事故經過:
1998 年 2 月 10 日至 6 月 10 日近 4 個月的時間,某裝置所有裂解爐的 borsig 廢熱鍋爐陸陸續續出現泄漏現象。相繼停爐打開 TLE 后發現,所有 TLE損壞部位及爐管失穩損壞的情況基本類似,即均在距離下管板 150-380mm處管子塌陷、變形。變形的管子大部分都出現漏水的現象,在爐管外表面,即 TLE 的水側有許多氧化皮,落下的氧化皮積聚在管子與下管板的縫隙處,幾乎填滿了流道空間,甚至完全堵死。問題出現后,陸續將幾臺 TLE送出更換爐管徹底修復,下管板補強,并進行了徹底化學清洗。其中一臺裂解爐的兩臺廢熱鍋爐還更換成了 schmidt型廢熱鍋爐。
原因分析:
1、由于操作人員在開車初期操作經驗不足,裂解溫度時而出現超溫現象,特別是在原料切換時,裂解爐出口溫度波動較大,COT 嚴重超溫;另一方面,因 BFW中注入的磷酸鹽濃度控制過高、汽包沒有及時排污水、局部產生熱點,造成 TLE 泄漏。
2、裂解爐初次開車前,水側的化學清洗不徹底。隨著局部超溫,氧化腐蝕逐步加劇而造成。
整改措施:
1、廢熱鍋爐出現干鍋,必須待降溫后,恢復供水;
2、裂解爐的操作要盡可能平穩,特別在原料切換過程中,要避免出現超溫;
3、加強對爐子的監測,及時掌握運行爐管的溫度變化趨勢;
4、嚴格控制磷酸鹽的濃度在規定范圍內;
5、加強汽包排污管理,對間歇排污制定合理的排放頻次。
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