故經過簡述
大約在事故發生前4天,氮汽化控制系統的一個低溫保護控制器出了故障。在處理此問題時,判斷此控制器壞了,且確認沒有備件。經研究決定將氮汽化系統放在備用狀態并訂購適當的部件。由于多年來系統改變及改進未能備案,現有的工藝儀表圖及電氣圖不能準確地給予參考,于是根據判斷及所擁有的圖紙,在旁邊安裝了一個氣動旁路控制器,此不準確圖紙表明此旁路的安裝將僅取代一個低溫保護控制器,而實際上也使另一低溫保護控制器完全失去作用。
1995年3月30日夜間,生產人員啟動T2裝置,T2裝置于兩天前停車加熱氬換熱器,到22:00,裝置開車很成功,且產品純度合格。液化裝置MPL供應T1和T2兩個空分塔,由于操作人員在一個裝置開車時分配液氮的經驗不足,兩塔都有些不穩定。22:45,MPL因電柜跳閘而停車,生產人員重新啟動MPL。在建立MPL工況和分配液體的過程中,T1裝置在1995年3月31日2:00,由于主冷液位低而停車,而T1裝置的停車又迫使氮汽化系統的啟動。生產人員在通知有關人員的同時,開始重新啟動T1裝置,大約1小時后,控制室聽到一聲巨響,生產人員調查后發現,Texaco氮氣管線爆裂且從地下噴出一片蒸汽云,同時由于儀表壓力低(都來自備用氮系統),所有設備都開始停車。
2.事故原因分析
(1)一個汽化器冷水泵單向閥未能打開,這可能是因為機械故障或單向閥下游水壓過高。通常情況下,汽化系統在使用過程中,開始結霜時,水量就減少,然后觸發第二臺水泵啟動。可能由于霜的形成,系統壓力已升至使第二臺水泵的單向閥關閉,從而引起流向汽化器的水量不足,不能滿足汽化系統的要求。
(2)由于低溫保護控制器被旁通,不能起作用及報警,汽化器溫度繼續下降,直至水側結厚厚的冰,最終將液氮帶進氮管線,造成其冷脆爆裂。
3.事故預防措施
(1)確認所有關鍵系統的圖紙,尤其是氮備用系統圖紙。
(2)開發一整套通用的低溫保護控制器及旁通程序,包括電動、氣動、機械等等。
。3)修訂操作規程,增加低溫保護控制器及旁通的規定。
(4)向全球的有關氣體公司通告,以引起注意,從而避免類似事故的發生。
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