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煤氣事故及其預防

2011-05-06   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  1、焦爐生產特點與煤氣事故

  現代焦爐主要由炭化室、燃燒室、蓄熱室、斜道區、爐頂、基礎和煙道等組成,炭化室中煤料在隔絕空氣條件下,受熱干餾放出荒煤氣變成焦炭,煤氣在燃燒室中燃燒提供煉焦所需熱量,因此還有焦爐加熱煤氣設備和荒煤氣導出設備,這就是說在焦爐生產過程中既生產煤氣,又使用煤氣,由于煤氣具有易燃易爆和有毒的性質,這就存在著煤氣著火、爆炸和中毒的危險性,尤其是復熱式焦爐使用高爐煤氣加熱中毒的危險性更大。

  2、焦爐煤氣事故案例

  案例1

  1981年7月29日某焦化廠煉焦車間1號爐回爐煤氣總閥檢修,因用于切斷煤氣的閥門不嚴,仍有部分煤氣泄漏,當打開檢修時,煤氣冒出引起著火,燒壞焦爐配電線路,造成停產事故。

  事故主要原因,設備有缺陷,切斷煤氣措施不力。

  案例2

  1985年10月3日某焦化廠以廢舊不用的45m焦爐煙囪作煤氣自動放散管之用,使煤氣在煙囪內形成爆炸性混合體,設備科領導帶領3人去煙囪5m處拆除廢蒸氣管道,氣焊割切時引起煤氣爆炸,45m煙囪半截炸斷倒塌,造成4人死亡,5人重傷的重大事故。

  事故主要原因:利用煙囪作放散管,給煤氣混合成爆炸性氣體形成條件,動火審批管理不嚴。

  案例3

  1983年1月14日某焦化廠煉焦車間工程師秦某在指揮倒換1號焦爐與2號焦爐的加熱煤氣時,確信檢修前最后一爐焦炭已推完,以為爐頂人員已脫離爐頂,當即下令打開機焦側高爐煤氣放散管進行放散,但當時仍有30多人在爐頂未得到撤離通知,當天風力不大,作業人員缺乏安全知識,造成15人先后中毒的事故。

  事故主要原因:違章指揮,天氣不利。

  案例4

  煉焦車間“煉焦爐下煤氣加熱主管部分更換”的項目開始動工。管線更換完畢,通蒸汽置換,準備抽出上午堵的盲板,以便恢復生產。3名盲板隊員戴著長管防毒面具,用銅套板手卸了螺栓,抽出了盲板,把盲板放在門車道軌上,這時法蘭口處返出了焦爐氣。當1名隊員拿著銅扁鏟在西北側清理法蘭面上的巴金片的同時,另2名隊員拿起墊圈(鐵質,兩面各附有兩層石棉布)往法蘭口里移進了三分之一時,只聽“哄”的一聲,管口處噴出了大火、燒傷3人。

  事故原因:由于焦爐氣從煤氣管法蘭口返出后與空氣混合成爆炸性氣體,遇到火源,發生爆炸,調查中曾列出以下疑點:①電氣火花。②摩擦、撞擊火花。③明火。④管道內壁的自燃物。⑤靜電火花。3名盲板隊員中,有1人身穿腈綸球衣,下身穿的確良褲子,腳蹬水靴。當工人哈腰使用銅鏟的過程中,摩擦產生的高壓靜電,導致在衣縫中,衣服與銅鏟或手與鋼鏟等間隙造成電介質擊穿,產生靜電火花,火花的能量遠遠超過了焦爐氣的引爆能量,而發生爆燃。

  案例5

  2008年*月*日,二分廠焦爐車間調火班在清洗煤氣加熱加減考克時,用蒸汽清掃煤氣主管由于違章操作,造成煤氣管道內負壓進入空氣發生煤氣爆炸,導致煤氣管道DN600閥門被炸碎,直接經濟損失12000余元,誤時停產1小時。

  二、事故原因:

  1、崗位人員操作違章;

  2、開蒸汽時間不夠,過早打開放散;

  3、壓力表不準。

  案例6

  某焦化廠在清洗交換旋塞后,將旋塞上反。換向后造成煤氣泄露,引發爆炸。造成一人中度燒傷。

  措施:清洗時,保證交換扳把盡量與旋塞不脫離。清洗結束后,要逐一檢查交換旋塞角度是否與向位相符。

  案例7

  某焦化廠焦爐加熱煤氣管道換流量孔板抽盲板(帶煤氣作業)時,煤氣流出量大,工人使用的是鐵制工具。大約工作了半小時,即將結束時,突然“轟”的一聲,現場煤氣和空氣混合物發生爆炸,當場7人臉和手被燒傷,其中有段長、安全員、3名管工和起重工、測溫工。

