事故經過:
2001 年 6 月 26 日 19 時 24 分至 48 分,某裝置甲烷化反應器(R-3002)床層溫度由301℃迅速上升至 393℃,其間雖采取了降低反應器入口溫度等項措施,但終因溫度上升快,導致反應器高溫聯鎖停車。因無氫氣,碳二加氫反應器停車。
恢復過程中,對 R-3002 數次充壓都因床層飛溫而被迫中斷,最后采用 N2徹底吹掃床層、置換物料,將床層溫度降低至 220℃后,6 月27 日 1時 20 分開車,恢復正常運行。
原因分析:
在排除儀表假信號、冷箱及溫度控制等方面的因素后,對粗氫進行取樣分析,發現其CO 含量高達 1.11%,由此判斷,進料中 CO 含量高是導致反應器飛溫的主要原因。對石腦油進行取樣分析,發現其水層中的甲醇含量高達 43%,油層中含 0.2%,甲醇在高溫下會生成CO 及 H2。檢查操作記錄,18 時 40 分,原料石腦油進行切罐操作,19 時24 分,反應器發生飛溫。可以認為,原料切水不徹底,甲醇隨石腦油帶入裂解爐,繼而生成大量 CO,是反應器飛溫的根本原因。
整改措施:
1、嚴格把住原料進廠質量關。做好石腦油的切水工作,并將甲醇作為石腦油質量的分析項目之一定期進行分析。
2、密切監測粗氫中CO 等的含量,以便及時調整。
下一篇:脫丁烷塔聚合物堵塞