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發(fā)電機(jī)碳刷電流偏差大、 磨損快原因分析及對(duì)策

2005-03-21   來源:劉文平    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

 (神頭第二發(fā)電廠,山西 朔州 036011)

〔摘 要〕 神頭第二發(fā)電廠發(fā)電機(jī)運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)碳刷電流偏差大、部分碳刷電流密度長(zhǎng)期超限等異常,根據(jù)觀察、測(cè)量和對(duì)不同運(yùn)行工況的分析,找出了造成電流偏差大的主要原因。在采取相應(yīng)措施后,使該問題得到明顯好轉(zhuǎn)。

〔關(guān)鍵詞〕 碳刷;電流偏差;磨損

1 設(shè)備狀況

  神頭第二發(fā)電廠2臺(tái)500 MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子額定電流3 566 A,空載電流1 080 A。滑環(huán)制造直徑500 mm,最小直徑485 mm,每個(gè)環(huán)的碳刷數(shù)為36,碳刷尺寸32 mm×32 mm×64 mm,原捷克機(jī)組隨機(jī)所帶的碳刷型號(hào)F22、EN667,額定電流密度9.8 A/cm2(每個(gè)碳刷額定電流107.52 A),采用兩排離心風(fēng)機(jī)冷卻。機(jī)組投產(chǎn)近10年,原捷克機(jī)組隨機(jī)所帶碳刷已經(jīng)用完,現(xiàn)用碳刷為中英合資上海摩根碳制品有限公司產(chǎn)品,型號(hào)為NCC 634,線速度78.5 m/s,電流密度6.3~10 A/cm2,摩擦系數(shù)0.25,體積密度1.28 g/cm3,碳刷壓力范圍0.21~0.42 kg/cm2,電壓降大于2.5 V。

2 碳刷的異常運(yùn)行狀況

  (1) 碳刷電流偏差大,尤其是負(fù)極并聯(lián)運(yùn)行碳刷電流偏差較大,小時(shí)幾安培,大時(shí)會(huì)超過200 A。

  (2) 碳刷磨損比較嚴(yán)重,從1999年度碳刷更換記錄中統(tǒng)計(jì),2號(hào)發(fā)電機(jī)運(yùn)行5 386 h,使用周期大約2 160 h(3個(gè)月)。正常情況下,碳刷磨損標(biāo)準(zhǔn)是小于2.5 mm/kh,而我廠磨損達(dá)14 mm/kh,大約是標(biāo)準(zhǔn)的5.5~5.6倍。

  (3) 刷辮長(zhǎng)期過熱變色,尤其是刷體與刷辮的連接鉚釘在運(yùn)行中全部變色。

  (4) 發(fā)電機(jī)10瓦處油霧等有害氣體,造成刷架內(nèi)積粉塵較多。

  (5) 刷握與刷架呈封閉型面接觸,運(yùn)行中無法徹底清理粉塵。

3 碳刷電流偏差大、磨損嚴(yán)重原因分析

3.1 碳刷方面

  (1) 硬度:上海摩根合資產(chǎn)品與機(jī)組原碳刷相比硬度大,機(jī)械磨損嚴(yán)重。

  (2) 碳刷本身電阻: 由于不同批次的碳刷混用,其電阻系數(shù)不一樣,運(yùn)行中造成碳刷溫升相差大,導(dǎo)致并聯(lián)碳刷的電流分配不均勻,不僅個(gè)別電流超標(biāo),而且磨損增大。

  (3) 刷體與刷辮的接觸電阻大(連接鉚釘、刷辮變色)造成碳刷溫度高。

3.2 刷握方面

  訂做的一批刷握結(jié)構(gòu)與原配相比不規(guī)格,碳刷在刷握內(nèi)不能活動(dòng)自如:由于運(yùn)行中的碳刷并非36塊長(zhǎng)短完全一致,故彈簧壓力也各不一樣,而且壓力大小沒有工具測(cè)量,只能靠手感,很難保證彈簧壓力的標(biāo)準(zhǔn);再者由于碳刷過熱會(huì)造成彈簧退火,使壓力減小,造成部分碳刷電流減小。

3.3 滑環(huán)方面

  (1) 由于滑環(huán)在碳刷著火事故中曾進(jìn)行過切削和打磨,與原設(shè)計(jì)直徑500 mm相比小了許多,而整個(gè)刷架沒有做相應(yīng)改造,不利于有效接觸。

