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高瓦斯工作面自然發火事故處理與教訓

2005-12-28   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  2005年4月14日凌晨3:00,峰峰集團公司薛村礦92709回采工作面運料巷密閉墻頂部發生了一起煤層自然發火事故。由于事故發生在厚煤層高瓦斯地區,發現時已有明火。事故如何處理是要非常慎重的,把人身安全防止瓦斯爆炸做為最基本的原則。下面將如何處理這起事故、采取了什么樣的對策,做以介紹。

  1 礦井概況

  峰峰集團有限公司薛村礦,于1959年建成投產,設計生產能力是90萬t/a,后經改擴建生產能力達到135萬t/a。2004年實際生產原煤148萬t。礦井為立井多水平、斜井延伸開拓方式。現生產區域在三水平(-280m),有4個生產盤區,2組輕型放頂煤回采面,1組高檔薄煤工作面。有12個煤巷、半煤巖巷掘進工作面,共有2#、4#、6#、7#、8#、9#、可采煤層,下3層受奧灰水威脅,尚未開采。2#煤曾有過煤與瓦斯突出動力現象。2005年3月經撫順煤科分院鑒定2#煤為突出煤層,礦井為突出礦井。礦井通風方法為抽出式,通風方式為混合式,礦井風量13764m3/min,礦井絕對瓦斯涌出量50m3/min,相對瓦斯涌出量為15m3/t。煤塵具有爆炸性,煤層屬自燃煤層,自然發火期為3~12個月,曾發生過22次自然發火事故。

  此次自然發火事故發生在該礦七盤區2#煤層最后1個工作面92709輕放面的運料巷密閉墻頂部,即1#墻處(如圖1)。92709輕放面2004年2月開采,2005年1月底結束。2月6日、10日運料巷、刮板輸送機道分別進行了密閉。(1#、3#墻)該面生產過程中上隅角、運料巷回風流中均有CO,分別為0.00049%、0.00039%。工作面結束前,配風量為1200m3/min,瓦斯涌出量為8~10m3/min。

  2 事故經過及處理過程

  92709輕放面運料巷密閉墻是2月6日建好,按規定該墻每小班檢查一次。2005年4月13日中班14:40,瓦斯員在92709運料巷密閉處進行的檢查,沒發現異常情況,14日2:40,夜班瓦斯員巡回檢查該墻,發現左上角已有明火,向礦調度室進行了匯報,隨即集團公司領導、礦領導、救護隊到達事故現場。

  首先將該盤區所有工作人員撤出,切斷電源,維持原有通風系統。

  其次營救被困的七盤區總回風道9名工人,這9名工人處在著火區的回風流側,非常危險,又無法聯系,情況緊急,只能派救護隊員火速去撤人。救護隊3:40到礦,5:40將9名工人安全撤出,災區內已無人員。救護隊在撤人時,檢查9名工人所處巷道風流中CO濃度達到0.012%。

  此時礦上啟用緊急預案,立即成立了以礦長為首的搶險指揮部,下設幾個小組:一是現場滅火指揮組,二是技術專家組,三是物資供應組,四是安全保衛組。五是后勤服務組,六是通訊保障組,各組明確任務,明確責任、明確負責人,由指揮部統一指揮。由技術專家組負責制定事故搶救處理方案及安全技術措施。技術專家組在分析、研究、判斷的基礎上,分步制定了滅火方案并實施。

  根據救護隊到現場偵察情況,判定著火范圍不大,先使用CO2干粉滅火劑,直接撲滅明火(共用了6個干粉滅火劑)。



圖1 工作面及火點位置示意圖

  在撲滅明火后,用水管繼續直接用水噴澆著火點,控制火勢的發展。

  根據現場救護隊員的匯報,火已將1#墻上煤燒的都冒頂了,該墻已失去作用。如封閉火區,應適當選擇位置,重新建2道磚土結構厚0.37m的墻,封閉火區。在運料期間,救護隊不停地用水直接滅火,控制火勢發展。并且在5#墻中預留硬質Φ500mm的風筒,準備往火區發惰氣用。

  與此同時,救護隊已將DQ-500型惰氣發生器運至火區現場,因井下條件受限,惰氣發生器在距5#墻外200m處安裝使用一般風筒將惰氣送到火區里。經實踐,此方法可行,達到預期效果。

