經(jīng)過(1)
2002年12月16日20時50分,某石化催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)室1號空氣壓縮機(jī)(以下簡稱空壓機(jī))上部的集氣罐表面突然冒起黑煙,崗位操作工發(fā)現(xiàn)后,立即采取停機(jī)措施,并啟動備用設(shè)備,避免了事故擴(kuò)大,保證了正常生產(chǎn)。由于發(fā)現(xiàn)及時,處理果斷,未造成大的經(jīng)濟(jì)損失。
判斷(2)
1號機(jī)的型號是4L-44/2,是L型單級、雙缸、復(fù)動、水冷式壓縮機(jī)。集氣罐位于空壓機(jī)上部,是氣缸出口與管線入口的中間聯(lián)結(jié)設(shè)備。停機(jī)后,集氣罐表面的溫度不再升高,但是溫度很高;罐體表面部分裸露,原來的防腐涂料,已經(jīng)在事故發(fā)生時無焰燃燒成為黑煙;罐體附近,汽缸出口的溫度計(jì)插孔中的溫度計(jì)——它的最大測量值為200℃,已經(jīng)在高溫的作用下?lián)p失。從以上這些現(xiàn)象可以斷定,這是一起空壓機(jī)自燃事故,事故發(fā)生的部位是集氣罐內(nèi)部。停機(jī)后,由于罐內(nèi)沒有了空氣,自燃停止。
原因(3)
空壓機(jī)處燃事故能夠發(fā)生,是它同時具備了自燃所需的三個條件。
(1)有可燃物質(zhì)。幾年以前,空壓機(jī)已經(jīng)被改造成了無油潤滑,但是生產(chǎn)時,操作工還要對油氣分離罐進(jìn)行脫油。空壓機(jī)的曲軸箱與氣缸無間隔腔體直接連接,曲軸箱內(nèi)的少量潤滑油就會被活塞桿帶入氣缸。進(jìn)入氣缸的潤滑油,在高溫高壓和有金屬接觸的條件下,迅速被空氣中的氧氣氧化,生成氧化聚合物(膠質(zhì)油泥),附著在設(shè)備內(nèi)表面;繼續(xù)受熱作用,發(fā)生熱分解脫氫反應(yīng)生成積碳。還有一部分潤滑油,在高溫下被分解,產(chǎn)生裂化輕質(zhì)碳化氫和游離碳,當(dāng)和高溫高壓的空氣混合,就會自燃。
(2)有助燃物質(zhì)。壓縮空氣中的氧氣是最好的助燃物質(zhì)。
(3)有能夠引發(fā)自燃的熱量。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),個別網(wǎng)狀閥片損壞,造成排氣閥泄漏,使已經(jīng)送到排氣系統(tǒng)的氣體又返回到氣缸中,造成重復(fù)壓縮和排除,當(dāng)這些氣體達(dá)到一定溫度時,就會引發(fā)可燃物自燃。
同時具備以上三個條件,空壓機(jī)就發(fā)生自燃事故。通過分析可以知道,空壓機(jī)因?yàn)榫S修質(zhì)量的原因使一定量的潤滑油進(jìn)入氣缸,是事故發(fā)生的根本原因。排氣閥的突然損壞,導(dǎo)致對氣體的重復(fù)壓縮而使其溫度超高,是導(dǎo)致自燃事故發(fā)生的直接原因(由于技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面的原因,操作工很難做到預(yù)防設(shè)備的突然損壞)。
預(yù)防(4)
針對事故發(fā)生的原因,該廠采取了相應(yīng)的預(yù)防措施,以防止類似事故的發(fā)生。
(1)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),提高檢修質(zhì)量,減少潤滑油進(jìn)入氣缸和防止排氣閥“串氣”。
(2)定期清出設(shè)備內(nèi)壁的積碳。
(3)加強(qiáng)油氣分離罐的脫油操作,增加脫油次數(shù)。
(4)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,加強(qiáng)巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)和整改隱患,防止事故發(fā)生。
認(rèn)識(5)
在實(shí)際生產(chǎn)中,活塞式空氣壓縮機(jī)發(fā)生自燃和爆炸事故的事例不少。發(fā)生自燃事故,只要是發(fā)現(xiàn)及時,處理果斷,一般來說,不會造成太大的經(jīng)濟(jì)損失;但是,一旦發(fā)生設(shè)備爆炸事故,就會造成嚴(yán)重后果,使得設(shè)備損壞乃至人員傷亡。此類事故的嚴(yán)重性就在于此。如何加強(qiáng)管理,防止事故發(fā)生,務(wù)必要高度重視。
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