(一) 事故概況
1979年11月14日1時(shí)10分,黑龍江滌綸廠一臺(tái)P35/3.82-P型電鍋爐發(fā)生爆管,左側(cè)、右側(cè)及后側(cè)水冷壁管共106根管子發(fā)生變形,直接經(jīng)濟(jì)損失1.5萬(wàn)元。
事故當(dāng)天0時(shí),司爐工進(jìn)行交接班時(shí),鍋爐運(yùn)行正常。0時(shí)40分。司爐工發(fā)現(xiàn)控制盤上的電動(dòng)水位計(jì)指針間斷上升,高于水位正常指示,給水流量指示為26t/h,蒸汽流量為25t/h,蒸汽壓力為3.53MPa。該司爐工將給水流量由26t/t減為21t/h,4min后,水位指示仍然上升,便再次將給水流量減為17t/h,約8min后,水位指示仍然升高。司爐工上爐頂看鍋筒水位計(jì),在沖洗水位計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺水,并通知上水。到1時(shí)10分,左側(cè)第30根水冷壁在距下集箱1/3m處爆破,破口近似桃狀,長(zhǎng)163mm寬120mm,壁厚明顯減薄,屬典型的短期過熱爆管破口。
(二) 事故原因分析
1.對(duì)水冷壁爆破口進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn)和金相分析:機(jī)械性能試驗(yàn)結(jié)果,爆破口各項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn);金相分析結(jié)果,向火面組織為馬氏體及沿晶界分布的網(wǎng)狀屈氏體,背火面組織為魏氏體和貝氏體。
2.分析結(jié)構(gòu):水冷壁爆破口處于嚴(yán)重的過熱狀態(tài),過熱溫度約為1000℃。由于管壁溫度過高,使抗拉強(qiáng)度急劇下降,超過了材料設(shè)計(jì)使用的屈服極限,致使水冷壁爆管。
3.事故當(dāng)天有寒流,鍋爐房門、窗玻璃破漏,沒有防寒措施,致使電動(dòng)水位控制儀表管路凍結(jié),形成假水位。
4.司爐工在未減蒸汽流量的情況下,兩次急劇減水;司水工通知上水時(shí),司爐工沒有上水;司爐班長(zhǎng)在一次儀表無(wú)水,二次儀表失靈后,沒有采取緊急停爐措施。
(三) 預(yù)防同類事故的措施
1.要有防寒措施,防止管路結(jié)凍堵塞。
2.提高操作人員素質(zhì),保持設(shè)備和儀表處于完好狀態(tài)。