地點:化肥廠合成車間
時間:1986年10月2日
原因:操作
內容及開車后暴露的問題
合成氣壓縮機組(103J/JT)由中壓冷凝式汽輪機(型號:GJMV)和高壓背壓式汽輪機(型號:GJMV-DC)聯合驅動,壓縮機由低壓缸(型號:2BC9)和高壓缸(型號:2BF9-8)串聯而成,汽輪機是美國DELAVAL公司產品,壓縮機是美國CLARK公司產品。機組裝有調節、保安系統和一套獨立的潤滑、密封油系統。合成裝置甲烷化后的氮氫氣體,經過低壓缸壓縮后,進入合成氣/甲烷化爐進料氣換熱器(136-C)管側,與甲烷化爐進氣進行換熱,再經水冷器(116-C)、氨冷器(129-C)進一步冷卻,在8℃左右進入高壓缸,經七級壓縮后,與由合成塔返回的循環氣在第八級入口混合,并在第八級進一步壓縮,然后送至合成回路。
1986年10月2日21點,該機組的高壓汽輪機和高壓缸(103JAT/JHP)之間的聯軸節呼吸器向外噴油,機組被迫緊急停車處理。拆除聯軸器罩殼后,發現此處聯軸器回油管線被污物堵塞,致使潤滑油回油不暢。
原因分析
堵塞回油管的污物均是聯軸器罩殼密封膠殘屑,應是上次檢修時落入的。當時檢修后因為急于開車,油循環時間只有二個小時,油里的臟物沒有全部過濾出來,最后聚集到一起堵塞了回油管。
采取的措施
將回油管線處理通,當晚22點30分機組開車正常。
后評語
機組檢修后要按規定時間和標準進行油循環,哪一個步驟都馬虎不得。
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