事故經過:
1997年 11月 17 日 11 時35 分,某裝置按計劃停車。11時 35分, 2#裂解爐(BA102)由汽油分餾塔(DA101)塔切出后,不久即發現 DA101 塔釜液位下降,室內人員聯系補調質油。11 時 55 分,室外操作人員發現 BA102 的清焦罐上有急冷油飄出,立即采取緊急措施。將 BA102 稀釋蒸汽由放空狀態切入 DA101塔內, 但此時已有少量急冷油飄落在BA102廢熱鍋爐(TLE)上,由于 TLE 溫度較高,引起急冷油的燃燒,立即通知消防人員緊急處理,將火撲滅。在這段時間內雖然及時補入調質油,但 DA101 塔釜液位仍由50%降至6%。
原因分析:
從清焦罐冒出的急冷油來源可以有兩個,一是從裂解氣管線倒竄,即急冷油從裂解氣切換閥(XV-102-51)的塔側返回至爐側,由于當時各裂解爐均已退料,且 XV-102-51 的閥體內是正壓,即使反竄也應是竄裂解氣,因此這種可能性極小,予以排除。另一來源是從急冷油電動閥(XV-102-30)線上流出至急冷器,這條線上有一個電動閥(XV-102-30)、一個手閥、兩個并行的急冷器出口溫度調節閥(TC102-1、TC102-2)。
查操作記錄,TC102-1、TC102-2 于 11 時 32 分關閉,但調節閥內漏可能性非常大;XV-102-30 控制室內的信號顯示此閥在切爐開始即被關閉,但跑油后現場檢查發現XV-102-30仍有20%的開度,該電動閥本身存在問題。
操作規程明確規定電動閥關閉后,仍要將手閥關閉。如果手閥關閉,不可能出現如此大的急冷油泄漏。因此,操作人員未按操作規程進行操作是發生事故的主要原因。此外,室內操作人員不細心,判斷事故能力欠缺。根據當時生產狀況:DA101 塔釜液位下降迅速;BA102急冷器出口溫度偏低(正常應 350℃左右,但當時低于 200℃),應該能判斷出有異常情況發生,如及時正確處理,可以將此次事故降低到最低限度。
整改措施:
1、操作人員一定要嚴格執行操作規程,精心操作。
2、加強對設備、儀表的維護,及時發現并排除設備、儀表故障。
點評:裂解爐燒焦過程中,由于操作人員沒有嚴格執行操作規程,確認流程,關閉相關閥門,或是閥門不能嚴密切斷,有內漏等原因,急冷油或裂解氣竄入燒焦線,引發閃爆著火,在幾套裝置上都曾發生過。為此,一方面要嚴格規范操作,另一方面要加強對設備、儀表的維護,并在開車前做好室內外儀表閥位的校對工作。
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