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液氯鋼瓶爆炸事故剖析及防范

2005-12-02   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0

引言(一)

    2002年3月9日上午10時(shí)40分,武漢自來水公司某水廠一正在使用的液氯鋼瓶突然發(fā)生爆炸,巨大的爆炸響聲伴隨著濃濃的黃綠色煙霧瞬間在鋼瓶使用間擴(kuò)散。此刻氯氣吸收裝置自動(dòng)啟動(dòng),操作人員戴上防毒器具切斷了母管上其它氯氣來源,并關(guān)閉室內(nèi)門窗,控制氯氣擴(kuò)散,經(jīng)過1個(gè)多小時(shí)抽風(fēng)吸收,氯氣全部吸收。事故雖未造成人員傷害和重大污染,但教訓(xùn)值得記取。
 
經(jīng)過與現(xiàn)場(二)

    該單位氯氣用于自來水消毒,生產(chǎn)球場鋼瓶每8個(gè)1組,共分兩組,并且每個(gè)鋼瓶1個(gè)坑,相距1m,鋼瓶呈30°斜放在坑內(nèi)。爆炸一組瓶頭的瓶閥朝北,基本露出地平面。瓶底部用自來水噴灑氣化液氯。

  每個(gè)瓶的氣相氯,通過支管與母管相連,每管經(jīng)減壓閥、調(diào)節(jié)閥、流量計(jì)后,通過真空抽吸用于水的消毒。

  當(dāng)1組瓶中有使用近達(dá)4天的液氯鋼瓶時(shí),用吊鉤稱重,保證控制余氯在5—10kg更換新的滿液氯鋼瓶上線。

  據(jù)了解,與爆炸的鋼瓶同時(shí)上線時(shí)1t的鋼瓶共有2只,爆炸鋼瓶是靠近減壓調(diào)節(jié)閥的1只,此2瓶是3月27日上午10時(shí)開始使用的。

  爆炸瓶的破口方位為:底部封頭焊縫處炸開一開放式孔,外形尺寸有400mm×400mm。部分?jǐn)嗫诓积R整呈現(xiàn)45°角,部分裂口齊平。此破口當(dāng)時(shí)朝下與地面垂線呈30°夾角。

  爆炸的氣浪將鋼瓶拋向屋面,將屋頂起吊葫蘆槽鋼打彎,瓶體中部變形,且形成凹坑。放置瓶體的坑內(nèi)木枕被氣浪拋出,撞在墻上彈回行程達(dá)6m。

  當(dāng)時(shí)距爆炸瓶4m遠(yuǎn)處有2人背對瓶體,因瓶體置放在近地面以下,氣浪的波及方向與地面垂直方面,爆炸未構(gòu)成對人員的直接傷害。

調(diào)查分析(三)

    爆炸的液氯鋼瓶是該廠2003年3月24日從湖北某化工總廠運(yùn)回的,瓶號為321,瓶子所屬為該化工總廠,下次檢驗(yàn)日期為2003年3月。

  為查清事故原因,對同批次運(yùn)回廠的鋼瓶液氯(共24只,其中2只為該化工總廠所屬)中氯氣取樣化驗(yàn)。液態(tài)氯中三氯化氮達(dá)73.4µg/g。雖然這一濃度并不會(huì)直接引爆,但現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),鋼瓶和使用時(shí)存在如下問題:

  1)爆炸的鋼瓶只有白色的檢驗(yàn)字樣,沒有檢驗(yàn)環(huán),無法確定檢驗(yàn)單位:

  2)與鋼瓶同時(shí)上線使用的另一鋼瓶內(nèi)僅存70kg余氯,可以推測爆炸瓶內(nèi)還不足70kg(爆炸瓶靠近減壓閥,使用中沒有計(jì)量,按使用時(shí)間估計(jì));

  3)現(xiàn)場使用沒有物料倒吸的跡象或可能,與此同時(shí)鋼瓶的爆炸是在使用近尾期發(fā)生的。

  因此,初步可以判定是因?yàn)槿然鸬谋ā?/P>

  為了證實(shí)三氯化氮引爆,不妨作如下假設(shè):

  1)據(jù)分析液氯中三氯化氮已達(dá)73.4µg/g,以此作為以下測算的依據(jù),實(shí)際生產(chǎn)中可能高于此數(shù),也可能低于此數(shù);

