事故經(jīng)過(guò):
2002年 2月 5日白班,某裝置當(dāng)班操作工接到外送廢堿的指令后,于 12時(shí) 30 分,現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)廢堿輸送泵(GA240)。由于開(kāi)泵前未仔細(xì)檢查流程,致使氮?dú)獯祾唛y沒(méi)有及時(shí)關(guān)閉。
當(dāng)啟動(dòng)泵并打開(kāi)進(jìn)、出口閥后,在泵出口 0.5MPa 壓力下,廢堿沿著低壓氮?dú)夥夤芫竄入石腦油原料罐(FB1302)。至 2002 年 2 月 6 日 8 時(shí) 30 分,GA240 停泵,廢堿竄料才停止,共100 多噸廢堿進(jìn)入 FB1302 罐,造成石腦油原料污染,污染的石腦油進(jìn)入 BA110、103、105等 3 臺(tái)裂解爐,3 臺(tái)裂解爐的部分爐管出現(xiàn)堵塞,被迫停爐清理。
原因分析:
主要原因一是操作工經(jīng)驗(yàn)不足,責(zé)任心不強(qiáng);二是管線設(shè)計(jì)本身存在缺陷,低壓密封氮管線作為廢堿管線吹掃氣源,設(shè)計(jì)存在不合理的地方;三是培訓(xùn)工作不到位,新職工獨(dú)立操作能力不強(qiáng)。
整改措施:
1、加強(qiáng)操作工崗位培訓(xùn),堅(jiān)持實(shí)行崗位操作工每周一題培訓(xùn)考核。
2、加強(qiáng)崗位操作工交接管理,實(shí)行崗位交接班列隊(duì)對(duì)口交接,并對(duì)交接班記錄、崗位記錄進(jìn)行考核,杜絕崗位交接不清的情況發(fā)生。
3、針對(duì)吹掃氮管線設(shè)計(jì)不合理的問(wèn)題,將低壓氮?dú)庠锤臑橹袎旱⒃诖祾吖芫上加設(shè)單向閥,杜絕事故再次發(fā)生。
4、對(duì)全裝置氮?dú)庥脩暨M(jìn)行全面普查,對(duì)設(shè)計(jì)存在缺陷的地方進(jìn)行全面整改。
5、對(duì)全裝置日常操作及重點(diǎn)操作部位樹(shù)立警示牌,標(biāo)注主要操作步驟,防止誤操作事故再次發(fā)生。
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