1990年10月19日10時10分,撫順石化公司石油二廠南催化裝置發生一起蒸汽帶油,造成三旋局部超溫影響檢修工期4天,直接經濟損失0.985萬元。
當日7時,按廠部要求,為處理再生單動滑閥問題,裝置開始進行停工操作。10時切斷進料不久,負責分餾崗位全面停工操作人員,在回煉油泵未停泵,正向裝置外大量退油情況下,安排分餾崗位人員吹掃原料管線。事后,又未認真檢查吹掃流程。因吹掃蒸汽線與退油罐線是同走E216(冷卻器)出裝置至罐區的退油線,引起該管線內壓力超高。原料油與回煉油匯合的集合管處壓力超過了1.0Mpa蒸汽管網壓力。導致油串入裝置內0.7MPa蒸汽管網。當時仍在正常給三旋入口采樣反吹點、煙氣管道膨脹節冷卻蒸汽吹掃點供汽。油順該管蒸汽流向串進三旋和煙氣管道。當時主風機正常向再生器供風(煙機入口蝶閥已全關),再生器在進行正常卸催化劑,再生器與三旋內尚有400-410℃的溫度。油與油氣中的空氣,在三旋內及煙氣管道內相遇,發生燃燒使三旋局部超溫。10分鐘后,在煙氣管道(去煙機一路)立管段第一和第二膨脹節之間燒穿一個300×200mm的孔洞。由于三旋局部超溫過熱,造成19根單管脫碳變形和三旋隔板1/3面積嚴重變形。
教訓:(1)因處理再生單動滑閥故障,裝置第一次在再生線路不能關死的條件下停工。停工方案充分注意了防止兩器互串油或空氣的措施。但在吹掃管線時,有關負責人忽視方案中規定“裝置內設備存油拿盡,停泵后吹掃管線”的吹掃程序。反映出操作人員技術素質較低,工藝紀律差,缺乏全面必要的聯系。
(2)蒸汽掃線過程中,沒能進行全面檢查,操作人員責任心不強。
(3)蒸汽主干線與相連的各分支線間缺少單向閥防止反串措施。
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