事故經過:
1991 年 3月21 日,韶關電廠4號鍋爐小修結束,汽輪機超速試驗完畢準備并網時,突然爐膛一聲巨響,汽包水位直線下降無法控制,緊急停爐。檢查發現前墻水冷壁爆管一根,爆口在衛燃帶附近100㎝處,爆口附近同一循環回路共有25 根管產生不同程度的變形。經搶修更換爆破的和變形嚴重的水冷壁管14根。于24 日18時再次點火,25日03:24帶負荷40MW,主蒸汽壓力9.3MPa,主蒸汽溫度490℃,電接點水位計指示+30mm,爐內又發生一聲巨響,汽包水位直線下降無法維持,再次緊急停爐。檢查發現后墻水冷壁管一根爆破,爆口在衛燃帶上方約80cm處,爆口周圍10多根水冷壁管不同程度變形。
事故原因分析:
這兩次爆管的情況基本相同,經檢查外觀爆口特征和金相分析,斷定為短期超溫爆管。事故是由于運行人員在鍋爐起動過程中,兩次未按規定清洗汽包就地水位計,而且未與電接點水位計核對,控制室內水位計不能正常投入運行,電接點水位計與就地水位計不符,而出現假水位工況未能及時發現,致使鍋爐嚴重缺水爆管。
事故總結:
1、嚴防鍋爐缺水和超溫超壓運行,嚴禁在水位表數量不足(指能正確指示水位的水位表數量)。
2、經常校對水位計,就地與遠傳數值基本一致。
3、鍋爐控制室內至少要有兩只性能可靠的遠傳水位計。
4、按規定及時沖洗水位計。
5、當鍋爐所有汽包水位表記全部失靈,運行中無法判斷鍋爐汽包水位時,應立即緊急停爐。
6、對于短期過熱引起的爆管,一般要求防止鍋爐汽包低水位、過量使用減溫水引起過熱器內水塞和作業工具、焊渣等異物進入鍋爐管道而造成堵塞等措施。