(淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)
8NL-130型凝結(jié)水泵為立式單吸單級(jí)離心泵,主要供50 MW火電機(jī)組輸送凝結(jié)水用。該泵投產(chǎn)以后,出現(xiàn)軸承頻發(fā)性損壞、凝泵出力不足等缺陷。針對(duì)這些缺陷,對(duì)凝泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),取得了良好的效果,保證了發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行。
1 故障原因分析
1.1 選型方面的原因
由于該泵按當(dāng)時(shí)的電力市場(chǎng)情況進(jìn)行選型。當(dāng)時(shí),機(jī)組均能滿負(fù)荷運(yùn)行。隨著電力市場(chǎng)的變化,機(jī)組大部分時(shí)間在低負(fù)荷下運(yùn)行,因而泵的出力偏大,造成凝汽器水位偏低,即泵有效汽蝕余量不足。
1.2 檢修、運(yùn)行維護(hù)方面的原因
軸承潤(rùn)滑采用3號(hào)二硫化鉬鋰基潤(rùn)滑油脂,潤(rùn)滑脂每4 000 h或泵檢修時(shí)更換。由于該泵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不盡合理,注油孔位置狹窄,在正常情況下注油困難,導(dǎo)致維護(hù)工人不能按規(guī)定定期進(jìn)行潤(rùn)滑脂更換。且不能定期進(jìn)行滾動(dòng)軸承的溫度、振動(dòng)的監(jiān)測(cè)。
1.3 安裝方面的原因
泵體安裝位置偏高,使泵有效汽蝕余量偏小,在變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),有效汽蝕余量在臨界值附近波動(dòng)。
1.4 設(shè)計(jì)方面的原因
(1) 泵體結(jié)構(gòu)不合理。對(duì)軸承加油維護(hù)均要對(duì)泵進(jìn)行解體,造成檢修人員不能定期加油。
(2) 軸承軸向承載力偏低,使軸承超載損壞。
(3) 葉輪直徑偏大,經(jīng)常造成凝汽器水位偏低。后雖將葉輪直徑車小,但在口環(huán)間隙稍微偏大時(shí),又易造成泵出力不足。
2 泵的改造及運(yùn)行、維護(hù)措施
2.1 第一次改造
將原411徑向球軸承改為46411型徑向推力軸承,以平衡軸向推力。將葉輪直徑車至 278,以降低泵的流量。經(jīng)過(guò)上述改造后,在低負(fù)荷時(shí)泵能夠滿足運(yùn)行要求,但在高負(fù)荷時(shí)泵出力不足。半年左右就伴有軸承損壞、口環(huán)間隙偏大等缺陷。
2.2 第二次改造
根據(jù)泵切割定律,將泵的葉輪直徑車至 300,以提高泵在高負(fù)荷下的流量。為平衡軸向力在葉輪后蓋板上靠近輪轂的地方鉆3只 4平衡孔。
2.3 每半年對(duì)軸承檢查、換油一次,并測(cè)量密封環(huán)間隙。如果遇到小修及臨檢,即使離上次換油時(shí)間不足半年,也要重新更換新油。更換松曠或有腐蝕麻點(diǎn)的軸承。
2.4 運(yùn)行人員注意監(jiān)盤、調(diào)整,盡量維持凝汽器在高水位下運(yùn)行,防止泵汽蝕。
2.5 更換間隙偏大的密封環(huán)。為減少維護(hù)費(fèi)用,盡量不更換葉輪,可多定做密封環(huán)備品(該備品要求內(nèi)徑較原密封環(huán)偏小5 mm左右,外徑不變)。對(duì)葉輪與口環(huán)磨擦處采用車削處理,根據(jù)車削量實(shí)配密封環(huán)內(nèi)徑。
2.6 每次小修,均應(yīng)檢查泵出口逆止門,防止逆止門關(guān)閉不嚴(yán),引起泵倒轉(zhuǎn)和軸承損壞事故。
經(jīng)過(guò)改造并采取上述運(yùn)行、維護(hù)措施后,泵在高、低負(fù)荷下均能滿足運(yùn)行要求,軸承使用周期提高到一年左右。有效地提高了機(jī)組的可靠性,降低了檢修費(fèi)用。