  事故原因:流量孔板距烘爐小灶太近,孔板前沒有閥門,無法停煤氣。

  案例8

   某鋼廠焦化廠因焦爐煤氣量不足,準備用焦爐與高爐混合煤氣,以利加熱。因此決定委托燃氣廠瓦斯救護站抽卸9號焦爐混合煤氣管道盲板。在進行此項工作前沒有確認管道上的閥門是否關閉,能否大量泄漏煤氣的情況下,只是盲目認為:此閥門關不嚴,只是漏點少量煤氣,不礙工作。于是在2小時后,先卸掉煤氣管道法蘭螺絲,然后將法蘭漲開,煤氣往外泄漏。當抽盲板時,發現閥門是處在半開狀態,煤氣大量竄出。操作工在慌忙之際誤操作,將關閥門操作誤將閥門打開,從而使外泄煤氣量進一步增大,大量煤氣與空氣混合在極限濃度范圍內,竄到爐臺上遇紅焦引起爆炸。此次事故燒傷7人,住院6人,同時燒毀電線100余米和電話機1臺,震壞玻璃60余塊,經濟損失嚴重。事故原因:車間煤氣副主任犯有經驗主義,未經檢查確認,盲目認為煤氣管道上的閥門處于關閉狀態,當頂開煤氣管道法蘭時漏出大量煤氣又沒立即停止工作,及時處理,致使大量煤氣繼續竄出遇火源發生了爆炸事故;在抽煤氣盲板過程中,操作工在慌忙中誤操作煤氣打開閥門(將應關閉閥門),致使煤氣大量竄出。

  案例9

  某焦化廠2005年1月15日檢修,于下午5:30分焦爐停止加熱。6:27分焦爐煙道發生爆炸。大煙囪下部檢修口被炸開,煙道地下室面有部分磚被炸出。分煙道吸力翻板炸壞。爐頂看火孔蓋被炸出。

  事故分析:

  1、停止加熱時只是用交換機停止了煤氣的加熱,并沒有關閉地下室高爐煤氣旋塞。

  2、高爐煤氣壓力高,使煤氣直接由廢氣瓣進入了煙道,達到了煤氣爆炸極限。

  案例10

   某焦化廠煉焦車間專職工程師秦某某在指揮倒換1號焦爐和2號焦爐的加熱煤氣時,確認檢修前最后一爐焦炭已經推完,以為爐頂人員已脫離爐頂,當即下令打開機焦側高爐煤氣放散管進行放散(放散管離爐頂表面有8.65米)。但是,當時在爐頂作業的人員中,除了三班當班生產人員已撤離放散地方外,施工隊人員、本廠修理車間、煉焦車間配管班和瓦工班的工人(約30多人),事先沒有得到撤離煤氣放散現場的通知。當天正好刮西北風,風力又不大,爐頂作業人員缺乏對煤氣的認識和中毒搶救知識,先后有15人中毒,車間領導發現后,立即停止交換煤氣,并及時進行了搶救。

  事故原因:違反了“放散時通知爐頂操作人員”的規定;高爐煤氣放散管較矮,當天風向、風力對煤氣放散不利。

  3、煤氣事故分析:

  煤氣設備缺陷,特別是閥門泄漏是造成煤氣著火事故的主要原因,煤氣與空氣混合達到爆炸極限,又遇火源是造成爆炸事故的根本原因,違章作業或違章指揮是引起煤氣中毒事故的主要原因。

  4、煤氣事故防范措施

  (1)焦爐機側,焦側操作平臺,應設滅火風管。

  (2)集氣管的放散管應高出走臺5米以上,開閉應能在集氣管走臺進行。

  (3)地下室,煙道走廊,交換機室,預熱器室和室內煤氣主管周圍,嚴緊吸煙。

  (4)地下室應加強通風,其兩端應有安全出口。

  (5)地下室煤氣分配管的凈空高度不宜小于1.8米。

  (6)地下室煤氣管道的冷凝液排放旋塞,不得采用銅質的。

  (7)地下室煤氣管道末端設有自動放散裝置,放散管的根部設清水孔。

  (8)地下室煤氣管道末端設防爆裝置。

  (9)煙道走廊和地下室,應設換向前30秒和換向過程的音響報警裝置。

  (10)用一氧化碳含量高的煤氣加熱焦爐時,若需在地下室工作,應定期對煤氣濃度進行監測。

  (11)要定期組織煤氣設備管道閥門的維修,消除設備缺陷,禁止在煙道走廊和地下室帶煤氣抽、堵盲板。

  (12)交換機室或儀表室不應設在煙道上,用高爐或發生爐煤氣加熱焦爐、交換機應配備隔離式防毒面具。

  (13)煤氣調節蝶閥和煙道調節翻板,應設有防止其完全關死的裝置。

  (14)交換開閉器調節翻板應有安全孔,保證蓄熱室封墻和交換開閉器內任何點的吸力均不低于5pa。

  (15)高爐煤氣因低壓而停止使用后,在重新使用之前,必須把充壓的焦爐煤氣全部放散掉。

  (16)出現下列情況之一,應停止焦爐加熱:煤氣主要壓力低于500pa,煙道吸力下降,無法保證蓄熱、交換開閉器等處吸力不小于5pa,換向設備發生故障或煤氣管道損壞,無法保證安全加熱。


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