某罐區(qū)車間在外付油漿時,發(fā)生一起油漿罐油漿突沸、冒罐事故。油漿管線內(nèi)的掃線蒸汽余壓,將蒸汽冷凝水倒竄進(jìn)入溫度超高的油漿罐是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。對冷凝水進(jìn)入油漿罐汽化后,體積擴(kuò)大的倍數(shù)進(jìn)行了估算;對事故原因進(jìn)行了較詳細(xì)的分析,并提出了防范措施。
1998年10月25日12時20分,某煤油廠罐區(qū)車間在進(jìn)行外付油漿操作時,發(fā)生一起油漿罐油漿突沸、冒罐事故,跑冒油漿約6.5t。
1油漿罐基本情況
發(fā)生冒罐事故的油漿罐,工藝上用來接收催化車間分餾塔外甩油漿。罐進(jìn)、出口管線及罐頂檢尺口大小如下:進(jìn)口管線DN100;出口管線DN150;檢尺口DN150。罐壁用厚度為60mm的硅酸鋁板保溫,外包鍍鋅鐵皮保護(hù)層,油漿罐基本情況如表1所示。
表1 油漿罐基本情況
設(shè)備位號 |
罐結(jié)構(gòu) |
罐頂透氣孔 規(guī)格 |
安全高度 |
罐壁高 m |
罐內(nèi)徑 m |
T311-07 |
拱頂罐 |
DN80 |
10.0 |
12.5 |
8.2 |
油漿罐所儲存的物料,油漿工藝參數(shù)如表2所示
表2 油漿工藝參數(shù)
參數(shù) |
進(jìn)罐溫度 (℃) |
儲存溫度 (℃) |
固含量(1) (g/l) |
密度 (g/cm3) |
控制值 |
≤95 |
≤90 |
<6 |
≥1.0 |
注1)油漿中固體催化劑顆粒的含量
罐區(qū)車間油漿罐外付油漿工藝流程如圖1所示。外付油漿前,要先用1.0MPa的低壓蒸汽對油漿管線進(jìn)行掃線暖線,油漿泵P311-04(油漿泵位號)出口管線開蒸汽掃線閥A閥往終點(diǎn)方向掃線;P311-04進(jìn)口管線開蒸汽掃線閥B閥,經(jīng)掃線立管往油漿罐內(nèi)掃線。進(jìn)口管線的掃線,以罐頂見汽為止,不宜長時間將蒸汽和冷凝水掃進(jìn)油漿罐內(nèi)。
2事故經(jīng)過
1998年10月25日10時50分,罐區(qū)車間當(dāng)班操作員,李某接調(diào)度指令,油漿管線開蒸汽掃線暖線,準(zhǔn)備往電廠送油漿。接到指令后,李某將P311-04進(jìn)、出口管線蒸汽伴熱線打開;再開蒸汽掃線閥A閥(見圖1)往電廠掃線;開蒸汽掃線閥B經(jīng)掃線立管往T311-07罐內(nèi)掃線。T311-07罐頂見汽后,李某即關(guān)閉蒸汽掃線閥B閥,油漿泵進(jìn)口管線即掃線完畢。
12時10分,調(diào)度再次指令,去電廠油漿管線已經(jīng)掃通,停止往電廠掃線,開油漿泵往電廠付油漿。李某接到指令后,將P311-04出口管線蒸汽掃線閥A關(guān)閉,打開P311-04回流閥和進(jìn)口閥,并用對講機(jī)聯(lián)系中心控制室內(nèi)操作員,要求在DCS上開啟T311-07出口氣動閥,以打通付油漿管線流程。12時20分,T311-07出口氣動閥剛剛打開,油漿罐內(nèi)即發(fā)出“咕嚕、咕嚕”的響聲;罐體開始搖晃,罐頂冒蒸汽;接著大量油漿從罐頂透氣孔、檢尺口冒出。李某迅速用對講機(jī)通知中心控制室內(nèi)操作員,關(guān)閉T311-07出口氣動閥。油漿突沸、冒罐持續(xù)了約10min,T311-07罐壁白色的鍍鋅鐵皮保護(hù)層幾乎全部被黑褐色的油漿覆蓋。跑冒的油漿圍在擋火堤內(nèi),事故后對T311-07檢尺計(jì)量,跑冒油漿約6.5t。
3事故原因分析
3.1直接原因分析
3.1.1油漿管線內(nèi)的蒸汽余壓將冷凝水倒竄進(jìn)入溫度超高的油漿罐
催化車間油漿換熱器故障,送罐區(qū)車間油漿溫度達(dá)115℃,超過工藝指標(biāo)規(guī)定的95℃;T311-07罐內(nèi)儲存油漿溫度達(dá)110℃,超過工藝指標(biāo)規(guī)定的90℃。同時,P311-04長達(dá)2km的出口管線經(jīng)過1h多的掃線,管線內(nèi)蒸汽余壓較高,操作員李某打通付油漿管線流程前,沒有察看壓力表,也沒有對P311-04出口管線內(nèi)的蒸汽余壓進(jìn)行卸壓。付油漿管線程序打通、T311-07出口氣動閥開啟以后,P311-04出口管線內(nèi)的蒸汽余壓,使P311-04進(jìn)、出口管線內(nèi)的蒸汽冷凝水倒竄,從油漿罐底部出口閥壓入T311-04進(jìn)、出口管線內(nèi)的蒸汽冷凝水倒竄,從油漿罐底部出口閥壓入T311-07罐內(nèi),110℃的油漿將進(jìn)入的冷凝水瞬時汽化。
3.1.2汽化的冷凝水體積急劇膨脹