  (2) 滑環(huán)的極性不能及時(shí)調(diào)整,對(duì)滑環(huán)磨損也很嚴(yán)重。

3.4 刷架方面

  從部分碳刷與滑環(huán)接觸面可以看出,碳刷中心線并非完全垂直于滑環(huán)圓周切面,有一定的傾斜角度。傾斜勢(shì)必造成碳刷的接觸不良、彈簧壓力不一致,刷握與滑環(huán)表面距離不一致,碳刷有效接觸面有差別:刷架周邊有毛刺不光滑,易掛碳粉和粉塵,這都會(huì)造成碳刷電流偏差增大。

3.5 外界環(huán)境方面

  滑環(huán)和碳刷裝置靠近發(fā)電機(jī)10瓦,存在油霧,影響碳刷和滑環(huán)的使用壽命。周圍空氣濕度影響滑環(huán)碳素薄膜的形成,從而影響碳刷的導(dǎo)電性能。

3.6 其它方面

  滑環(huán)及碳刷的冷卻風(fēng)道不通暢,吹吸碳粉的功能不強(qiáng),使得滑環(huán)冷卻云線溝內(nèi)有積碳粉現(xiàn)象。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度升高時(shí),由于冷卻效果差,滑環(huán)與碳刷之間磨擦溫度升高,部分碳刷表面有燒灼現(xiàn)象,導(dǎo)電能力下降,引起電流偏差。

4 整治與效果

  (1) 在機(jī)組中、小修時(shí),對(duì)刷架進(jìn)行了精密的安裝,使每個(gè)刷握安裝孔與滑環(huán)切面垂直,保持滑環(huán)軸線與刷架的軸線同心。在機(jī)組每次停運(yùn)的時(shí)候,按照規(guī)定及時(shí)聯(lián)系檢修調(diào)換滑環(huán)極性,有效地控制了滑環(huán)的異常磨損。

  (2) 要求生產(chǎn)廠家對(duì)原來碳刷的刷體與刷辮連接方式進(jìn)行改造,將原來的刷體與刷辮表面壓制連接改為刷辮嵌入刷體接觸,大大降低了刷體與刷辮的接觸電阻,從而降低了碳刷的連接鉚釘和刷辮溫度,由原來的近80℃降低到現(xiàn)在的65℃左右。

  (3) 加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù),特別是更換新刷塊和日常清掃刷握時(shí),定量調(diào)節(jié)刷握彈簧壓力為一定值,雖然刷體長(zhǎng)短不一,并聯(lián)運(yùn)行的碳刷壓力卻保持一致,使碳刷的磨損有所降低,使用周期由原來的平均3 個(gè)多月延長(zhǎng)到目前的近6個(gè)月(參見表1)。

  (4) 更換碳刷時(shí),盡量使更換產(chǎn)品與運(yùn)行碳刷保持生產(chǎn)批次相同,尤其是在滑環(huán)的同一極上。保證每塊碳刷的電阻系數(shù)相同,使碳刷的電流分配均勻, 碳刷電流保持在75~125 A的允許運(yùn)行范圍內(nèi),電流超標(biāo)的現(xiàn)象基本上得到了控制。

  (5) 對(duì)更換的碳刷進(jìn)行打磨,使刷體與滑環(huán)的接觸面積在85%以上,排除了過去新更換時(shí)打磨不充分,導(dǎo)致刷體與滑環(huán)接觸面積小的弊端。

  (6) 利用機(jī)組停運(yùn)的機(jī)會(huì),及時(shí)清理滑環(huán)和刷架上的粉塵,及時(shí)疏通刷架風(fēng)道,以保證碳刷及滑環(huán)的冷卻。

  (7) 利用大、小修機(jī)會(huì)徹底整治了發(fā)電機(jī)10瓦漏油現(xiàn)象, 使碳刷裝置附近的油霧有了明顯的減少。

5 建 議

  通過對(duì)影響碳刷正常運(yùn)行的有關(guān)因素進(jìn)行科學(xué)的整治后,運(yùn)行效果比以前有了較大的改善:大幅度地減少了碳刷的消耗數(shù)量(比原來降低22%),節(jié)約了維護(hù)費(fèi)用;碳刷電流偏差下降幅度明顯,確保了機(jī)組在大負(fù)荷、高氣溫的環(huán)境下長(zhǎng)周期可靠運(yùn)行。此外,雖然目前中英合資上海摩根碳制品有限公司生產(chǎn)的型號(hào)為NCC 634的碳刷已經(jīng)接近設(shè)備的要求,但是性能指標(biāo)并不能完全符合,在參考成本及排除進(jìn)口的前提下,建議進(jìn)一步研究國(guó)內(nèi)更適合500 MW捷制發(fā)電機(jī)的碳刷,以及實(shí)現(xiàn)周圍空氣濕度、清潔度的在線監(jiān)測(cè),以保證機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 2003-04


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