一、事故經(jīng)過
供電系統(tǒng)突然停電(高低壓系統(tǒng)同時(shí)掉電),煤氣凈化作業(yè)區(qū)鼓冷工段鼓風(fēng)機(jī)司機(jī)xxx確認(rèn)鼓風(fēng)機(jī)失電后立即跑向風(fēng)機(jī)房,并用對(duì)講機(jī)通知了當(dāng)班工長,然后xxx立即關(guān)1#風(fēng)機(jī)入口閥門(設(shè)計(jì)為電動(dòng)、輔助手動(dòng))。xxx關(guān)循環(huán)管閥門,并將1#風(fēng)機(jī)現(xiàn)場控制電源的手操器打到了停止的位置。這時(shí)工長來到,并馬上替換手搖關(guān)1#入口閥門,幾人交替輪換關(guān)1#入口閥門。但由于閥門手動(dòng)需要轉(zhuǎn)動(dòng)50圈閥門才下降1個(gè)螺距,而且閥門的位置安裝不當(dāng),極其不便于手動(dòng)操作,所以造成了鼓風(fēng)機(jī)發(fā)生倒轉(zhuǎn)(鼓風(fēng)機(jī)軸瓦為可傾瓦,屬于單方向運(yùn)轉(zhuǎn)軸承,嚴(yán)禁逆轉(zhuǎn)運(yùn)行)。當(dāng)閥門關(guān)到剩一、兩扣時(shí),突然發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機(jī)機(jī)體部位冒煙(當(dāng)時(shí)已停電18分鐘左右)。這時(shí)廠領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)度已趕到風(fēng)機(jī)房指揮處理事故。10KV開關(guān)站在14:36分受電,鼓冷的高低壓電在14:42恢復(fù)。來電后便啟動(dòng)了1#風(fēng)機(jī)油泵,并要求司機(jī)進(jìn)行盤車,但由于盤車時(shí)感覺1#風(fēng)機(jī)盤車沉重。故決定啟動(dòng)2#備用風(fēng)機(jī),并于15:26啟動(dòng)了2#風(fēng)機(jī),逐步恢復(fù)風(fēng)機(jī)及煤氣系統(tǒng)運(yùn)行正常。由于停電時(shí)焦?fàn)t正在進(jìn)行推焦作業(yè),所以相關(guān)人員又訊速趕到焦?fàn)t處理推焦車等問題,以確保焦?fàn)t系統(tǒng)盡快恢復(fù)生產(chǎn)。
二、搶修過程
立即組織相關(guān)人員到鼓風(fēng)機(jī)房,對(duì)1#鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行解體檢查,打開鼓風(fēng)機(jī)支推瓦后發(fā)現(xiàn)軸瓦已燒壞。我們確定了設(shè)備搶修方案,最大限度地組織了人力物力,爭分奪秒,檢修人員不分晝夜24小時(shí)輪班作業(yè),對(duì)鼓風(fēng)機(jī)和增速器本體進(jìn)行解體檢查,對(duì)油站進(jìn)行清洗和濾油,更換了風(fēng)機(jī)可傾瓦塊,取得了一次試車成功。
三、原因分析
在事故搶修的同時(shí),在現(xiàn)場組織了有關(guān)人員參加的事故分析會(huì),我們認(rèn)為造成風(fēng)機(jī)軸瓦燒壞的主要原因是10KV供電系統(tǒng)突發(fā)停電事故造成的,次要原因是缺少停電后快速切斷鼓風(fēng)機(jī)煤氣閥門的手段,員工對(duì)于手動(dòng)關(guān)閉入口閥門的困難程度估計(jì)不足,引起了鼓風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)。
鼓風(fēng)機(jī)潤滑系統(tǒng)的油站為雙油泵(一用一備)配置,正常供電為兩路電源,一路電源停電或運(yùn)行主泵出現(xiàn)故障后可以自動(dòng)啟動(dòng)備用泵(另一路電源供電),系統(tǒng)油壓仍能保持穩(wěn)定。而高位油箱的油量設(shè)計(jì)維持15分鐘左右,是鼓風(fēng)機(jī)潤滑系統(tǒng)非正常停機(jī)后風(fēng)機(jī)惰走時(shí)間內(nèi)的保護(hù)手段。由于突然停電后,高位油箱的油量逐漸減少,油壓逐漸降低,在進(jìn)口閥門沒有及時(shí)關(guān)閉的情況下,煤氣倒流,引起了鼓風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),則造成了軸瓦燒毀事故。
四、事故定級(jí)及損失
