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石油化工裝置檢修過(guò)程中硫化亞鐵自燃事故

2011-05-23   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  1.事故經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)述

  2001年5月2日,某石化廠催化車間進(jìn)行檢修期間,分餾系統(tǒng)吹掃完畢,設(shè)備打開放空。第二天下午2時(shí),發(fā)現(xiàn)分餾塔頂油氣分離器人孔冒出濃煙,緊接著發(fā)生閃爆事故,并伴有刺激性氣味放出,判斷是二氧化硫氣體,車間人員立即向此罐內(nèi)打水冷卻,制止了事態(tài)的發(fā)展,未引起大的損失。

  2.事故原因分析

  進(jìn)入罐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),罐底沉積較厚一層類似鐵銹的物質(zhì),經(jīng)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)硫化亞鐵含量很高。由于停工時(shí)間較長(zhǎng),設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件長(zhǎng)期暴露在空氣中,會(huì)造成大氣腐蝕,生成鐵銹;開工前的清理不易將其除去,在生產(chǎn)過(guò)程中鐵銹和硫化氫作用生成硫化亞鐵,下次停工吹掃時(shí)由于吹掃使硫化亞鐵層脫落,隨氣流進(jìn)入油水分離罐,沉積下來(lái)。由于天氣炎熱,氣溫達(dá)30℃,隨著熱量的積累,使“鐵銹”表面油膜及水分蒸發(fā)掉,與空氣直接接觸,最后引起干燥的硫化亞鐵發(fā)生自燃,并引燃油氣發(fā)生閃爆。

  3.事故預(yù)防措施

  (1)根據(jù)原油的實(shí)際狀況,選擇效果好的破乳劑,優(yōu)化電脫鹽工藝,使用適合于高硫原料的緩蝕劑,降低腐蝕速度。適當(dāng)加大注氨量,減輕硫腐蝕。

  (2)采用渣油加氫轉(zhuǎn)化工藝降低常壓渣油的硫含量。

  (3)在分餾塔頂試添加緩蝕劑,使鋼材表面形成保護(hù)膜,起阻蝕作用。

  (4)將設(shè)備易被硫腐蝕的部位,更換成耐腐蝕的鋼材。

  (5)在易腐蝕設(shè)備內(nèi)表面采用噴鍍耐腐蝕金屬或涂鍍耐腐蝕材料等技術(shù)實(shí)現(xiàn)隔離防腐目的。但生產(chǎn)過(guò)程中如果流經(jīng)設(shè)備及管線的油品的流速較大或設(shè)備中的易磨損部位不宜采用噴鍍隔離技術(shù)。

  (6)對(duì)于長(zhǎng)期停工的裝置,應(yīng)采用加盲板密閉,注入氮?dú)庵脫Q空氣等措施,防止大氣腐蝕。

  (7)加強(qiáng)有關(guān)崗位操作管理,防止因操作不當(dāng)造成硫化亞鐵不斷生成。

  (8)對(duì)于像減壓塔填料,酸性水汽提塔板極易產(chǎn)生硫化亞鐵部位,可采用酸洗、螯合物處理、氧化處理等化學(xué)方法處理。

  (9)停工前做好預(yù)防硫化亞鐵自燃事故預(yù)案。設(shè)備吹掃清洗時(shí),對(duì)于彎頭、拐角等死區(qū)要特別處理,并注意低點(diǎn)排凝,確保吹掃質(zhì)量,防止殘油及剩余油氣的存在。從而避免硫化亞鐵自燃引發(fā)爆炸和火災(zāi)擴(kuò)大。設(shè)備降至常溫方可打開,進(jìn)入前用清水沖洗,保證內(nèi)部構(gòu)件濕潤(rùn),清除的硫化亞鐵應(yīng)裝入袋中澆濕后運(yùn)出設(shè)備外,并盡快處理。加強(qiáng)巡檢。檢修期間,特別是在氣溫較高的環(huán)境下,必須加強(qiáng)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理。


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