1993年4月18日,山東省膠南市某船廠輪機(jī)二車間在生產(chǎn)過(guò)程中,2名焊工和1名管道工在對(duì)一臺(tái)壓力罐進(jìn)行測(cè)試時(shí)發(fā)生爆炸,造成1死1傷事故。
事故經(jīng)過(guò):
4月18日12時(shí)38分,山東省膠南市某船廠輪機(jī)二車間在生產(chǎn)過(guò)程中,因生產(chǎn)需要,2名焊工和1名管道工,以船用的舊鍋爐內(nèi)膽改制成一臺(tái)無(wú)塔壓力罐。該壓力罐罐長(zhǎng)1990mm,直徑1150mm,罐體壁厚16mm,平封頭厚度6mm,直徑1130mm。改造完成后,用壓縮空氣試壓。管道工合上空氣壓縮機(jī)的電源控制開關(guān)往罐內(nèi)充氣,一焊工觀察罐體上的壓力表,準(zhǔn)備升壓至0.4MPa觀察壓力罐是否漏氣,另一焊工在封頭處觀察焊縫是否漏氣。當(dāng)罐內(nèi)壓力升到0.38MPa時(shí),壓力罐封頭沿焊縫開裂并沖出,一焊工被沖出的封頭致傷,在送往醫(yī)院的途中死亡,另一焊工面部受傷。
事故分析:
造成這起事故的原因,是該廠制作無(wú)塔壓力罐時(shí),既無(wú)設(shè)計(jì)圖紙,也沒(méi)有進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算。按理論計(jì)算,其平封頭最小壁厚22mm,而實(shí)際只有6mm,而且封頭與筒體之間的焊縫尺寸也不符合要求,存在大量未焊透缺陷。同時(shí),在做耐壓試驗(yàn)時(shí),應(yīng)采用水壓試驗(yàn),而當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人員為了圖方便、省時(shí)省事,采用壓縮空氣試壓,又沒(méi)有采取安全措施,造成封頭與筒體撕裂發(fā)生爆炸,將正在檢查焊縫是否泄漏的焊工致重傷死亡。
事故教訓(xùn)與防范措施:
在工業(yè)生產(chǎn)中,鍋爐與壓力容器的事故頻率比較高,這與設(shè)備本身的特性有關(guān)。一是鍋爐與壓力容器結(jié)構(gòu)一般比較簡(jiǎn)單,但其受力情況卻比較復(fù)雜。既有一次應(yīng)力又有二次應(yīng)力,還有峰值、溫度受力和殘余應(yīng)力等,尤其是在開孔和幾何突變之處易產(chǎn)生應(yīng)力集中。此外,還受到循環(huán)應(yīng)力作用,會(huì)產(chǎn)生低周疲勞。二是工作和使用條件比較復(fù)雜。鍋爐直接受火焰加熱,溫度變化幅度大,受熱不均勻且可能發(fā)生局部過(guò)熱。壓力容器的工作條件多變(從高溫到深冷),壓力也多變。因此,制造過(guò)程留下任何微小缺陷,在適當(dāng)?shù)臈l件下,都有可能迅速擴(kuò)展而釀成事故。這起事故發(fā)生的一個(gè)原因,就是因?yàn)樵谥圃爝^(guò)程中(焊接過(guò)程中)存在大量未焊透缺陷,可以說(shuō),兩名焊工品嘗了自己親手釀制的違章作業(yè)的苦酒。
對(duì)于這起事故,工廠和車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)違章指揮責(zé)任。對(duì)壓力容器的生產(chǎn)制造,國(guó)家已制定有詳細(xì)的各種強(qiáng)制性規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等,其設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)、改造、維修等環(huán)節(jié)都有明確規(guī)定,并不是任何單位和任何人都能夠生產(chǎn)制造的。從該廠的情況來(lái)看,并不具備生產(chǎn)制造壓力容器的能力。
應(yīng)采取的防范措施,一是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作,其中包括增強(qiáng)企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)人員的安全責(zé)任感,進(jìn)一步明確安全責(zé)任制,在糾正和制止職工違章行為的同時(shí),要注意糾正和制止有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的違章指揮行為。二是加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,對(duì)于危險(xiǎn)性較大的作業(yè),安全管理人員應(yīng)按規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全因素,消除事故隱患,從而防止事故的發(fā)生。
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