1.此次事故未給焦?fàn)t生產(chǎn)造成任何損失,也未影響下道用戶的生產(chǎn)。直接經(jīng)濟(jì)損失為:可傾瓦塊850元/塊,共計(jì)6800元,油封1000元,輔助材料費(fèi)共計(jì)2000元,檢修人工費(fèi)20*130*9=23400元,工器具費(fèi)約2000元,總計(jì)35200元。
2.按照事故管理制度,對(duì)此次事故進(jìn)行了認(rèn)定,我們認(rèn)為應(yīng)定為四級(jí)事故。
五、事故責(zé)任及處理
焦化廠的煤氣鼓風(fēng)機(jī)是最關(guān)鍵的設(shè)備,是焦化系統(tǒng)的“心臟”,是“重中之重”的設(shè)備,其正常穩(wěn)定運(yùn)行也是保證焦化系統(tǒng)生產(chǎn)的根本條件。雖然本次事故主要是由外界原因引起的,但我廠本著汲取教訓(xùn),“三不放過”的原則,分析如下:
1.鼓風(fēng)機(jī)入口閥門原設(shè)計(jì)以電動(dòng)為主,手動(dòng)為輔,由于傳動(dòng)結(jié)構(gòu)不合理,閥門手動(dòng)需要轉(zhuǎn)動(dòng)50圈閥門才下降1個(gè)螺距,導(dǎo)致崗位工關(guān)閉閥門時(shí)想快也快不起來,是造成鼓風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)的主要原因。
2.煤氣閥門安裝位置欠佳,極其不便于崗位工手動(dòng)操作,雖然制定了詳細(xì)的預(yù)案,并提前進(jìn)行了演練,但由于實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)于手動(dòng)關(guān)閉入口閥門的困難程度估計(jì)不足,導(dǎo)致閥門關(guān)閉時(shí)間較長。
3.事故發(fā)生時(shí)恰是周日,設(shè)備相關(guān)人員都是從家里趕到的現(xiàn)場,沒有看到1#風(fēng)機(jī)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)狀,開啟2#風(fēng)機(jī)后又急于去焦?fàn)t處理推焦車的問題直至晚上9點(diǎn),對(duì)風(fēng)機(jī)事故的嚴(yán)重程度估計(jì)不足,沒有當(dāng)夜就組織檢查處理,造成了設(shè)備延遲檢修。
六、整改措施
1.根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)風(fēng)機(jī)入口閥門進(jìn)行改造,取消電動(dòng)裝置,改為手動(dòng)操作裝置,目前已與廠家確定了規(guī)格型號(hào),操作傳動(dòng)比為1:6,即手輪手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)6圈閥門就升降1個(gè)螺距,按照目前閥門開度考慮,2-3分鐘可關(guān)閉閥門。
2.崗位工關(guān)鍵工作:突然停電事故后,在臨時(shí)保安電源情況下,確定專人(至少2人)負(fù)責(zé)立即切斷運(yùn)行的風(fēng)機(jī)進(jìn)口閘閥。
具體要求如下:
(1)鼓風(fēng)機(jī)作業(yè)員由當(dāng)班工長進(jìn)行指導(dǎo)與培訓(xùn),保證停電時(shí)能夠迅速關(guān)閉此閥門。
(2)加強(qiáng)運(yùn)行風(fēng)機(jī)和停運(yùn)風(fēng)機(jī)的巡檢工作,做到每半小時(shí)巡檢一次,確保風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。
3.生產(chǎn)預(yù)防措施:我廠制定的《保安電源供電期間保鼓冷風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行應(yīng)急措施》繼續(xù)執(zhí)行。
4.對(duì)鼓風(fēng)機(jī)保護(hù)系統(tǒng)的控制聯(lián)鎖目前只投用了油壓聯(lián)鎖,目前供電系統(tǒng)已經(jīng)正常,故其他也應(yīng)盡快投用,以確保風(fēng)機(jī)的運(yùn)行安全。
5.確保供電系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,強(qiáng)化點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),堅(jiān)決杜絕設(shè)備事故的發(fā)生。
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