1995年12月27日16:00時,×××廠××車間在交接班時安排將三蒸餾也門渣油(針入度46)改進原料罐,流程為:三蒸餾渣油線一0#線一200#瀝青原料罐。接班后原料罐操作工、氧化泵工及調和罐操作工分頭進行改流程。16:15時左右,原料罐操作工聽到一聲爆響,檢查發現200t#罐頂有煙氣冒出,意識到200#罐可能出了問題,于是馬上趕赴現場,到達200#罐前處,發現200#罐罐頂西南方向已裂開10米左右,有大量蒸汽冒出,罐內還有響聲,于是立即關死200#罐入口閥門,并通知其他崗位操作工將剛才改的流程閥門全部關回。
事故或事件原因分析: l、事故的直接原因:氧化泵操作工流程不熟,錯將一蒸餾渣油線當成三蒸餾渣油線,將一蒸餾渣油線的流程改通了0#線至200#罐的流程,因一蒸餾渣油線正在停工吹掃,大量水、蒸汽進入200#罐,使200#罐發生突沸,將罐頂掀開。 2、事故間接原因:車間在職工教育方面存在薄弱環節,上崗考試流于形式,日常職工教育工作不扎實;另外工藝管線標識不清也是原因之一。
應吸取的教訓和采取的防范措施: 1、加強職工技術素質培訓; 2、加強工藝管線標識的工藝管理。 3、油罐進油過程中,要加強巡檢,發現問題及時處理。
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