1996年10月6日,某廠3萬噸/年硫磺回收裝置,反應器催化劑泄漏。
事故經過:
10月6日,該裝置中交后,按計劃向反應器裝填催化劑,催化劑裝填前,國外專家進入反應器進行確認,并按外商要求準備好催化劑裝填所需要的用具,在外商監督下對三個反應器催化劑逐一進行裝填,當裝至第二個反應器時,操作員打開該反應器下部人孔檢查,發現有大量催化劑泄漏至反應器底部及硫冷凝器入口管箱,于是停止裝催化劑,同時打開第一反應器人孔檢查,也發現有類似情況,經過與外商商量,決定把已裝入反應器的催化劑全部取出。
事故原因:
1、反應器設計不合理,設計時沒有把絲網與格柵和反應器襯里內壁固定,催化劑裝填時絲網邊角有間隙,催化劑從間隙漏至反應器底部。
2、反應器內壁有加強圈,在加強圈周圍絲網安裝質量差,絲網與加強圈有明顯間隙,有部分催化劑從此出漏下。
3、裝置采用進口催化劑,其包裝為體積約1立方米軟包裝,因此催化劑裝填流速快,造成絲網邊角不平,催化劑泄漏。
采取措施:
催化劑全部從反應器卸出,過篩后重新裝填。
經驗教訓:
1、催化劑裝填前應詳細檢查絲網與反應器襯里內壁是否固定,是否按要求執行。
2、催化劑裝填應采用特制的催化劑裝填漏斗,均勻控制裝填速度。
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