  4月14日16:30,6#、5#墻建好,具備注惰條件,17:55,開始第一次向火區注惰性氣體,先后向火區凈發惰時間是40min,注入惰量約14000m3(惰氣發生器額定產氣量是500m3/min,考慮各種因素按350m3/min計算)。

  在建5#、6#密閉墻時,做注惰氣工作準備期間,在3#墻救護隊檢查墻跟風流中,CO最高濃度達到2.4%,CH4達到3%。

  第一次注惰后,取樣化驗CO含量很低,C2H2、C2H4、C2H6均已無,說明注惰氣非常有效,但煤體內的火并沒有徹底熄滅,隨著供風時間的增長,還會自燃,在這種情況下,要對火區密切觀察,所以設了幾個觀察點即:3#、4#、5#、6#墻,及七盤區軌道5個觀察點,每1h檢查CO、CO2、O2、CH4、T變化情況,每1h向指揮部匯報一次;同時在救護隊監視下,礦上組織縮減七盤區風量,由1500m3/min減到860m3/min?s風工作在15日凌晨3:00完成。

  4月15日,技術專家組根據14日注惰后火區氣樣變化情況及縮風后火區內氣體變化情況,綜合考慮后,再采用3#墻外增加一道,并且兩墻之間填黃土,5#墻采用噴將堵漏。在做這些堵漏工作之際,救護隊監視3#墻有害氣體的變化,從10:00,3#墻CO濃度逐漸升高,12:00,CO濃度達到1.7%,CH4濃度達到3.3%,七盤區軌道(安惰氣發生器處)CO濃度達到0.0059%。指揮部決定停止一切工作,再次向火區發惰氣,因種種原因,在15:30,第二次向火區發惰氣,發惰時間和注入火區的惰氣量與第一次相同。16:30發惰氣停止。18:20檢查,3#墻CO濃度為0.04%,CH4濃度為0.4%,七盤區軌道CO濃度為0.0031%。本日夜班由救護隊繼續壘3#墻,礦上負責5#墻噴漿堵漏工作。兩項工作是4月16日凌晨3:00完成,并且在5#墻頂部注高分子化學漿――羅克休堵漏。

  4月16日專家組根據火區氣體變化情況及火區風流反向情況,又做進一步堵漏工作,在救護隊繼續觀察火區有害氣體變化的情況下,在6#墻外,再加一道墻,由救護隊負責施工。17:30,專家組討論決定再次向火區注惰氣10~15min,同時第三次注入火區惰氣量3500m3,至此滅火工作暫告一段。

  由救護隊觀察火區3d,每2h向調度室匯報1次,火區O2、CO、CO2、CH4、T變化情況,每天夜班升井時,取1次氣樣。17、18、19日3d取樣化驗結果見表1。

表1 17、18、19日取樣化驗結果

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  • 取樣

    地點

    時間

    O2/%

    CO2/%

    CO/%

    CH4/%

    N2/%

    C2H2/%

    C2H4/%

    C2H6/%

    七盤區

    軌道

    17

    20.18

    0.1

    0.00008

    0.15

    79.13

    0

    0

    0

    18

    20.14

    0.34

    0.00094

    0.20

    78.99

    0

    0

    0

    19

    20.17

    0.29

    0.00010

    0.21

    78.96

    0

    0

    0

    6#

    17

    13.03

    3.02

    0.01484

    1.28

    81.27

    0.0097

    0.0153

    0.0341

    18

    13.12

    2.98

    0.902

    1.2

    81.38

    0.0024

    0.0053

    0.0283

    19

    13.03

    3.04

    0.90599

    1.35

    81.28

    0.0007

    0.0034

    0.0283

    5#

    17

    20.26

    0.18

    0.00006

    0.15

    79.06

    0

    0

    0

    18

    20.19

    0.28

    0.01416

    0.19

    78.98

    0

    0

    0.0006

    19

    20.15

    0.27

    0.0302

    0.12

    79.08

    0

    0

    0.0005

    3#

    17

    18.22

    2.7

    0.01283

    0.26

    78.53

    0

    0.0002

    0.0007

    18

    20.21

    0.12

    0.00008


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