  2)假設(shè)鋼瓶每月使用充裝1次。

  因目前充裝單位對正常余氯鋼瓶在2年之內(nèi)無特殊情況直接充裝。

  該瓶上次檢驗(yàn)投用已1年,周轉(zhuǎn)按10次計(jì)算,累計(jì)鋼瓶1年內(nèi)周圍氯氣達(dá)10t,因液氯較三氯化氮易氣化,當(dāng)10t液氯氣化后,按理論上應(yīng)殘存三氯化氮的量為:

  73.4µg/g×10×106g=734g=0.734kg

  據(jù)資料介紹:氣相中三氯化氮濃度達(dá)5%—6%時(shí)有爆炸可能,因此,在液氯生產(chǎn)過程中,應(yīng)注意不使任何氣相中存在5%以上三氯化氮的可能。當(dāng)液相中三氯化氮達(dá)5%時(shí),若這些液體完全蒸發(fā)時(shí),氣相中三氯化氮濃度達(dá)5%。

  液相三氯化氮濃度按5%測算,鋼瓶殘余的相對安全余氯量為:

  0.734÷5%=14.68kg

  也有資料介紹:由于液氯與三氯化氮沸點(diǎn)不同,當(dāng)液氯蒸發(fā)時(shí),三氯化氮與氯的分離系數(shù)為6—10。即氣氯中三氯化氮含量為1,而液體中三氯化氮含量6—10,故大部分三氯化氮有留在未蒸發(fā)的液氯殘液中。若按分離系統(tǒng)統(tǒng)估算,當(dāng)10t液氯氣化后,理論上按液相濃度5%測算時(shí),鋼瓶殘余的相對安全余氯量為:

  73.4×5.85÷1000÷5%=8.59kg

  當(dāng)多于此余量(14.68kg或8.59kg),液氯中三氯化氮低于5%,只要不完全氣化,鋼瓶是相對安全的。

  據(jù)此可斷定,液氯中微量的三氯化氮在鋼瓶多次周轉(zhuǎn)氣化使用液氯的情況下是很危險(xiǎn)的。

  從現(xiàn)場使用狀況,鋼瓶液氯已使用近尾期,瓶體破壞時(shí)反映的現(xiàn)象及瓶體破裂口形狀裂口狀態(tài)和爆炸瓶內(nèi)只剩下干燥三氯化鐵粉末,可以初步判定為:這起液氯鋼瓶爆炸事故是因三氯化氮累積而引起的化學(xué)性爆炸。
 
防范及教訓(xùn)(四)

  1)氯氣供應(yīng)商應(yīng)為用戶提供安全使用鋼瓶液氯知識,一定要把三氯化氮控制在生產(chǎn)工藝可能達(dá)到的指標(biāo)以內(nèi),對鋼瓶周轉(zhuǎn)要實(shí)行全面監(jiān)控。

  2)采購方要審查供貨方氯氣質(zhì)量,對三氯化氮指標(biāo)要特別重視,目前生產(chǎn)控制可滿足20—50ppm,高于此數(shù)要限制使用。

  3)鋼瓶要定期檢驗(yàn),一來保證鋼瓶瓶體質(zhì)量,二來可防止反復(fù)氣化液氯后殘存三氯化氮的積累。

  4)使用氣化氯后,瓶內(nèi)一定要留有余氣,完全氣化瓶內(nèi)液氯是非常危險(xiǎn)的,因此具有氯氣安全知識的人才可上崗操作。

  5)鋼瓶充裝及使用單位對反復(fù)氣化使用的鋼瓶頻次應(yīng)做好檔案記載,對于鋼瓶檢驗(yàn)期內(nèi)三氯化氮累積濃度不能保證安全使用要求的鋼瓶應(yīng)提前清洗,消除隱患。

  6)氯氣鋼瓶使用間應(yīng)采用有抽吸系統(tǒng)的氯氣吸收裝置,該裝置對日常泄漏及突然大量散發(fā)的氯氣有很好的吸收效果,可防止一次污染和中毒事故發(fā)生。如這起事故,假如該水廠鋼瓶不是半地下式,爆炸氣浪及有害物會(huì)傷害4m遠(yuǎn)的操作人員或周圍的液氯滿瓶;如果氯氣吸收裝置快速的吸收室內(nèi)氯氣,那么后果將不堪設(shè)想。

  7)鋼瓶檢驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定實(shí)行檢驗(yàn)環(huán)標(biāo)識規(guī)定,一來可以防止有些用戶私自用油漆涂寫檢驗(yàn)字樣的行為,二來對檢驗(yàn)單位可以實(shí)行追蹤,消除鋼瓶漏檢的事故隱患。


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