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一起液氨泄漏事故案例分析

2010-06-09   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  事故經過

  某日,某化工廠合成車間加氨閥填料壓蓋破裂,有少量的液氨滴漏。維修工徐某遵照車間指令,對加氨閥門進行填料更換。徐某沒敢大意,首先找來操作工,關閉了加氨閥門前后兩道閥門;并牽來一根水管澆在閥門填料上,稀釋和吸收氨味,消除氨液釋放出的氨霧;又從廠安全室借來一套防化服和一套過濾式防毒面具,佩戴整齊后即投入閥門檢修。可當他卸掉閥門壓蓋時,閥門填料跟著沖了出來,瞬間一股液氨猛然噴出,并釋放出大片氨霧,包圍了整個檢修作業點,臨近的甲醇崗位和銅洗崗位也籠罩在濃烈的氨味中,情況十分緊急危險。臨近崗位的操作人員和安全環保部的安全員發現險情后,紛紛從各處提著消防和防護器材趕來。有的接通了消防水帶打開了消火栓,大量噴水壓制和稀釋氨霧;有的穿上防化服,戴好防毒面具,沖進氨霧中協助處理險情。聞訊趕到的廠領導協助車間指揮,生產調度抓緊指揮操作人員減量調整生產負荷,關閉遠距離的相關閥門,停止系統加氨,事故得到有效控制和妥善處理,并快速更換了閥門填料,堵住了漏點。

  這次事故雖然沒有造成人員傷亡和財產損失,但是還是暴露了企業在安全生產中存在的一些漏洞。我們可以從分析事故原因中得到一些啟示。

  事故原因

  1、合成車間在檢修處理加氨閥填料漏點過程中,未制訂周密完整的檢修方案,未制訂和認真落實必要的安全措施,維修工貿然接受任務,不加思考就投入檢修。

  2、合成車間領導在獲知加氨閥門填料泄漏后,沒有足夠重視,沒有向生產、設備、安全環保部門按程序匯報,自作主張,草率行事,擅自行事。

  3、當加氨閥門填料沖出有大量氨液泄漏時,合成車間組織不力,指揮不統一,手忙腳亂,延誤了事故處置的最佳有效時間。

  4、加氨閥門前后備用閥關不死內漏,合成車間對危險化學品事故處置思想上麻痹重視不夠,安全意識嚴重不足。人員組織不力,只指派一名維修工去處理;物質準備不充分,現場現找、現領閥門。

  預防措施

  1、安全環保部應責成合成車間把此次加氨泄漏事故編印成事故案例,供全廠各車間、崗位學習,開展事故案例教育,并展開事故大討論,要求人人談認識,人人寫體會,簽字登記在案。

  2、責成合成車間將此次氨泄漏事故,編制氨泄漏事故處置救援預案,組織全員性的化學事故處置救援搶險搶修模擬演練,要求不漏一人地學會氨泄漏搶險搶修處置方法,把“預防為主”真正落到實處。

  3、合成車間應組織全體操作工和維修工,進行氨、氫、一氧化碳、甲醇、甲烷、硫化氫、二氧化碳等化學危險品的理化特性以及事故處置方法的安全技術知識培訓,由車間安全員負責組織一次全員性的消防、防化、防護器材的使用知識培訓,在合成車間內形成一道預防化學事故和防消事故的牢固大堤。

  4、發動全廠職工提合理化建議,查找身邊事故隱患苗頭,力爭對事故隱患早發現早整改,及時處理,從源頭上堵塞住事故隱患漏洞,為生產創造一個安全穩定的環境。


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