以1kg冷凝水進(jìn)入油漿罐汽化后,體積擴(kuò)大的倍數(shù)進(jìn)行估算。為使計(jì)算簡化,假設(shè)管線中的冷凝水處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,即壓力為101325Pa、溫度為273.15k。
在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,1kg的冷凝水體積約等于1L。
發(fā)生事故時油漿罐內(nèi)油漿溫度為110℃,即熱力學(xué)溫度383.15k。水的摩爾質(zhì)量為18g/mol,1kg的冷凝水完全汽化成蒸汽,蒸汽所具有的物質(zhì)的量n為
n=1000/18=55.56mol
假設(shè)冷凝被油漿汽化到383.15k時的蒸汽狀態(tài)符合理想氣體狀態(tài)方程
PV=nRT
式中:P——?dú)怏w壓強(qiáng),Pa;
V——?dú)怏w體積,m3;
n——?dú)怏w物質(zhì)的量,mol;
T——?dú)怏w的熱力學(xué)溫度,K;
R——普適氣體常數(shù),R=8.31J/(mol?k)
油漿罐為常壓罐,蒸汽壓強(qiáng)取標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,P=101325Pa;水溫度T=383.15k;1kg水蒸汽所具有的物質(zhì)的量n=55.56mol。將上述數(shù)據(jù)代人(1)式中,得出1kg冷凝水被油漿氣化后所具有的體積
V=55.6×8.31×383.15/101325=1747.98L
由以上估算可以看出,進(jìn)入油漿罐的冷凝水汽化后,體積將擴(kuò)大1700多倍,導(dǎo)致罐內(nèi)油漿、水汽混合物呈爆炸式擴(kuò)散,油漿突佛、冒罐。
3.2間接原因分析
3.2.1操作員責(zé)任心不強(qiáng)、安全意識淡薄、操作技能欠佳
操作員李某工作責(zé)任心不強(qiáng)、安全意識淡薄、操作技能欠佳,打通付油漿管線流程時,僅僅只是關(guān)閉P311-04出口管線蒸汽掃線閥,沒有察看壓力表,沒有檢查P311-04出口管線內(nèi)的蒸汽余壓情況;沒有想到蒸汽余壓能使冷凝水倒竄進(jìn)入油漿罐;也沒有想到冷凝水進(jìn)罐會使油漿發(fā)生突沸、冒罐事故。
3.2.2管理粗放
罐區(qū)車間生產(chǎn)管理粗放,對收、付油等重要操作沒有要求要有2人才能實(shí)施,1人操作、1人進(jìn)行檢查、復(fù)核。以致李某在進(jìn)行付油操作出現(xiàn)疏忽和錯誤時,未能及時發(fā)現(xiàn)和予以糾正。
3.2.3罐的緩沖容積小
T311-07罐容小,存儲容積僅500m3。發(fā)生油漿突沸、冒罐事故時,T311-07液位已達(dá)9.5m,接近油罐安全高度,罐內(nèi)氣相空間小。冷凝水汽化,油漿、水汽混合物膨脹、突沸時,罐內(nèi)沒有足夠的剩余空間使突沸得以緩沖。
4防范措施
(1)催化車間嚴(yán)格控制外甩油漿溫度,送罐區(qū)車間油漿溫度不超過95℃;油漿罐儲存油漿溫度不超過90℃。
(2)油漿管線掃線時,掃線蒸汽要從掃線立管進(jìn)油漿罐,嚴(yán)禁掃線蒸汽從罐底部進(jìn)罐。盡量縮短掃線時間,減少進(jìn)罐蒸汽量,嚴(yán)禁蒸汽冷凝水從油罐底部進(jìn)入油漿罐內(nèi)。
(3)外付油漿,打通付油流程前,應(yīng)將油漿泵進(jìn)、出口管線內(nèi)的掃線蒸汽余壓全部卸除。
(4)實(shí)行流程動改復(fù)核制,對重要操作要求要有2人才能實(shí)施,1人操作、1人進(jìn)行檢查、復(fù)核。
(5)加強(qiáng)對職工進(jìn)行職業(yè)道德教育和操作技能培訓(xùn),提高職工素質(zhì)。
(6)油漿罐盡量控制在較低的液位,一般情況控制在6m以下。當(dāng)液位較高時,及時聯(lián)系相關(guān)部門將油漿付出。
5事故教訓(xùn)
安全事故往往發(fā)生在一瞬間,但導(dǎo)致事故的原因是多方面的,也不是一時形成的。油漿罐油漿突沸、冒罐的事故原因中,油漿換熱器故障;油漿罐內(nèi)油漿溫度超高; 操作員操作技能欠缺;冷凝水倒竄進(jìn)入油漿罐;油漿罐液位較高等等,事故諸原因中既有物的不安全狀態(tài),也有人的不安全行為,如果事前去除了其中的一個不安全因素,油漿突沸、冒罐事故即不會發(fā)生。早在1931年,美國著名的安全工程師海因里希(W.H.Heinrich)在《工業(yè)事故預(yù)防》一書中,就把這一事故因果關(guān)系歸納成事故因果連鎖理論。事故因果連鎖如同多米諾骨牌,一顆骨牌被碰倒,其余的幾顆骨牌相繼被碰倒,事故得以發(fā)生;如果移去中間的一顆骨牌,則連鎖被破壞事故過程被終止。加強(qiáng)安全管理就要盡量多移走幾顆骨牌,消除不安全因素,從而達(dá)到減少和避免事故的目的。
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