事故經(jīng)過:
1995年 3月 24日零點班,某裝置分離崗位接班時發(fā)現(xiàn)上班甲烷化反應器(DC301)床溫高,一直在 295~299℃之間,接班后內(nèi)操一直注視 DC301 運行狀況。因計算機無顯示,只能從 TDCS3000 上了解情況,DC301 底溫 TUI304 曾下降至 268℃。4:10 左右分離內(nèi)操發(fā)現(xiàn) DC301 床溫 TUI304 高達 315℃,立即告分離班長和值班長。值班長查看情況后判斷為 CO超高所致。立即通知裂解班長要求加大注流量,同時要求分離降 DC-301 入口溫度 TRC-301,并向廠調(diào)度和車間值班人員匯報情況。裂解外操立即到現(xiàn)場查看注硫泵 GA-116 運行情況,報告注硫正常。裂解班長此時懷疑是分離自身所造成的飛溫。在分離降 TRC-301 情況下,DC-301 床溫 TUI-302、303、304仍在迅速上升。4:35 左右值班長令裂解班長再啟動一臺注S 泵,以加大注 S 量。4:40 左右分離內(nèi)操告知 TRC-301 已降到 175℃,此時 TUI-304 才從350℃開始回落。4:45左右 TUI-303驟降至 250℃,分離內(nèi)操立即提 TRC-301。此時發(fā)現(xiàn)碳二加氫反應器(DC-401)、碳三加氫反應器(DC-402)溫升減小并觀察到 DC-401 出口乙炔色譜儀 AR-4011 出現(xiàn)第一個滿量程。4:55 值班長令分離班長停 DC-401 加氫,同時改乙烯球罐進料罐,以防污染合格罐,令分離停 DC-402 加氫,汽油加氫單元停反應部分,此后分離內(nèi)操逐漸提 DC-301 入口溫度,直到 TRC-301 升到 265℃。6:40 左右,DC-301 調(diào)整合格,DC-401 開始配氫,同時慢慢投用 DC-402。7:10左右,DC-401反應合格,DC-402 相繼合格。
原因分析:
1、乙烷爐出口裂解氣中一氧化碳濃度高,導致粗氫中 CO濃度超高,造成甲烷化反應器飛溫。
2、在粗氫中 CO 濃度恢復正常后,DC-301 入口溫度提高不夠快,造成氫氣不合格。DC-401、DC-402 等反應器催化劑暫時失活,乙烯產(chǎn)品不合格,乙烯精餾塔遭污染。
3、當班人員經(jīng)驗不足,處理力度不夠。
整改措施:
1、當發(fā)現(xiàn)甲烷化反應器床程溫度升高后應立即加大注硫量;如果注硫泵故障或甲烷化反應器溫度達 350℃時,降低乙烷爐出口溫度≤800℃;降低甲烷化反應器入口溫度,但必須維持上部床層溫度≥275℃。
2、當DC-401 溫升下降時,應提高反應器入口溫度。