事故經(jīng)過:
2000年3月27日,硫磺回收裝置停工,28日發(fā)現(xiàn)煙道法蘭處漏出銨鹽,4月3日拆開F-202人孔,E-202頭蓋試漏發(fā)現(xiàn)廢鍋E-202內(nèi)管程穿。因設(shè)計(jì)布局問題,轉(zhuǎn)化器進(jìn)出口法蘭無法加盲板,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器自燃使F-202爐內(nèi)SO2超標(biāo)而無法進(jìn)爐作業(yè),直到4月11日才開始消缺。造成廢鍋E-202的管程有一半給銨鹽堵上,內(nèi)側(cè)共堵34根,外側(cè)共堵26根,F(xiàn)-202部分襯里、煙囪襯里部分損壞。
事故分析:
造成廢鍋E-202管束因露點(diǎn)腐蝕報(bào)廢的原因:
1、由于2萬噸/年硫磺回收裝置開工后,尾氣處理部分一直沒有開,尾氣焚燒爐含硫高,露點(diǎn)腐蝕嚴(yán)重。
2、3月27日停爐后沒有及時(shí)關(guān)閉液硫池蒸汽噴射器造成廢鍋溫度急降,水蒸汽和二氧化硫反應(yīng)產(chǎn)生H2SO3腐蝕。
采取措施:
1、4月11日開始消缺,清通E-202管程,并將腐蝕穿孔的管用堵頭堵死。2001年3月更換E-202廢鍋。
2、F-202及煙囪修復(fù)襯里。
3、煙道處更換熱電偶,調(diào)校廢鍋E-202安全閥。
經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):
開工過程中必須先點(diǎn)焚燒爐,尾氣須經(jīng)尾氣處理部分,防止因尾氣中二氧化硫含量過高,腐蝕設(shè)備。
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